巢湖水泥廠技術(shù)創(chuàng)新獲成效
巢湖水泥廠是安徽省最早生產(chǎn)高標(biāo)號水泥的大型企業(yè),40多年的生產(chǎn)歷史,為安徽水泥工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但隨著時間的推移,該廠工藝裝備落后和能耗、成本偏高的問題越來越突出,在市場競爭中漸漸處于劣勢。針對老企業(yè)這一實際情況,該廠展開了技術(shù)創(chuàng)新活動,用技術(shù)進(jìn)步來縮小與新建企業(yè)的差距,不斷提高企業(yè)競爭力,收到了明顯效果。
打破常規(guī)、勇于創(chuàng)新是巢湖水泥廠技術(shù)進(jìn)步活動的一個顯著特色。建廠以來,該廠一直采取傳統(tǒng)的濕法窯配料方案,用這種配料方案生產(chǎn)的水泥化學(xué)成分和礦物組成相對穩(wěn)定,物理、化學(xué)性能較好。但是,由于受礦山資源品位、工藝條件限制,特別是濕法生產(chǎn)、熟料早期強度較低的特點等影響,導(dǎo)致成本居高不下,在向ISO新標(biāo)準(zhǔn)過渡上存在障礙。于是,該廠技術(shù)人員大膽嘗試,通過大幅度調(diào)整熟料配料方案,來改進(jìn)熟料的質(zhì)量結(jié)構(gòu)和理化性能。在幾乎沒有增加投資的情況下,他們不僅順利解決了向ISO新標(biāo)準(zhǔn)過渡中水泥早期強度較低的問題,同時大幅度提高了臺時產(chǎn)量和水泥優(yōu)等品率,每年可新增效益300萬元左右。該廠技術(shù)人員還利用3號窯大修的機(jī)會,針對濕法窯窯頭胴體處頻繁出現(xiàn)裂紋和耐熱鋼鏈條容易斷裂的問題,進(jìn)行仔細(xì)分析、精確求證,創(chuàng)造性地提高了減輕窯體負(fù)荷、改進(jìn)弧型掛板這一打破常規(guī)的設(shè)想并付諸實踐,直接減輕窯體負(fù)荷17噸,取得了令人滿意的效果,不僅有效地解決了長期存在的問題,而且提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,每年還可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益40萬元。
據(jù)統(tǒng)計,巢湖水泥廠僅在近兩年就實施了技術(shù)改造項目44項,維修、改造項目63項,累計投入資金2000余萬元。近幾年來,該廠水泥年產(chǎn)量由60多萬噸上升到了90多萬噸,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了每年以30%的速度高速增長的良好態(tài)勢。
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