鋼筋混凝土隧洞內(nèi)襯鋼板加固新技術(shù)
關(guān)鍵詞:尾水洞 內(nèi)襯鋼板加固 灌注結(jié)構(gòu)膠
1 概述
回龍抽水蓄能電站位于河南省南陽(yáng)市南召縣的岳莊村附近,包括上庫(kù)主、付壩、下庫(kù)大壩、引水發(fā)電系統(tǒng)、地下廠房、輔助開關(guān)站等主要建筑物,電站裝機(jī)容量2×60MW。該工程2005年建成發(fā)電。
回龍電站所處位置的分水嶺埡口是“交通天然走廊”的必經(jīng)之地,電站尾水洞橫穿該區(qū)域,嶺南段高速公路也規(guī)劃在此通過,與電站尾水洞的相交不可避免。高速公路在設(shè)計(jì)時(shí)曾比較了“低線方案”和“高線方案”,“低線方案”從電站尾水洞下方約20m處通過,公路隧道單洞長(zhǎng)5.904km,運(yùn)營(yíng)管理難度較大且費(fèi)用較高;“高線方案”從電站尾水洞上方通過,公路隧道單洞長(zhǎng)度可縮短為1.685km,兩條隧道底部分別距離尾水隧洞頂3.59m和3.67m。經(jīng)綜合分析比較,采用“高線方案”。公路隧道與電站尾水洞的相互關(guān)系見圖1。
經(jīng)分析表明,公路隧道開挖減小了尾水洞上覆巖體厚度及圍巖抗力作用,尾水洞襯砌會(huì)出現(xiàn)開裂,開裂寬度大于規(guī)范允許開裂寬度的要求,且滲漏量增加,需對(duì)尾水洞結(jié)構(gòu)影響范圍進(jìn)行加固,加固處理面積為440m2。
2 加固方案比選
結(jié)構(gòu)加固作為一個(gè)行業(yè),從上世紀(jì)70年代興起,80年代傳入我國(guó),我國(guó)已有建筑物應(yīng)用的加固方法很多,如增大截面法、外包鋼加固法、預(yù)應(yīng)力加固法、改變結(jié)構(gòu)受力體系的加固法、化學(xué)灌漿法、外部粘鋼法等10多種,分別適用于不同情況,目前國(guó)內(nèi)、國(guó)際上隧洞中鋼筋混凝土襯砌主要加固方法有內(nèi)部涂抹環(huán)氧砂漿、粘貼鋼板條帶、粘貼碳纖維布、噴射高強(qiáng)混凝土,以及裂縫封閉灌漿補(bǔ)強(qiáng)等。
由于本工程為圍巖及襯砌抗力不足引起的結(jié)構(gòu)性裂縫,用涂抹環(huán)氧砂漿、噴射高強(qiáng)混凝土、裂縫封閉灌漿等可處理表面裂縫,不能解決根本問題;粘貼碳纖維布可明顯提高尾水洞抗內(nèi)壓能力,但由于其粘貼時(shí)要求按一個(gè)方向順層鋪設(shè),順?biāo)鞣较驎r(shí)抗沖刷能力較強(qiáng),反方向抗沖刷能力較弱,而本工程尾水洞在電站抽水和發(fā)電時(shí)水流方向不同,如碳纖維布被掀起或粘結(jié)材料隨水流進(jìn)入機(jī)組,會(huì)對(duì)機(jī)組造成損壞,另外,碳纖維布的使用壽命較短;粘貼鋼板條帶法單塊鋼板條不可能很大,否則粘貼定位很困難,粘貼后對(duì)空鼓部位補(bǔ)灌也不容易密實(shí),本工程需加固處理面積為440m2,如采用此法需要的工期較長(zhǎng),而本工程加固施工時(shí)必須要求電站停機(jī),鑒于電站在電網(wǎng)中的特殊地位,對(duì)工期要求極為嚴(yán)格,此法也不適用。
通過對(duì)以上加固方法的綜合比較,結(jié)合本工程的特點(diǎn),提出了“內(nèi)襯鋼板灌膠”加固處理方法,即先將鋼板(單塊面積4.2m2)吊裝定位后用錨栓固定,安裝完畢后在鋼板與襯砌混凝土接觸的縫隙中灌膠結(jié)構(gòu)膠,使鋼板與混凝土緊密結(jié)合共同受力,既可加固結(jié)構(gòu)又可改善抗?jié)B性能。
3 主要設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)
選定加固方案后,考慮到尾水隧洞運(yùn)行、檢修及加固施工的不同工況,主要設(shè)計(jì)參數(shù)包括內(nèi)襯鋼板厚度、錨栓間距、灌膠材料、灌膠壓力等。
?。?)鋼板厚度、錨栓間距、灌膠壓力
