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水泥磨加球前后對比分析和措施

臨湘海螺水泥有限責(zé)任公司 徐志文 · 2022-10-31 15:27 留言

一.存在問題

1.通過預(yù)粉磨系統(tǒng)二次取樣,出輥物料0.9mm篩余超控制范圍14.0%以上,0.2mm篩余超控制范圍10-0%以上。80um篩余超控制范圍7.0%以上,旋風(fēng)筒80um篩余超控制范圍8.0%以上。入磨0.2mm篩余達(dá)4.0%以上(按要求磨機(jī)最好無0.2mm物料入磨)。入磨45um篩余超控制范圍10.0%以上。

2.通過粉磨系統(tǒng)二次取樣,出磨80um僅僅比 入磨80um下降5.0%左右,出磨45um比入磨45um下降9.0左右。

 

3.磨系統(tǒng)篩余降僅2.89%

4.通過對1#磨顆粒級配發(fā)現(xiàn):1um篩余累積6.34%<3um篩余累積19.95%,<=45um篩余累積93.31%,3-32um篩余累積63.72%,32-65um篩余累積15.52%,>80um篩余累積0.03%

二.原因分析

1.物料變化

a.通過觀察預(yù)粉磨物料篩余內(nèi)大顆粒熟料系黃心料,它結(jié)構(gòu)致密,異常堅硬,易磨性差。

b.易磨性系數(shù)高的粉煤灰供貨緊張。自產(chǎn)石灰石未做含泥量分析,全憑視覺判斷,導(dǎo)致質(zhì)量不穩(wěn)定,進(jìn)廠瑞華煤渣內(nèi)含較大的雜質(zhì)大塊未及時清理。

2.通風(fēng)性變差

a.入V選出風(fēng)部阻力大,影響細(xì)粉收集。因安全問題,入旋風(fēng)筒內(nèi)部積料近一年未清理

b.磨內(nèi)2倉磨尾篦板外三圈被碎球堵死,致使篦縫面積減小,由此帶出通風(fēng)面積變小,通風(fēng)阻力增大,通風(fēng)不暢,細(xì)粉通過量減小,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重。

c.人字分管堵死1/4,影響預(yù)粉磨符合標(biāo)準(zhǔn)要求細(xì)粉磨收集,導(dǎo)致入磨45um篩余嚴(yán)重超標(biāo)。(附圖)

d.循環(huán)風(fēng)機(jī)葉輪磨損嚴(yán)重(附圖)實(shí)際風(fēng)量不足。

e.循壞負(fù)荷率過高(兩次取樣均超過230%)說明物料在磨內(nèi)停留時間短,被粉磨的程度不足,出磨物料中細(xì)粉含量偏低,磨機(jī)臺時產(chǎn)量的提高受到限制。

f.篩余降過低說明隔倉板通孔率偏低或通風(fēng)量不足。

g.水泥顆粒級配不合理:從7月份送檢的我公司水泥顆粒級配與最佳水泥顆粒分布存在較大誤差,1um篩余達(dá)6.34%。它在不到1d的時間內(nèi)水化完全,因而對水泥強(qiáng)度的增進(jìn)率幾乎不起作用,<3um篩余達(dá)16.95%,<3um的細(xì)顆粒因此比表面積大,使需水量增加。最佳顆控制在10.0%以內(nèi),3-32um篩余63.72%。3-32um篩余最佳顆粒在65%以上,幾項重要顆粒級配數(shù)據(jù)均未達(dá)標(biāo),看數(shù)據(jù)且存在嚴(yán)重過粉磨現(xiàn)象。

