蘭溪南方水泥積極推進減污降碳,加快綠色升級
水泥行業(yè)作為顆粒物排放大戶和二氧化碳排放重點行業(yè),蘭溪南方水泥有限公司積極響應(yīng)國家和浙江省委省政府要求,2021年開始實施水泥超低排放改造,于今年5月21日全面完成有組織第I階段排放、無組織排放和大宗物料產(chǎn)品清潔運輸改造,成為金華市首個通過超低排放改造評估驗收的有窯企業(yè)。
在開展超低排放改造的同時,蘭溪南方在節(jié)能降碳路徑的探索路上也未曾停歇,為實現(xiàn)企業(yè)的綠色發(fā)展,降低生產(chǎn)成本,企業(yè)積極探索作為水泥生產(chǎn)工藝的能耗大頭水泥熟料煅燒環(huán)節(jié)的減碳之路,對篦冷機進行升級改造,提高設(shè)備性能。
水泥行業(yè)碳排放包括直接排放和間接排放兩部分,直接排放來自于化石燃料燃燒和石灰石分解,間接排放來自于電能消耗。
蘭溪南方水泥公司負責(zé)人說:“水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)的能耗大戶,能源消耗伴隨著熟料生產(chǎn)的全過程,篦冷機是熟料制成的關(guān)鍵設(shè)備之一。我公司的一條日產(chǎn)2000噸新型干法熟料生產(chǎn)線,前期采用的是充氣梁篦式冷卻機,篦床有效面積63.2m2,冷卻面積小,熱回收能力差,造成設(shè)備故障率高,電耗和煤耗增加;為此公司在實施超低排放改造時,對燒成窯頭原篦冷機進行升級改造,將原有篦冷機系統(tǒng)設(shè)備全部拆除,更換為帶中置輥破篦冷機,增大篦床面積,更新為變頻冷卻風(fēng)機,項目建設(shè)投資1851萬元?!?/p>
通過此次技術(shù)改造,企業(yè)從生產(chǎn)線源頭解決了該局部設(shè)備技術(shù)落后的現(xiàn)狀,降低出口熟料溫度,提高熱量回收利用率和設(shè)備運轉(zhuǎn)率,與升級改造前相比:每年預(yù)計能減少標煤約5775噸,電能消耗減少177.5萬kWh,余熱發(fā)電增加47.52萬kWh,減排二氧化碳1.4萬噸,經(jīng)企業(yè)測算噸熟料單位產(chǎn)品綜合能耗為100千克標煤左右,能達到高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平,提高企業(yè)市場競爭能力。
“雙碳目標”、綠色轉(zhuǎn)型、節(jié)能降耗……水泥行業(yè)肩負著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重重歷史重任。為此,2022年7月11-12日,中國水泥網(wǎng)將在杭州舉辦“2022中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會暨頒獎典禮”,深度探討當(dāng)前及未來水泥行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢。歡迎報名參與??!
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