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新型JT窯獲國家有關(guān)部門高度關(guān)注

中國建材報 李賀林 · 2007-12-12 00:00

      隨著我國節(jié)能減排政策措施的大力推進(jìn),廣大水泥企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)升級,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)對建設(shè)資源節(jié)約型社會意義重大。到“十一五”末,根據(jù)國家發(fā)改委規(guī)定,尚存的30%立窯水泥產(chǎn)能的大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)今仍舊存在著技術(shù)裝備落后、熟料和水泥質(zhì)量波動大、煤耗和電耗高、粉塵污染嚴(yán)重等問題,如何解決這一問題,成為行業(yè)內(nèi)的“焦點”。近日,有重大技術(shù)突破的新型JT窯技術(shù)引起國家有關(guān)部門高度關(guān)注,并由中國水泥協(xié)會牽頭組織調(diào)查組前往應(yīng)用JT窯技術(shù)的黑龍江省嫩江華夏水泥有限公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研。日前,調(diào)查組就考察情況形成調(diào)研報告,上交國家發(fā)改委等有關(guān)部門,記者就此次調(diào)研情況進(jìn)行了深入采訪。

      JT窯技術(shù)的主要內(nèi)容

      JT窯技術(shù)是南京建通水泥公司董事長繆建通以環(huán)境保護、節(jié)能降耗、廢物利用為出發(fā)點,借鑒新型干法水泥的設(shè)計理念、先進(jìn)技術(shù)和裝備,對整個立窯生產(chǎn)線進(jìn)行全面改造的綜合技術(shù)。JT窯在立窯煅燒技術(shù)上取得了重大突破,其成果已申請22項國家專利,6項已獲批準(zhǔn),其中1項為發(fā)明專利,5項為實用新型專利。該技術(shù)的創(chuàng)新主要有以下幾方面:

      1.對立窯的結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝進(jìn)行了創(chuàng)新。一是突破了傳統(tǒng)立窯高徑比H∶D=4∶1的束縛,改為H∶D=2.1∶1,從而大大降低了立窯的通風(fēng)阻力約2500Pa,提高了熟料燒成速度。僅此一項,每噸熟料即可節(jié)省5kWh,熱耗比傳統(tǒng)立窯降低30%以上;二是JT窯突破了原有立窯最大直徑3.4m的限制,成功地開發(fā)出Φ3.6×8.5m和Φ3.8×8.5m以至Φ4.0×8.5m的大型立窯,單機生產(chǎn)能力突破25t/h,大幅度提高了生產(chǎn)能力和勞動生產(chǎn)率;三是對卸料篦子的結(jié)構(gòu)和送風(fēng)方式進(jìn)行了改造,強化了窯的中部通風(fēng),改變了窯的中心區(qū)域供風(fēng)不足、嚴(yán)重缺氧的弊端,從而改善了煅燒溫度的均勻性,大幅度減少了化學(xué)不完全燃燒產(chǎn)生一氧化碳的熱損失,取得了提高熟料質(zhì)量、大幅度降低能耗和提高熟料產(chǎn)量的明顯效果;四是送風(fēng)方式、進(jìn)風(fēng)部位及配用的風(fēng)機與傳統(tǒng)立窯不同,采用壓力低的離心風(fēng)機,減少風(fēng)機功耗30%以上。

      2.對配料方案進(jìn)行了創(chuàng)新。為適應(yīng)新型窯體結(jié)構(gòu)和離心風(fēng)機的特性,研究開發(fā)出一套采用高飽和比、高硅率、低液相、多晶種、多尾礦的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)配料方案。多晶種和尾礦中的微量組分起到了復(fù)合礦化劑的作用,降低了燒成溫度,促進(jìn)了熟料礦物的形成。構(gòu)筑的燒成帶底火層透氣性好、阻力小,使熟料的產(chǎn)量高、質(zhì)量好。這種配料方案充分利用了其他工業(yè)的廢物。

      3.對窯的操作技術(shù)進(jìn)行了創(chuàng)新??偨Y(jié)出一套“上不見火(明火、齜火),下不見紅(紅料)”的閉門操作技術(shù)。閉門操作時間比率達(dá)到80%以上,大大減輕了操作工的勞動強度,提高了操作的安全性。

