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洞庭公司水泥粉磨系統(tǒng)技改顯實效

2002-04-02 00:00
    湖南洞庭水泥工業(yè)公司是一個年產25萬噸的水泥立窯企業(yè)。有機立窯3臺,分別為直徑2.5×10米、直徑2.85×10米、直徑3×11米;生料磨3臺,分別為直徑2.2×6.5米2臺,直徑2.2×7米1臺;2臺直徑2.2×6.5米水泥磨。技改前,水泥磨臺時產量13.5噸左右,居一般水平,但生產非常吃緊。為改變以上面貌,他們在狠抓企業(yè)管理,深挖設備潛力,提高其運轉率的同時,走采用新技術、新工藝、新裝備、提高企業(yè)經濟效益之路。2001年初,公司與江蘇鹽城市科行建材環(huán)保有限公司合作,對其中1臺直徑2.2×6.5米的水泥磨進行了技術改造,在科行公司的全面協(xié)作下使該臺水泥磨臺時產量先后從13.5噸提高到18.5~19噸。

    具體技改步驟是:采用KX600高效高細轉子式選粉機。直徑2.2×6.5米水泥磨原來配用1臺直徑3.5米離心式選粉機,廠方工程技術人員、工人經多年摸索,從磨機研磨體裝載量、級配、磨內通風等小改小革入手,雖已達到臺時產量13.5噸左右的水平,但要進一步提高有較大難度。技改小組通過分析比較,認為離心選粉機主要技術性能已基本達到,沒有多大潛力可挖,決定更換比其技術性能好的KX600型高效高細轉子式選粉機。從拆除舊選粉機到安裝好選粉機,同時對水泥磨內的研磨體裝載量、鋼球級配、平均球徑、填充率、隔倉板的位置及篦孔的調整,并達到正常生產只用了12天。在水泥細度(0.08毫米方孔篩篩余)3.5%不變的情況下,磨機臺時產量由13.5噸提高到16噸,噸水泥電耗由38.9千瓦小時下降到33.7千瓦小時。

    在此基礎上,他們采用PSL70型噴射式破碎機,縮小了入磨物料粒度。國內外水泥專家和工程技術人員,通過實踐提出的“預粉碎技術”在水泥生產磨機上的應用,可取得明顯的增產、節(jié)能、降耗效果,在此得到了驗證。據有關數據顯示,采用“預粉碎技術”后,磨機臺時產量可提高20%~30%,成品電耗可下降10%~15%。洞庭水泥工業(yè)公司技改小組建議在采用性能好的KX600型高效高轉子式選粉機并取得好效果后,采用預粉碎技術,進一步提高經濟效益。在技改中,技改小組在廣泛調研基礎上采用了鹽城市科行建材環(huán)保有限公司的PSL70型噴射式破碎機和回轉篩,在磨頭形成“小圈流”工藝。安裝調試正常生產后,使原來入磨物料最大粒度60毫米、平均26毫米下降到≤5毫米。同時對磨機內的鋼球平均球徑進一步作了調整。最終使直徑2.2×6.5米水泥磨臺時產量再由16噸上升到18.5~19.0噸,噸水泥電耗再由33.7千瓦小時下降到28.7千瓦小時。

    通過以上兩項技術改造后,直徑2.2×6.5米水泥磨,臺時產量提高了5.0~5.5噸;噸水泥電耗下降10.2千瓦小時。如果按每度電0.5元計算,噸水泥下降5.1元。即每臺水泥磨年省電費用近61.2萬元左右,而技術改造兩項合計設備費用僅26萬~27萬元。

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