盤江水泥廠淘汰關閉高耗能高污染生產(chǎn)線
貴州毗鄰盤江水泥廠居住六盤水市的盤縣城關鎮(zhèn)卜家寨100多戶農(nóng)家,如今不再因害怕煙霧粉塵進屋而緊閉門窗了,這都緣于盤江水泥廠于2月12日,主動將機立窯爐火熄滅,提前淘汰機立窯水泥生產(chǎn)線,實行節(jié)能、環(huán)保、保護資源的新型水泥生產(chǎn)。
據(jù)悉,曾經(jīng)有過輝煌歷史的盤江水泥廠,屬于邊設計、邊建設、邊生產(chǎn)的“三邊”廠。能耗高,效率低,環(huán)保設施嚴重欠缺,近10年雖經(jīng)過不斷技術改造,增設了消煙、降塵、節(jié)能的設備,但仍與國家建材行業(yè)發(fā)展要求有一定距離,尤其是與近年來國家對節(jié)能、環(huán)保、保護資源的高要求不相符。
盡管盤江水泥廠未被列入貴州省應予淘汰落后水泥生產(chǎn)能力的企業(yè)名單,但該廠經(jīng)營班子從長遠考慮,主動提前淘汰關閉2.5×10米盤式機立窯,實行轉型式水泥生產(chǎn)。據(jù)了解,轉型后的水泥生產(chǎn),采取外購熟料添加粉煤灰、礦渣、人造石膏球磨加工生產(chǎn)。通過對原有磨料設備、系統(tǒng)改造,可將生產(chǎn)效率提高,年生產(chǎn)能力15萬噸以上,根據(jù)用戶需求可生產(chǎn)多品種水泥,生產(chǎn)期大大縮短,質(zhì)量穩(wěn)定,“三廢”摻加率由過去的10%提高到35%以上。
由于不再進行生料煅燃,每年可節(jié)省石灰石7萬噸、粘土2萬噸、山砂4000噸、天然石膏3000噸、無煙煤1.3萬噸、電550千瓦時、水6萬立方米,按現(xiàn)價計算每年可減虧200萬元。更為顯著的是,煙塵排放下降60.3%,粉塵下降76.4%,二氧化硫排放下降60%。目前,水泥廠區(qū)域的空氣質(zhì)量明顯好轉,機立窯內(nèi)已是料空爐涼,原有的機立窯煅燃工都轉到其他崗位,36年來專門為水泥廠提供山砂、石灰石的盤縣豆腐坡綜合建材廠采石場上也已機停人去。
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