      4.生料制備和水泥粉磨系統(tǒng)實現(xiàn)與新型干法技術(shù)接軌。生料的質(zhì)量控制采用X射線熒光多元素分析儀、氧彈測定儀和生料率值控制儀快速測定,準(zhǔn)確判斷,及時指導(dǎo)生產(chǎn),使生料合格率達(dá)到80%以上;加強工藝配套和原燃材料預(yù)均化措施,確保生料成分穩(wěn)定;采用先進(jìn)可靠的計量設(shè)施如失重法計量皮帶秤,生料和水泥配料均采用微機進(jìn)行控制,預(yù)加水成球?qū)崿F(xiàn)了“水跟蹤料、料跟蹤水”的閉環(huán)控制,成球質(zhì)量為5mm~8mm的小料球達(dá)到80%以上,顯著改善了熟料煅燒通風(fēng)的均勻性,降低了通風(fēng)阻力,取得了燃燒速度快、一氧化碳含量低、熟料質(zhì)量好的效果。

      5.窯的操作向智能化自動控制方向發(fā)展。黑龍江省嫩江華夏水泥有限公司整條生產(chǎn)線采用DCS集散控制系統(tǒng),主要生產(chǎn)設(shè)備配備了視頻監(jiān)控,現(xiàn)已能根據(jù)底火和預(yù)熱帶的溫度變化,自動控制腰風(fēng)和卸料速度;根據(jù)出窯熟料溫度自動控制冷卻風(fēng)的用量,確保深暗火操作和布袋收塵器在露點以上安全運行。生產(chǎn)崗位除熟料煅燒看火工崗位以外,其他崗位全部實現(xiàn)了巡檢制,大大提高了勞動生產(chǎn)率。

      6.環(huán)保設(shè)施配套齊全,效果顯著。采用大布袋除塵器,使窯尾、磨尾氣體中的粉塵含量大幅度降低;原燃材料全部入庫、入棚存放,杜絕了露天堆放造成的二次揚塵問題。污染物排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

      JT窯技術(shù)在嫩江華夏公司及全國的應(yīng)用情況

      據(jù)了解,此次調(diào)查組考察的嫩江華夏水泥有限公司前身是黑龍江省嫩江縣水泥廠,原設(shè)計能力只有每年2萬噸。1998年由山東海翔水泥有限公司一次性整體買斷,并投資3000萬元改造建成年產(chǎn)水泥30萬噸規(guī)模。公司占地8萬平方米,現(xiàn)有職工160人,其中工程技術(shù)人員60余人,擁有固定資產(chǎn)1億元。后經(jīng)黑龍江嫩江縣和黑河市發(fā)改委批準(zhǔn),嫩江華夏水泥有限公司簽約150萬元的技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,引進(jìn)南京建通水泥有限公司JT窯技術(shù),對整個生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,形成了日產(chǎn)1200噸水泥熟料的規(guī)模。項目總投資6000萬元(其中1000萬元為礦山和生活區(qū)改造費用),改造工期5個月。該生產(chǎn)線除了JT窯以外,基本采用新型干法水泥的設(shè)計理念和設(shè)備選型。

      嫩江華夏水泥有限公司引進(jìn)南京建通水泥有限公司的JT窯技術(shù)后,充分利用了嫩江縣當(dāng)?shù)貜U棄的煤矸石、粉煤灰、糖濾泥、鋼渣、磷石膏、沸石渣等工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥,利廢比例達(dá)到了45%以上。水泥熟料質(zhì)量3天抗壓強度28MPa~35MPa,28天抗壓強度53MPa~58MPa.中國建材研究總院對該廠進(jìn)行了熱工標(biāo)定,結(jié)果如下:窯的熟料臺時產(chǎn)量26.59t.改造后生產(chǎn)32.5級水泥的噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗92kg,比改造前150kg降低了58kg;噸水泥綜合電耗58.83kWh,比改造前74kWh降低了11kWh;噸水泥成本降低了近50元;全員勞動生產(chǎn)率每年每人3000t.各主機系統(tǒng)粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)濃度為:生料烘干磨4.9mg/m3,立窯23.80mg/m3,水泥磨11.50mg/m3;廢渣利用比例為49%.迄今為止,JT窯技術(shù)已經(jīng)在江蘇、河南、廣西、廣東、黑龍江等省區(qū)的11個水泥工廠的19臺立窯上得到應(yīng)用,據(jù)國家建材生產(chǎn)力促進(jìn)中心及繆建通同志提供的資料,應(yīng)用結(jié)果如下:

