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Φ3.2×13m高細(xì)開流礦渣磨的試產(chǎn)與調(diào)整

中國(guó)建材報(bào) 鄒偉斌 鄒捷 · 2009-02-12 00:00
  國(guó)內(nèi)制備高活性礦渣微粉的粉磨工藝主要有3種:一是采用立式輥磨,如杭州某公司采用天津水泥研究院研發(fā)的TRM3131S、四川川威集團(tuán)采用德國(guó)萊歇公司的LM56.2+2S、山東萊蕪魯碧公司年產(chǎn)200萬(wàn)噸礦渣微粉新線等,均采用立式輥磨;二是采用輥壓機(jī)+V型選粉機(jī)(或打散分級(jí)機(jī))+高效選粉機(jī)的流程,礦渣烘干過程在V型選粉機(jī)內(nèi)完成,如武漢亞東的RPZ170-180+V型+SKS高效選粉機(jī)工藝;三是采用管磨機(jī)(高細(xì)開流或圈流),前兩種粉磨系統(tǒng),單位產(chǎn)品電耗低(≤45kWh/t)、生產(chǎn)效率高,但一次性投資較大。本文探討的是采用第三種粉磨工藝,以Ф3.2×13m高細(xì)開流三倉(cāng)管磨機(jī)制備礦渣微粉及其試產(chǎn)調(diào)整過程。  

  工藝基本概況  

  黃石地區(qū)某企業(yè)有大量的?;郀t礦渣資源,為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),該公司仍籌措資金興建了一條年產(chǎn)20萬(wàn)噸規(guī)模的礦渣微粉生產(chǎn)線。主機(jī)設(shè)備采用高效沸騰爐Ф2.4×18m轉(zhuǎn)筒烘干機(jī)(烘干能力≥50t/h)及Ф3.2×13m高細(xì)開流三倉(cāng)管磨機(jī)(龍?zhí)吨貦C(jī)制造),生產(chǎn)比表面積≥430m2/kg的S95級(jí)礦渣微粉。  

  根據(jù)進(jìn)磨礦渣的粒度較?。ê猩倭亢谏氐V渣塊及焦炭,最大粒度<20mm)的特點(diǎn),在設(shè)計(jì)研磨體級(jí)配時(shí),必須重點(diǎn)考慮研磨體對(duì)礦渣的磨細(xì)能力,即選用較小規(guī)格的研磨體,提高單位重量研磨體的總表面積,以增大對(duì)礦渣顆粒群的接觸與粉磨機(jī)率,在合理的粉磨時(shí)間內(nèi)將礦渣磨細(xì),使出磨礦渣微粉的細(xì)度(比表面積)達(dá)到控制指標(biāo)(≥430m2/kg)要求。  

  為了確保礦渣粉的比表面積達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)(≥430m2/kg),以保證礦渣的活性指數(shù)達(dá)到S95級(jí)。磨內(nèi)各倉(cāng),尤其是第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))的研磨體采用了Ф16mm及以下規(guī)格的微鍛,在磨機(jī)運(yùn)行過程中第三倉(cāng)內(nèi)的活化襯板有效的激活了微形研磨體的研磨功能,解決了細(xì)顆粒物料滯留及微形研磨體的拋落、研磨高度低的弊端,改變了傳統(tǒng)粉磨過程中研磨體的運(yùn)動(dòng)軌跡,并有效阻止微形研磨體反竄,消除物料“滯留區(qū)”,強(qiáng)化了細(xì)磨倉(cāng)的研磨能力。微形研磨體的激活,使其對(duì)細(xì)顆粒物料的剪切、研磨能力大大增強(qiáng),物料的磨細(xì)程度(比表面積)顯著提高,至此對(duì)礦渣粉磨任務(wù)完成。據(jù)后來(lái)調(diào)試過程中測(cè)定,礦渣自入磨至出磨,在磨內(nèi)的停留時(shí)間一般在20~25min左右。  

