四川雙馬集團濕磨干燒生產(chǎn)線投產(chǎn)
這條新型“濕磨干燒”水泥熟料生產(chǎn)線的突出特色是:
投資最省。整個項目計劃總投資12226.8萬元,噸水泥投資僅235元;后因計劃調(diào)整,在綿陽市石馬另建1個年產(chǎn)38萬噸水泥粉磨站,本項目中水泥制成等部分未建,據(jù)工程初步結算,總投資7800萬元;按新增熟料生產(chǎn)能力計算,熟料噸投資僅177元,不僅低于同期新建的新型預分解干法工藝生產(chǎn)線,也低于該公司前幾年新建的濕法工藝生產(chǎn)線。
在投料累計運行320多個小時后,不久前順利通過3天達標考核。平均每小時熟料產(chǎn)量為67.5噸(1620噸/日),超過設計指標62.5噸/小時(1500噸/日)最高臺時產(chǎn)量達74.25噸。熟料燒成熱耗為876×4.18千焦/公斤熟料,低于設計指標。熟料質(zhì)量優(yōu)良,游離氧化鈣合格率為100%,完全滿足國標大于85%的規(guī)定;3天熟料抗壓強度為29.3兆帕。
該項目建成投產(chǎn)后,四川雙馬水泥(集團)有限公司全部水泥年生產(chǎn)能力達到210萬噸,雄踞西南榜首。
四川雙馬水泥(集團)有限公司新線的順利達產(chǎn)達標是科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的結果??萍紕?chuàng)新是該項目順利達標達產(chǎn)的關鍵。成都建材設計研究院通過招投標承擔該項目設計與試生產(chǎn)任務后,與業(yè)主共同商量技術方案,既考慮技術的先進性,又考慮經(jīng)濟的合理性。在工藝方案選擇上,突出料漿真空吸濾、濾餅破碎烘干、生料預熱預分解及入窯煅燒等4個關鍵工藝過程同步進行,一氣呵成;同時用三次風管從篦冷機多抽一部分熱風,通過窯尾系統(tǒng)進入錘式破碎烘干機,作為濾餅的一個烘干熱源,為預熱生料采用三級旋風預熱器提供了可能。
該生產(chǎn)線設計中,除采用先進適用的盤式真空吸濾機外,成都建材設計研究院還博采眾長,借鑒國內(nèi)外先進的、成熟可靠的技術,開發(fā)了全新的主機設備,使全套設備國產(chǎn)化。濾餅喂料機在國內(nèi)現(xiàn)有同類設備基礎上進一步改進提高,不僅體積小、重量輕、占地少、結構簡單、操作方便,而且提高了喂料的均勻性和鎖風性能。錘式破碎烘干機吸取史密斯型和洪堡型二者的長處,避其所短并有所創(chuàng)新,使破碎烘干機綜合性能更好,出料水分小于1%。旋風預熱器改變?nèi)课仛ば问脚c角度,設置反射錐和導流板等,大大降低阻力,提高了分離效率。分解爐具有多種爐型優(yōu)點,分解率實測入窯達到92%~97%。篦式冷卻機是設計院改進設計的第三代充氣梁篦冷機,能最大限度地減少偏料的不良影響,用風量小,熱效率高,運轉(zhuǎn)故障率低。
日產(chǎn)1500噸熟料“濕磨干燒”生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)采用技術先進、性能可靠的集散控制系統(tǒng)(DCS),中央控制室內(nèi)的操作站通過現(xiàn)場控制站完成工藝設備的順序邏輯控制和工藝參數(shù)的檢測、調(diào)節(jié)和報警,大大提高了自控水平,同時設置電視監(jiān)視系統(tǒng)、一氧化碳氣體分析儀,對保證人身、設備安全及正常生產(chǎn)起到了重要作用。
眾所周知,“濕磨干燒”工藝兼有濕法制備料漿、新型干法煅燒熟料的優(yōu)點,它尤其適應潮濕、黏性和均勻性差的原料。它與新型預分解干法工藝相比,單機產(chǎn)量、熱耗相當,能生產(chǎn)高性能的優(yōu)質(zhì)熟料,但由于是濕態(tài)制備,儲存生料無粉塵,環(huán)保效益更好。雙馬公司“濕磨干燒”對南方潮濕多雨地區(qū)的水泥濕法窯來說,進一步明確了改造的方向與途徑。最近,貴州的兩個水泥廠也分別計劃上日產(chǎn)1000噸、日產(chǎn)1500噸熟料“濕磨干燒”生產(chǎn)線。
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