      1.環(huán)保治理達(dá)標(biāo)。JT窯技術(shù)的實施,為清潔生產(chǎn)創(chuàng)造了條件,部分JT窯企業(yè)已建成了花園式工廠。JT窯技術(shù)采用高效率的除塵設(shè)備,粉塵排放情況得到極大改善,粉塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)低于國家規(guī)定2010年水泥企業(yè)熱力設(shè)備的粉塵排放濃度標(biāo)準(zhǔn)的50mg/m3,完全達(dá)到了國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求(見表1)。另外,JT窯在節(jié)省煤炭消耗量的同時,也降低了二氧化碳的排放量。

表1                   JT窯粉塵排放情況

 企業(yè)  JT窯粉塵排放濃度
(mg/m3
  生料磨粉塵排放濃度
(mg/m3
 水泥磨粉塵排放濃度
(mg/m3
 南京建通官塘    21.9  5.3  2.2
  黑龍江嫩江華夏    23.5   4.9   11.5
 河南沁陽太華    38.5  未檢測  未檢測
 河南新鄉(xiāng)豐收    30.0  未檢測  未檢測
 廣西華宏    35.0  未檢測    未檢測
  JT窯平均指標(biāo)     33.8  -  -

      2.充分利用工業(yè)廢物。JT窯技術(shù)采用全新的生料配方,不但改善了熟料煅燒工藝狀況,而且還可以充分利用當(dāng)?shù)氐拿喉肥⒎勖夯?、爐底渣、糖濾泥、鋼渣、磷石膏、銅尾礦、鋁渣、淤砂、水渣、碎屑、沸石渣等工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥。南京建通水泥公司自2004年投產(chǎn)以來,除利用煤炭和少量黏土外,大量使用石屑和工業(yè)廢渣。2006年生產(chǎn)水泥20.04萬噸,使用原材料26.99萬噸,其中使用工業(yè)廢渣23.13萬噸,利廢比率達(dá)到85.7%,平均噸水泥利廢1.15噸,3年來平均利廢率達(dá)到83%.嫩江華夏水泥公司采用JT窯技術(shù),綜合利廢率也達(dá)到45%以上。充分利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)水泥,既節(jié)約了寶貴的一次資源,也消納了其他工業(yè)排放的廢渣,使廢棄物變成二次資源,改善了環(huán)境,節(jié)約了堆放廢渣的土地,為實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,探索了一條行之有效的途徑。

      3.煤耗和電耗大幅度降低。JT窯技術(shù)最大限度地發(fā)揮了立窯以傳導(dǎo)方式進(jìn)行熱交換的優(yōu)點,減少了溫度場梯度變化、減少煅燒用風(fēng)的附壁效應(yīng)和捷徑效應(yīng),大大提高了煤的燃燒程度,改善了各處的均勻性,既降低了能耗,又提高了熟料的質(zhì)量。

      JT窯技術(shù)的水泥熟料平均熱耗為740kcal/kg,達(dá)到了國家規(guī)定的2010年4000t/d新型干法水泥應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)。而南京建通水泥公司的水泥熟料熱耗僅為663.07kcal/kg;黑龍江嫩江華夏水泥公司僅為644kcal/kg.

      4.產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。JT窯技術(shù)在降低能耗的同時,還使熟料的強度得到進(jìn)一步提高。各應(yīng)用企業(yè)的熟料強度的平均值為:3天抗壓強度28MPa~32MPa;28天抗壓強度55MPa~58MPa.游離氧化鈣平均含量為2.5%左右。

      5.產(chǎn)能規(guī)模擴大。傳統(tǒng)立窯經(jīng)過改造后,臺時產(chǎn)量均有提高,平均達(dá)到25t/h,單機年產(chǎn)量熟料可達(dá)20萬噸。嫩江水泥公司Φ3.8×8.5mJT窯,臺時產(chǎn)量26.5t/h.人均勞動生產(chǎn)率達(dá)到3000t,比改造前傳統(tǒng)立窯的1000t提高了2000t.目前全國已有20條JT窯生產(chǎn)線投產(chǎn)。與原來立窯相比,JT窯各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)均有大幅度提高(見表2)。