對(duì)尾水洞粘鋼厚度進(jìn)行有限元計(jì)算結(jié)果表明,在內(nèi)水壓力作用下,考慮鋼板與鋼筋混凝土襯砌共同作用,鋼板計(jì)算厚度取2mm時(shí),在充水運(yùn)行工況,計(jì)算得到的尾水洞襯砌最大裂縫寬度為0.22mm,小于規(guī)范規(guī)定的0.25mm;表明在內(nèi)水壓力作用下采用2mm粘鋼板可滿足要求。
考慮到尾水洞檢修工況及灌注結(jié)構(gòu)膠施工工況下的鋼板抗外壓屈曲穩(wěn)定,鋼板厚度、錨栓直徑及間距、灌膠壓力等需綜合考慮,計(jì)算采用半解析有限元法,鋼板厚度分別取4mm、6mm、8mm,錨桿間距分別取0.4m、0.5m、0.6m,計(jì)算結(jié)果見表1。
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經(jīng)綜合經(jīng)濟(jì)比較,考慮施工因素,采用鋼板厚度6mm、錨桿間距0.5m、灌膠壓力控制為0.6MPa。
?。?)灌膠材料
灌膠材料采用武漢長(zhǎng)江加固有限公司生產(chǎn)的YZJ-3包鋼灌注型結(jié)構(gòu)膠,該灌注型結(jié)構(gòu)膠對(duì)于金屬材料、混凝土、巖石、玻璃、陶瓷、木材等有良好的粘結(jié)性能,主要適用于濕式包鋼灌注。經(jīng)武漢理工大學(xué)工程結(jié)構(gòu)檢測(cè)中心對(duì)其力學(xué)性能進(jìn)行檢驗(yàn),其技術(shù)指標(biāo)見表2。
4 施工工藝
?。?)施工流程
準(zhǔn)備工作→尾水洞襯砌混凝土面和鋼板表面處理→裝配及焊接→灌注施工→固化→質(zhì)量檢查→交工驗(yàn)收。
(2)施工工序
?、贉?zhǔn)備工作:將鋼板裁剪分成3.35m×1.25m的小片,在鋼板上打孔,其中Ф20圓孔為植化學(xué)錨栓孔,用以固定鋼板;Ф10圓孔為調(diào)位兼注漿孔,打孔完成后進(jìn)行攻絲,以便于螺桿和灌膠嘴安裝;在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行卷板,將鋼板卷成直徑3.2m的弧形;噴砂除銹,涂防腐涂料。
②襯砌混凝土表面處理:對(duì)混凝土表面采用混凝土平整機(jī)具(金剛石磨輪)打磨、鑿毛,直到完全暴露新面,再連接壓縮空氣吹除粉塵。
③鋼板裝配及焊接:將鋼板用小車運(yùn)至施工作業(yè)面;將鋼板放在頂升設(shè)備(采用手動(dòng)或電動(dòng)葫蘆)上,調(diào)整鋼板位置使鋼板軸線與尾水洞軸線平行,用自制螺桿將鋼板頂緊在洞壁上,并再次調(diào)整鋼板位置;采用植化學(xué)錨栓工藝,在鋼板植化學(xué)錨栓孔位處套打植化學(xué)錨栓孔,植入Ф14高強(qiáng)錨栓,錨栓植入后約10~15min可以擰緊螺母,同時(shí)拆除支撐裝置,在錨固劑固化后可滿足單根錨栓抗拔力不小于20kN的技術(shù)要求,利用高強(qiáng)錨栓的錨固力起到臨時(shí)固定鋼板的作用。鋼板位置調(diào)整固定完畢后即可進(jìn)行焊接工作,將錨栓頭與鋼板焊接并進(jìn)行鋼板間分縫焊接。[Page]
?、芄嘧⑹┕ぃ汗嘧⑹┕し謧}(cāng)進(jìn)行,每?jī)啥武摪宸譃橐粋}(cāng),分倉(cāng)長(zhǎng)度為2.5m,分倉(cāng)面積25m2;對(duì)分倉(cāng)間縫隙采用結(jié)構(gòu)密封膠進(jìn)行封堵,封堵后進(jìn)行壓氣試驗(yàn)檢查密封情況;
采用灌注型親水環(huán)氧類結(jié)構(gòu)膠,灌漿壓力為0.6MPa。對(duì)灌注膠液后的鋼板,馬上用小錘輕輕進(jìn)行擊打檢查,對(duì)有空洞的部位進(jìn)行壓力灌注補(bǔ)膠,直到灌注密實(shí)為止。
?、荽蚰デ謇?、涂防腐涂料:待結(jié)構(gòu)膠固化后,將化學(xué)錨栓螺栓頭割掉,并打磨清理焊縫,對(duì)焊接部位補(bǔ)涂防腐涂料。
5 采用的新技術(shù)及新工藝
(1)提出鋼筋混凝土隧洞內(nèi)襯鋼板灌膠加固技術(shù)。