3.入磨物料過粗

a.從二次檢測入穩(wěn)流倉0.2mm篩余來看。入V選物料料柱過于集中在兩側(cè),不能形成均勻料幕,(25日檢測左側(cè)89.08%,中間80.9%,右側(cè)91.72%,29日檢測左側(cè)96.75%,中間88.04%右側(cè)97.20%)

b.從二次檢測出輥物料0.9mm以上篩余超標(biāo)來看,輥壓機(jī)兩側(cè)側(cè)擋板調(diào)整不到位或磨損嚴(yán)重。

c.從二次檢測0.2mm。80um篩余來看輥面檢測及輥縫壓力等調(diào)整不及時。

4.入磨物料溫度過高

入磨物料長期在120攝氏度以上,水泥細(xì)粉因溫度高產(chǎn)生靜電反應(yīng),吸附在研磨體及襯板上形成墊層,大大影響粉磨效率。

5.合理摻加助磨劑

磨未摻助磨劑前磨PO臺產(chǎn)降至210t/h。比表面積低,循壞風(fēng)和主排風(fēng)拉不動,磨頭跑灰,現(xiàn)場檢查熟料稱溫度達(dá)150攝氏度以上,為了拉動循壞風(fēng)及主排,被迫關(guān)小冷風(fēng)閥,卻導(dǎo)致輥壓機(jī)磨機(jī)滑履溫度,跑高報警,有效果,但不明顯。經(jīng)請示分廠及質(zhì)控處領(lǐng)導(dǎo)后,助磨劑添加量由0.10%增加到0.11%,2小時后PO臺產(chǎn)達(dá)220t/h,45um篩余5.4%比表336m2/kg.結(jié)果出來后,我對系統(tǒng)用風(fēng)進(jìn)行調(diào)整,30min后,出磨斗提電流由169.9A至159.2A.選粉機(jī)電流有250A降至239.4A,主收塵壓差由2300Pa降至2250Pa.臺產(chǎn)有220t/h增加到222t/h,熟料配比由80%降至79.5%。

由于入磨物料溫度較高,磨內(nèi)物料發(fā)生靜電反應(yīng)

6.研磨體數(shù)量過少

一般情況下,研磨體的裝載量是允許在一定范圍內(nèi)波動的,在這個范圍內(nèi)是不會影響臺產(chǎn)的波動不大,但是沒有及時補(bǔ)加研磨體,當(dāng)數(shù)量下降到一定程度后,臺產(chǎn)會大幅下降。

眾所周知,研磨體的運(yùn)動狀態(tài)分為三種:a.瀉落式運(yùn)動狀態(tài),b.拋落式運(yùn)動狀態(tài),c.圓周式運(yùn)動狀態(tài)。一般情況下裝載量在25%以下是處于瀉落式運(yùn)動狀態(tài)的,研磨體僅僅對物料僅有研磨作用。裝載量在25%-45%之間是處于拋落式運(yùn)動狀態(tài)的,研磨體對物料有研磨和擊碎作用,裝載量在45%以上是處于圓周式運(yùn)動狀態(tài)的,研磨體僅對物料起研磨作用,圓周式運(yùn)動狀態(tài)因研磨體處于圓周式旋轉(zhuǎn),電耗高,威脅機(jī)械設(shè)備安全,臺產(chǎn)提升有限被高度受限,電耗低,受入磨細(xì)度偏低,易磨性好的這類企業(yè)喜愛,因入磨細(xì)度低,易磨性好,這類企業(yè)有些甚至不要一倉的鋼球擊碎物料作用而取消一倉,絕大多數(shù)企業(yè)采用鋼球拋落式運(yùn)動狀態(tài),因磨機(jī)要提高產(chǎn)量,應(yīng)盡可能提高磨機(jī)的裝載量。我國大型管磨設(shè)計填充率在30%左右,歐洲可達(dá)到35%-38%,美國達(dá)40%-42%,歐美發(fā)達(dá)國家一個粉磨站最多能生產(chǎn)70多個品種水泥,我國最多能生產(chǎn)10多種水泥品種,這與高裝載量有密切關(guān)系,高料位需要高的填充率,磨機(jī)在粉磨時,物料一方面受到研磨體的沖擊作用,海螺集團(tuán)綜合臺產(chǎn)高的企業(yè)濟(jì)寧,六安海螺填充率均達(dá)到32%。而我公司長期入磨物料易磨性差,入磨物料溫度高,入磨物料細(xì)度粗,粉煤灰供應(yīng)緊張,但一倉填充率僅22%左右,二倉填充率僅23%左右,僅對物料起研磨作用,沖擊作用減弱,加上我公司建廠以來很少對磨內(nèi)廢舊鋼球進(jìn)行篩選,濟(jì)寧海螺每年都利用淡季檢修期間對廢舊鋼球進(jìn)行篩余,僅今年4月份檢修就篩選變型,失圓率高的碎球達(dá)8t,我這個月組織對1#磨2倉廢舊鋼球進(jìn)行篩選,8袋鋼球里面就有2袋廢舊變型失圓率高的碎球。(附圖)