  由于入磨顆粒狀礦渣中含有少量的黑色塊狀重礦渣及焦炭,為提高第一倉(cāng)(粉碎粗磨倉(cāng))的粉碎能力,按比例配入Ф70mm、Ф60mm鋼球6t;第二倉(cāng)(過渡倉(cāng))的研磨體在選取時(shí)有兩種不同意見,企業(yè)方認(rèn)為應(yīng)全部或部分用球或鍛混裝。筆者認(rèn)為應(yīng)選用小鋼鍛,主要是考慮到第二倉(cāng)(過渡倉(cāng))的設(shè)置承前啟后,其位置非常重要,實(shí)際上是為第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))的粉磨創(chuàng)造條件,故必須提高第二倉(cāng)(過渡倉(cāng))的研磨能力。如果選擇全部用球或采用球、鍛混裝,雖然比單獨(dú)用小鍛時(shí)研磨體之間有一定的空隙率,會(huì)適當(dāng)增大礦渣的過料能力,但卻加重了第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))的粉磨負(fù)擔(dān),又因采用的是開流粉磨工藝,很可能會(huì)導(dǎo)致出磨礦渣微粉跑粗,比表面積偏低。對(duì)于粉磨較細(xì)顆粒物料(一倉(cāng)流至二倉(cāng)之間的礦粉比表面積在100~130m2/kg)而言,球?qū)ξ锪祥g的點(diǎn)接觸方式,其研磨效率仍不及小鋼鍛對(duì)物料的接觸方式好。最終按筆者意見在第二倉(cāng)(過渡倉(cāng))內(nèi)采用Ф20mm、Ф18mm、Ф16mm較小規(guī)格的3種鋼鍛,以增強(qiáng)對(duì)一倉(cāng)流入的礦渣粗粉的研磨能力,為第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))微形研磨體對(duì)礦渣粉的進(jìn)一步磨細(xì)奠定良好基礎(chǔ)。同時(shí),磨內(nèi)高效篩分隔倉(cāng)板的設(shè)置,使磨機(jī)各倉(cāng)的功能得到充分的發(fā)揮,能夠確保一倉(cāng)粉碎后的礦渣粗顆粒經(jīng)強(qiáng)制篩分,過渡到二倉(cāng),被二倉(cāng)內(nèi)的小鋼鍛進(jìn)行粗、中程度的研磨,在一定篩孔尺寸條件下,一倉(cāng)內(nèi)小于篩孔尺寸的礦渣顆粒才能夠順利通過篩分裝置,否則仍留在一倉(cāng)被繼續(xù)粉碎。粗、中顆粒礦渣在二倉(cāng)內(nèi)研磨后,再經(jīng)過第二道強(qiáng)制篩分裝置,第二倉(cāng)篩分裝置內(nèi)篩孔尺寸小于第一道篩孔,對(duì)礦渣細(xì)顆粒順利進(jìn)入第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))的高效研磨創(chuàng)造了良好條件。  

  高效篩分隔倉(cāng)板對(duì)礦渣顆粒的強(qiáng)制篩分是礦渣被磨細(xì)的充分條件,而磨機(jī)的第三倉(cāng)(細(xì)磨倉(cāng))長(zhǎng)度長(zhǎng),微形研磨體的應(yīng)用是礦渣微粉高細(xì)磨中的必要條件。磨內(nèi)高效篩分隔倉(cāng)板充分顯示出這種在高細(xì)磨技術(shù)中獨(dú)具的“小篦縫,大流通”的篩分機(jī)理,看似篩縫較小,但總的篩孔數(shù)量多,過料面積大而順暢,在單位時(shí)間內(nèi)物料的通過量并不會(huì)降低,只對(duì)符合后倉(cāng)研磨的物料顆粒及時(shí)篩分通過。高效篩分隔倉(cāng)板的設(shè)置,顯著提高了整個(gè)粉磨系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。  

  磨內(nèi)研磨體實(shí)際設(shè)計(jì)裝載量為131t,比額定裝載量125t多6t,考慮主電機(jī)功率為1600kW,驅(qū)動(dòng)功率有較大的富余,同時(shí)啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)帶有靜止式進(jìn)相器,主電機(jī)運(yùn)行電流在額定范圍內(nèi)時(shí),可以驅(qū)動(dòng)140~150t研磨體.實(shí)際裝載量131t研磨體在負(fù)載運(yùn)行試車時(shí)按調(diào)試規(guī)定按比例分步計(jì)入。磨內(nèi)各倉(cāng)研磨體材質(zhì)均為中鉻合金白口鑄鐵,由安徽寧國(guó)某專業(yè)鑄造廠提供。  

