紹興三獅水泥磨隔倉板技改成效顯著
2006年年初,浙江紹興三獅制成車間集思廣益,對水泥磨頭倉隔倉板和導(dǎo)料口之間的間隙進(jìn)行了技術(shù)改造,經(jīng)過一年的實踐使用,取得了顯著的運轉(zhuǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益。
紹興三獅原有的一臺規(guī)格為4.2×13.5米的圈流水泥磨機,自2003年年底建成投產(chǎn)以來,每年頭倉要發(fā)生隔倉板斷裂事故20多次,每次搶修至少要停磨8個小時,一年下來停磨時間超過200個小時,配件成本至少在3萬元以上。這樣,不僅給企業(yè)的生產(chǎn)工作造成了很大的損失,而且給企業(yè)的安全工作和挖潛增效工作帶來了一定的影響。制成車間的工作人員看在眼里,急在心頭,決心向這個難題發(fā)起技術(shù)攻關(guān),以扭轉(zhuǎn)現(xiàn)在的生產(chǎn)局面。
針對以前檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,制成車間的工作人員進(jìn)行了認(rèn)真分析和推敲,對癥下藥,制定了切實可行的技改方案,即在導(dǎo)料口增加一個大小適宜的擋環(huán),用來阻擋研磨體進(jìn)入隔倉板和導(dǎo)料口之間的間隙,避免了研磨體進(jìn)入這一間隙時,隔倉板被頂起和移位事故的發(fā)生,同時又不影響物料的正常流動。這一技改方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和技裝處論證,認(rèn)為可行后,制成車間于2006年2月利用生產(chǎn)上較為輕松的時機,立即組織人員具體實施,在技改過程中,采用鋼材50多千克,材料成本僅300多元。
技改工作按部就班地完成后,水泥磨運轉(zhuǎn)至今,中途僅在2006年5月?lián)Q過一塊隔倉板,其余時間運轉(zhuǎn)完好。由此可見,磨機的完好率空前提高,運行狀況有了根本性改變。據(jù)統(tǒng)計,與上年相比,該磨機僅臺時產(chǎn)量就增加了5噸,每年可節(jié)省材料成本3萬多元,多生產(chǎn)水泥2萬多噸。()
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