大型水泥渦殼式泵站的技術(shù)改造介紹
1.前言
上海市黃浦江原水廠1987年建成兩座原水輸送泵站,即臨江泵站和嚴(yán)橋泵站,各裝6臺(tái)大型立式水泥渦殼混流泵,擔(dān)負(fù)著將黃浦江上游水質(zhì)較好的原水通過兩站接力輸送到上海市區(qū)各自來水廠,日輸送能力為350萬噸。自投入運(yùn)行至1997年,十年間逐步暴露出了一些問題,長(zhǎng)沙水泵廠有限公司應(yīng)業(yè)主要求并在上海市有關(guān)部門的配合下,對(duì)兩個(gè)泵站進(jìn)行改造(投入近三千萬元的改造資金)。從1998年至2001年,已將12臺(tái)水泥肘形吸入渦殼式混流泵全部改造為濕坑式水槽吸入斜流泵,大大提高了泵組運(yùn)行效率及可靠性,產(chǎn)生了顯著的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益。
2.泵站基本情況
臨江泵站和嚴(yán)橋泵站原采用1800HLWB-12型立式混流泵。
其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:肘形水泥吸入流道、水泥渦殼式混流泵,半可調(diào)、半開式葉輪,葉輪室嵌于水泥基體中,浮動(dòng)環(huán)式軸封,水泵電機(jī)兩軸剛性聯(lián)接泵轉(zhuǎn)子軸向力由電機(jī)推力瓦承受。泵設(shè)計(jì)點(diǎn)性能參數(shù):Q=7.792m3/s,H=12.2m,n=300r/min,m=87.2%,配套電機(jī)功率1600kW。
3.原泵站存在的主要問題
(1)運(yùn)行效率低。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算,泵運(yùn)行效率僅有60%~70%,原因主要是無法保證葉片與葉輪室之間的間隙符合設(shè)計(jì)要求(0.8~1.0mm)。
(2)密封可靠性差。原泵軸封采用浮動(dòng)環(huán)形式的密封結(jié)構(gòu),密封穩(wěn)定性較差。因此運(yùn)行時(shí),不得不在泵蓋上面放置一臺(tái)潛水電泵,并在該層面上設(shè)置一個(gè)專職巡視人員。一旦發(fā)現(xiàn)泵泄漏過大,立即啟動(dòng)潛水電泵抽排泄漏水,以防止泵房被淹沒。
(3)泵檢修周期短。原泵運(yùn)行約一年的時(shí)就出現(xiàn)振動(dòng)強(qiáng)、軸封泄漏大、泵效率大大降低等問題,必須停機(jī)檢修。
(4)葉片汽蝕破壞。每年大修時(shí),葉輪葉片有汽蝕破壞麻點(diǎn),每次大修都要焊補(bǔ)和打磨葉片,而且維護(hù)人員勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作環(huán)境差。
4.改造方案及實(shí)施
針對(duì)原泵站存在的主要問題,對(duì)泵性能、泵結(jié)構(gòu)、泵房吸入流道、泵安裝基礎(chǔ)重新設(shè)計(jì),即改為濕坑式水槽吸入立式斜流泵,僅原配套電機(jī)不變;但電機(jī)安裝基礎(chǔ)層重新布置地腳螺栓。
根據(jù)過去的運(yùn)行情況及對(duì)泵裝置特性的分析,確定新泵的設(shè)計(jì)參數(shù)為:流量Q=9m3/s;揚(yáng)程H=12m;轉(zhuǎn)速n=300r/min(原電機(jī)轉(zhuǎn)速);泵比轉(zhuǎn)數(shù)ns=3.65nQ1/2/H3/4U510。
選用L500優(yōu)秀水力模型作模型換算設(shè)計(jì),新泵型號(hào)定為88LKSE-18J。
實(shí)物泵經(jīng)真機(jī)試驗(yàn)后,性能參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
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5.改造后泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
與原泵型結(jié)構(gòu)相比,其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為:
(1)原為水泥渦殼式混流泵;現(xiàn)為全金屬導(dǎo)葉式混流泵;
(2)原泵葉輪室嵌入水泥中固定,與葉片對(duì)應(yīng)部位為球面;現(xiàn)葉輪室可隨泵轉(zhuǎn)子部件抽出,與葉片對(duì)應(yīng)部位為錐面,因此更換、維修方便;
(3)原葉輪汽蝕基準(zhǔn)標(biāo)高約為-1.95m,現(xiàn)葉輪汽蝕基準(zhǔn)標(biāo)高約為-3.5m,葉輪標(biāo)高位置降低了1.55m,因此在同樣的吸入水位情況下,裝置汽蝕余量增加了1.55m,有利于避免汽蝕的發(fā)生;
(4)原葉輪懸臂長(zhǎng)度約1.1m,現(xiàn)葉輪懸臂長(zhǎng)度僅0.6m左右。因此泵的下部軸承的受力狀況大為改善,延長(zhǎng)軸承壽命,有利于降低葉輪的擺動(dòng)和減輕葉片與葉輪室之間的磨損;
(5)新泵在機(jī)泵相聯(lián)的聯(lián)軸器之間有一個(gè)調(diào)整螺母,可方便地通過泵軸調(diào)整葉輪的相對(duì)高度位置,在安裝和維修時(shí),便于調(diào)整葉輪葉片與葉輪室的間隙,使其間隙始終保持設(shè)計(jì)值要求,使泵的運(yùn)行效率不因間隙的增大而降低;
(6)新泵的軸封采用一般填料密封,其部位在泵的最高處,泄漏量少,且泄漏水可自行排入集水坑,無需設(shè)置專門崗位巡視和排水;
(7)新泵的轉(zhuǎn)子部件可從上部抽出,泵的檢修工作可在電機(jī)安裝基礎(chǔ)層進(jìn)行,無須鉆進(jìn)泵內(nèi)補(bǔ)焊、打磨,不僅保證了檢修的質(zhì)量和效率;而且大大改善了檢修工作環(huán)境。
6.結(jié)束語
此項(xiàng)技術(shù)改造工作自1998年試行,至2001年全部完畢,投入運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)的已有8年多。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果與原泵運(yùn)行測(cè)算結(jié)果相比較:
(1)泵運(yùn)行效率可達(dá)88%。在全年輸送8億立方米水量的情況下,與原泵相比,可節(jié)省電費(fèi)支出960萬元。若在350萬噸/日設(shè)計(jì)負(fù)荷下運(yùn)行,每年節(jié)省的電費(fèi)支出可達(dá)1400多萬元,投入的改造資金在三年之內(nèi)即可收回;
(2)新泵3~4年一次大修,檢修周期延長(zhǎng)了3~4倍,維修工作量和維修費(fèi)用也相應(yīng)得到了降低;
(3)機(jī)組振動(dòng)烈度在5mm/s以下,軸封泄漏正常,提高了運(yùn)行安全可靠性,減少了維護(hù)操作崗位;
(4)運(yùn)行4年以來,葉片上沒有發(fā)現(xiàn)汽蝕破壞麻點(diǎn);
(5)改善和減輕了操作維護(hù)人員的工作環(huán)境和勞動(dòng)強(qiáng)度。
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