表2                   JT窯能耗情況

 企業(yè)  水泥綜合電耗
(kW·h/t)
 熟料熱耗
(kcal/kg)
  熱效率
(%)
 南京建通官塘    55.6  663.07   64.78
 黑龍江嫩江華夏     58   664.00  58.91
 廣西平果萬佳    未檢測  791.43  54.91
 河南沁陽太華    65   754.09   57.23
 湖南洞口為百    未檢測  754.77   56.62
  河南新鄉(xiāng)豐收    68  771.69  51.77
 廣西華宏    70   803.81  54.26
  柳州百通    未檢測  733.84  59.14
 JT窯平均指標(biāo)     64.7*2  740    57.2

       綜上所述,JT立窯技術(shù)在節(jié)能減排、環(huán)境保護、廢物利用等方面取得了重大進(jìn)展。

      政策建議

      據(jù)了解,結(jié)合考察情況,調(diào)查組已向國家有關(guān)部門提出JT窯技術(shù)應(yīng)用的政策建議,并獲得相關(guān)部門的重視。政策建議涉及以下幾方面。

      1.JT窯技術(shù)改造的市場定位。主要在不具備建設(shè)2000t/d以上新型干法的地區(qū)、交通不發(fā)達(dá)地區(qū)、經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)、缺乏大型石灰石資源而擁有小型石灰石礦山的地區(qū)、對尚未列入“十一五”期間淘汰的立窯企業(yè)為落實國家節(jié)能減排的任務(wù),迅速改變原有企業(yè)的落后面貌而進(jìn)行的必要改造。

      2.加強對JT窯技術(shù)推廣應(yīng)用的管理。國家發(fā)改委日前發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)格禁止落后生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移流動的通知》中指出,“對可以通過改造實現(xiàn)工藝技術(shù)和裝備升級、達(dá)到國家產(chǎn)業(yè)政策和部門、地方相關(guān)要求的落后生產(chǎn)線,必須根據(jù)地方統(tǒng)一規(guī)劃停產(chǎn)并限期改造升級。改造完成并達(dá)到相關(guān)要求,經(jīng)主管部門組織驗收后方可進(jìn)行重新開工生產(chǎn)。”為了確保淘汰落后工作的順利進(jìn)行,政府部門可以對符合改造升級的立窯企業(yè)加強監(jiān)管。為防止借用JT窯技術(shù)改造之名,躲避淘汰的現(xiàn)象,應(yīng)建立省一級核準(zhǔn)制度,并組建專門組織對JT窯技術(shù)改造后的企業(yè)進(jìn)行達(dá)標(biāo)驗收,以確認(rèn)其完成改造任務(wù)。

      3.政策措施。對經(jīng)過省級技改主管部門審批過的JT窯技術(shù)改造企業(yè),應(yīng)在政策上體現(xiàn)區(qū)別對待:(1)允許發(fā)放生產(chǎn)許可證。對經(jīng)過JT窯技術(shù)改造并通過驗收的企業(yè),在核發(fā)生產(chǎn)許可證時與其他達(dá)標(biāo)企業(yè)一樣對待。對經(jīng)過地方主管部門同意,列入采用JT窯技術(shù)改造的企業(yè)在核發(fā)許可證的限期上,給予一個改造時間的延續(xù)。建議國家發(fā)改委在針對水泥企業(yè)生產(chǎn)許可證發(fā)放中專門行文,把采用JT窯技術(shù)和其它用于生產(chǎn)特種水泥和工業(yè)廢物、城市垃圾處理的小型回轉(zhuǎn)窯一并考慮,予以支持發(fā)證。(2)對列入上述范圍的企業(yè)不實行差別電價。(3)采用JT窯技術(shù)改造后的企業(yè),在大量利用工業(yè)廢渣后應(yīng)在稅收上享受減免優(yōu)惠政策。

      調(diào)查組有關(guān)成員表示,隨著新型干法窯的快速發(fā)展,立窯的淘汰已經(jīng)成為歷史的必然,但也應(yīng)該是一個歷史的過程。在這個歷史進(jìn)程中對那些尚不具備建設(shè)大型化新型干法窯的地區(qū)尚未列入淘汰的立窯,推廣嫩江經(jīng)驗,鼓勵用JT窯技術(shù)進(jìn)行節(jié)能減排改造,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,也符合科學(xué)發(fā)展觀。


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