三.采取措施

1.利用檢修盡快安裝雙曲線下料裝置,減輕入輥物料邊緣效應(yīng)。

2.針對料餅密實(shí)難分散,在出輥壓機(jī)入循壞斗提溜子及V選內(nèi)部焊幾排打散棒。

3.針對入穩(wěn)流倉物料偏料嚴(yán)重問題對嚴(yán)重磨損打散板進(jìn)行更換。

4.加強(qiáng)磨機(jī)工藝檢查:

1)每星期對V選鎦子,打散板,輥壓機(jī),選粉機(jī)內(nèi)部檢查一;

2)每半月對旋風(fēng)筒內(nèi)部循環(huán)風(fēng)機(jī)內(nèi)部積灰清理一次;

3)每半月對磨機(jī)篦縫清理一次,每次停機(jī)(停機(jī)4h以上)對物料通道檢查一次;

4)每年對磨機(jī)進(jìn)行倒球篩選一次;

5)磨機(jī)運(yùn)行時間每2小時對熟料出庫檢查一次;

6)每4小時對磨運(yùn)行工藝線檢查一次;

7)每天對進(jìn)廠混合材進(jìn)行檢查一次;

8)加強(qiáng)與中控聯(lián)系,出現(xiàn)異常及時調(diào)整。

5.對于合理摻加助磨劑,已試驗(yàn)效果較好,由于前期入磨物料溫度達(dá)150攝氏度以上,而助磨劑使用控制溫度在110攝氏度以下,同時助磨劑添加位置就在熟料下料口,導(dǎo)致助磨劑大量揮發(fā),為了解決此問題,只能增加劑量(后期助磨劑添加位置需移位)。

但是助磨劑添加量不能一成不變,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際調(diào)整添加量,如入磨溫度偏高或磨高標(biāo)號水泥時,應(yīng)增加助磨劑劑量,磨低品種水泥時降低劑量。國家助磨劑添加量控制標(biāo)準(zhǔn)是0.3%,我們只要控制在0.15%以下沒問。我建議磨M32.5水泥時,甚至可低于0.1%,磨高標(biāo)號水泥或物料溫度較高時,助磨劑可調(diào)整至0.12%-0.15%之間,具體看磨況。

添加助磨劑時,如果出磨設(shè)備出現(xiàn)冒灰現(xiàn)象,應(yīng)減少添加量,如比表連續(xù)不合格,風(fēng)拉不動時,應(yīng)增加助磨劑劑量。

所以,合理添加助磨劑有利于降低磨內(nèi)溫度,提高臺產(chǎn),因助磨劑表面活性分子吸附在水泥顆粒表面減少了細(xì)顆粒之間的聚集,與研磨介質(zhì)部件間黏糊,提高了粉磨效率。

6.研磨體數(shù)量過少:利用停機(jī)檢修時,對鋼球進(jìn)行篩選,對變型失圓率高的碎球進(jìn)行篩選,增加鋼球圓形度,對磨機(jī)進(jìn)行重新鋼球級配適當(dāng)提高填充率。

編輯:李佳蔚

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