  裝機(jī)運(yùn)行及調(diào)試  

 ?、倏蛰d試機(jī)。礦渣磨機(jī)在未裝載研磨體的前提下,空載試機(jī)24h,主要觀察運(yùn)行中進(jìn)、出口球面瓦發(fā)熱情況,電機(jī)、減速機(jī)溫升、振動(dòng)以及主傳動(dòng)齒輪嚙合等,由于系專業(yè)人員安裝調(diào)試,空載試機(jī)過程一切正常。  
  ②負(fù)載運(yùn)行及調(diào)試。空載運(yùn)行24h后,磨機(jī)大小齒輪嚙合正常,運(yùn)行電流較穩(wěn)定,遂決定負(fù)載運(yùn)行及調(diào)試,負(fù)載運(yùn)行方案分為5個(gè)步驟。  

  按照上述負(fù)載試車步驟運(yùn)行過程中,未發(fā)現(xiàn)磨機(jī)傳動(dòng)部位有異常情況,大小齒輪嚙合正常,各時(shí)段主機(jī)運(yùn)行電流穩(wěn)定.當(dāng)裝載量滿載裝入131t時(shí),主機(jī)運(yùn)行電流在102A,出磨礦渣粉比表面積450±20m2/kg,符合控制指標(biāo)要求。  

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  該磨機(jī)負(fù)載運(yùn)行時(shí)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的調(diào)試:我們按照30t/h的產(chǎn)量設(shè)定,各時(shí)段下料量與研磨體裝入比例同步,即裝入30%研磨體,按30%臺(tái)時(shí)產(chǎn)量下料,以此類推。同時(shí)每半個(gè)小時(shí)用自動(dòng)比表面積儀檢測(cè)一次出磨礦渣微粉的比表面積,當(dāng)磨機(jī)研磨體按100%裝載量計(jì)入時(shí),臺(tái)產(chǎn)量30t/h,礦渣粉比表面積降至395m2/kg,于是將產(chǎn)量暫時(shí)降至28t/h,礦渣粉比表面積升至435m2/kg。  

  可以看出:采用Ф3.2×13m高細(xì)開流磨磨制礦渣微粉的相關(guān)理化性能指標(biāo)完全達(dá)到GB/T18046-2000《用于水泥和混凝土中的礦渣粉》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)量穩(wěn)定在28t/h。  

  應(yīng)注意的技術(shù)問題  

 ?、僮龊脻竦V渣的篩分工作。眾所周知,礦渣微粉系由?;郀t礦渣經(jīng)磨細(xì)而成,其中含有少量的焦炭及黑色塊狀重礦渣,不但活性差而且易磨性差,直接影響磨機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)、質(zhì)量,必須予以剔除。  

  為此,在渣場(chǎng)進(jìn)料口處設(shè)置對(duì)角線70mm的鋼筋粗篩網(wǎng),初步過濾去除黑色重礦渣及焦炭。濕礦渣經(jīng)皮帶傳送入烘干機(jī)前,再設(shè)置一道對(duì)角線30mm的細(xì)篩網(wǎng),確保烘干后的礦渣無(wú)大塊雜質(zhì),為穩(wěn)定后續(xù)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量及礦渣微粉質(zhì)量創(chuàng)造良好的先決條件。  

 ?、谥匾暷デ俺F。  

  ?;郀t礦渣是高爐冶煉生鐵過程中的產(chǎn)物,其中含有一定的金屬鐵,如不及時(shí)去除,不但顯著影響磨機(jī)的產(chǎn)量和礦渣微粉的質(zhì)量,還會(huì)導(dǎo)致研磨體級(jí)配紊亂,惡化磨內(nèi)粉磨環(huán)境。所以,必須設(shè)置多道磨前除鐵工藝(單道除鐵工藝的除鐵效率較低)消除金屬鐵粒對(duì)礦渣粉磨過程的危害。一般可以設(shè)置三道:第一道設(shè)置在烘干機(jī)進(jìn)料皮帶上方,第二道在礦渣烘干出料部位,第三道在入磨皮帶上方設(shè)置。上述除鐵工藝,除鐵效率可達(dá)99%以上,確保粉磨工藝穩(wěn)定。  