該加固技術(shù)是在借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)加固技術(shù),結(jié)合水工鋼襯鋼筋混凝土管的受力原理,經(jīng)過分析研究,理論計(jì)算并成功付諸實(shí)施的一項(xiàng)新的加固方法,不同于以往的粘鋼加固、內(nèi)襯鋼環(huán)加固,也不同于傳統(tǒng)的鋼襯施工、灌漿加固等,是對(duì)現(xiàn)有的粘鋼及灌膠加固技術(shù)的進(jìn)一步完善。
?。?)采用大面積灌注粘鋼加固的方法,成功解決了大面積灌注粘鋼時(shí)灌注密實(shí)度的問題。
傳統(tǒng)的粘鋼加固技術(shù)是先將小塊鋼板粘貼在需加固的部位,如有空鼓再對(duì)空鼓部位鉆孔灌膠,一般灌膠面積較小。本項(xiàng)目工程單元灌注粘鋼面積為25m2,加固處理總面積為440m2。如何保證鋼板與混凝土襯砌緊密結(jié)合無(wú)空洞的問題,是施工過程中的技術(shù)瓶頸,本項(xiàng)目通過試驗(yàn)研究確定了灌注工藝,保證了施工過程中鋼板與混凝土的緊密結(jié)合,為以后類似工程的開展提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
?。?)采用親水性灌注結(jié)構(gòu)膠,成功解決了潮濕環(huán)境下結(jié)構(gòu)膠粘結(jié)強(qiáng)度問題。
?。?)本項(xiàng)目成功解決了在水工隧洞狹小空間內(nèi)內(nèi)襯鋼板安裝問題。
本項(xiàng)目工程隧洞洞徑3.2m,每環(huán)由3塊鋼板組成,單塊鋼板質(zhì)量197.23kg,如何把鋼板在洞內(nèi)安裝到位,并焊接成一個(gè)整圓是施工的技術(shù)難點(diǎn),這次研究的成功為以后類似工程的開展提供了經(jīng)驗(yàn)。
?。?)在計(jì)算鋼板抗外壓穩(wěn)定時(shí)采用半解析有限元法,把求解植筋鋼管穩(wěn)定性問題經(jīng)典方法中的基本假設(shè)與有限元理論結(jié)合起來(lái),建立了由植筋約束的鋼管局部穩(wěn)定性問題的半解析有限元模型,既可利用解析法的成果簡(jiǎn)化問題,提高精度,又可發(fā)揮有限元對(duì)復(fù)雜問題處理靈活方便的優(yōu)點(diǎn)。
?。?)固定鋼板時(shí)采用化學(xué)錨栓代替植膨脹螺栓,利用了化學(xué)錨栓的凝結(jié)速度快、可迅速提高抗拔力的特點(diǎn),簡(jiǎn)化了施工工藝,大大提高了生產(chǎn)效率。
6 工程處理效果及推廣應(yīng)用前景
高速公路隧道近距離穿越回龍電站尾水洞,將對(duì)尾水洞的結(jié)構(gòu)和滲漏造成影響。在內(nèi)水壓力作用下,尾水洞襯砌開裂寬度大于規(guī)范要求,嚴(yán)重影響電站的安全運(yùn)行,經(jīng)內(nèi)襯鋼板加固處理后,在基本不改變洞徑的情況下,內(nèi)襯鋼板與尾水洞混凝土襯砌共同受力,可滿足尾水洞結(jié)構(gòu)受力要求,從而保證電站安全運(yùn)行。經(jīng)內(nèi)襯鋼板加固處理后,處理段尾水洞的滲漏量接近于零,從而對(duì)整個(gè)尾水洞的滲漏量將大大改善,可以保證水庫(kù)的庫(kù)容量,保證水庫(kù)的發(fā)電保證率,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
傳統(tǒng)的在已建成的鋼筋混凝土隧洞內(nèi)襯鋼板,需要在鋼板與管壁之間預(yù)留澆注填充砂漿的空間,一般將使原管道斷面直徑減少10~20cm,使原管道過水?dāng)嗝鏈p小,施工周期長(zhǎng)、造價(jià)高。如采用粘貼鋼板條帶法大部分需手工操作,機(jī)械化程度低,施工質(zhì)量不易控制,且不能有效改善防滲效果。
該加固技術(shù)具有施工周期短,施工質(zhì)量易于控制、處理費(fèi)用較省的優(yōu)點(diǎn),因此可以將該技術(shù)在更大的范圍內(nèi)推廣,如公路、鐵路等其它隧洞的加固處理工程中,應(yīng)用前景十分廣泛,具有一定的社會(huì)效益。
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