華新水泥靠高科技改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 每年減排粉塵8000噸
記者近日在華新黃石分公司制造二分廠看到,由中央和地方環(huán)保專項補助資金支持,分公司投資2918萬元對4、5號窯水泥生產(chǎn)線進行環(huán)保綜合改造項目全面完工。目前,公司每年減排粉塵8000余噸,極大地改善了黃石市中心城區(qū)的空氣質(zhì)量。
為滿足城市環(huán)境品質(zhì)提升的要求,華新黃石公司將4、5號窯窯尾和煤磨電除塵器進行技術(shù)改造。
公司經(jīng)過充分論證后,委托中材國際工程股份有限公司做了可行性研究,并委托黃石市環(huán)境保護研究所進行了環(huán)境影響評價,最后決定利用窯大修時間,將4、5號窯窯尾和煤磨電除塵器改造為脈沖袋式除塵器。
4號窯環(huán)保改造已于2006年4月開工,同年5月竣工并投入使用。經(jīng)新設(shè)置的煙塵在線監(jiān)控裝置監(jiān)測,窯尾廢氣粉塵排放濃度僅為17毫克/標立方米,優(yōu)于國家新的排放標準(100毫克/標立方米),達到歐洲Ⅱ號標準。從將近一年的運行情況來看,4號窯窯尾和煤磨袋除塵器運行平穩(wěn),達到了設(shè)計要求(保證廢氣中粉塵排放濃度<50mg/Nm3,操作控制指標≤30mg/Nm3),有效解決了昔日頻發(fā)的工藝性和事故性粉塵排放,項目顯著的環(huán)境效益及社會效益已顯現(xiàn)出來。5號窯生產(chǎn)線的環(huán)保改造于今年3月8日開工,4月5日完工,經(jīng)過新設(shè)置的煙塵在線裝置測試,粉塵排放濃度控制在20毫克/立方米,每年削減粉塵排放1200噸。
盡管4、5號窯環(huán)保改造后,由于系統(tǒng)裝機容量上升造成電耗上升和濾料維護更換造成的設(shè)備消耗上升,整個生產(chǎn)線的運行成本有所上升,但是改造項目具有顯著的環(huán)境效益和社會效益。
企業(yè)負責人表示,在“十一五”期間,黃石分公司將一如既往地重視環(huán)保工作,把循環(huán)經(jīng)濟的理念貫穿在生產(chǎn)全過程中,大力推行清潔生產(chǎn),努力把分公司生產(chǎn)線真正建設(shè)成為現(xiàn)代化的生態(tài)工業(yè)園區(qū),打造“綠色堡壘”。
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