 ?、蹏?yán)格控制入磨礦渣水分。高細(xì)開流礦渣管磨機(jī)粉磨工藝不同與立磨和輥壓機(jī),在實(shí)際生產(chǎn)過程中,入磨礦渣水分大對(duì)系統(tǒng)粉磨效率和礦渣微粉的比表面積指標(biāo)將造成不良影響,必須嚴(yán)格控制。采用高效沸騰爐改造的回轉(zhuǎn)式烘干機(jī),礦渣出機(jī)水分最大值為1.20%,一般多在0.8%~1.0%,操作中只須通過適當(dāng)調(diào)整入機(jī)礦渣流量或調(diào)整沸騰爐爐溫即可達(dá)到控制出機(jī)礦渣水分的目的。  

  ④定期補(bǔ)充磨內(nèi)研磨體。?;郀t礦渣的顯微硬度(HV650)高于水泥熟料(HV550左右)、韌性好、易磨性差,噸礦渣粉研磨體消耗約為水泥磨的兩倍左右。為使礦渣微粉具有穩(wěn)定的比表面積,需定期向磨內(nèi)各倉(cāng)補(bǔ)充研磨體。我們確定每半月按產(chǎn)量補(bǔ)充一次(初步按250g/t礦渣磨耗計(jì)算),即每月補(bǔ)充兩次研磨體,以使磨機(jī)能夠長(zhǎng)期保持較高而穩(wěn)定的粉磨效率及出磨礦渣微粉的比表面積。  

  ⑤做好新渣、舊渣的搭配。生產(chǎn)實(shí)踐證明:同一高爐出的礦渣,堆積一段時(shí)間(2~3個(gè)月)以后的舊礦渣比新出爐的礦渣易磨,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量更高出2~3t,新礦渣的易磨性低于舊陳礦渣;這是由于礦渣在堆積一段時(shí)間后,其玻璃體產(chǎn)生脆化,微觀結(jié)構(gòu)中的應(yīng)力釋放,易磨性得到顯著的改善。但是,較長(zhǎng)時(shí)間存放的舊礦渣盡管比表面積與新礦渣相同,其活性指數(shù)卻明顯低于新渣。我們通過試驗(yàn)證實(shí):在相同比表面積時(shí)(≥440m2/kg),新渣的7d、28d活性指數(shù)分別比舊渣高出1%~3%和2%~4%。為此,將新出爐的礦渣和陳礦渣按1誜1比例搭配后進(jìn)行粉磨,經(jīng)再次檢測(cè),經(jīng)過搭配后生產(chǎn)的礦渣微粉活性指數(shù)較好且穩(wěn)定。  

  通過采取相應(yīng)技術(shù)措施,磨機(jī)研磨體裝載量在131t時(shí),生產(chǎn)S95級(jí)礦渣粉(≥430m2/kg),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)28t。為了進(jìn)一步提高產(chǎn)量、降低粉磨電耗,又對(duì)第三倉(cāng)補(bǔ)充Ф8×8mm微鍛9t,總計(jì)裝載量在140t。調(diào)整后,主電機(jī)(進(jìn)相后)運(yùn)行電流在108~110A,未超過額定電流(≤112A)設(shè)計(jì)要求,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)、工作正常。  

  采用高細(xì)管磨機(jī)制備礦渣微粉,工藝技術(shù)成熟可靠,屬于礦渣粉磨的初級(jí)階段。雖然一次性投資較低,但在制備相同比表面積礦渣微粉時(shí)與立磨、輥壓機(jī)工藝相比,其粉磨電耗高、系統(tǒng)產(chǎn)量低,噸礦渣粉磨電耗高出上述粉磨系統(tǒng)25~30kWh。而采用立磨、輥壓機(jī)制備礦渣微粉工藝,雖然一次性投資較大,但其生產(chǎn)規(guī)模也大,這兩種設(shè)備的粉磨機(jī)理為高效率的“料床粉磨”,噸礦渣粉磨電耗≤45kWh,同管磨機(jī)系統(tǒng)相比,噸礦渣電費(fèi)成本降低15~18元。尤其是立磨實(shí)現(xiàn)了烘干、粉磨、選粉一體化,現(xiàn)已成為礦渣微粉制備主機(jī)選型的主導(dǎo)方向。 

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