水泥窯煙氣脫硝工藝改造常見(jiàn)影響因素分析
摘要:本文主要針對(duì)水泥窯煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造后系統(tǒng)的運(yùn)行情況、可能出現(xiàn)的一些實(shí)際問(wèn)題及解決措施進(jìn)行分析討論。對(duì)可能影響改造效果的一些原因,如實(shí)際使用氨水濃度、氨水噴槍的位置及噴射方式、噴槍的實(shí)際霧化效果、系統(tǒng)工藝操作參數(shù)的調(diào)整、煤粉的輸送及尾煤燃燒器使用效果等幾個(gè)方面進(jìn)行分析。通過(guò)對(duì)以上問(wèn)題的分析討論,從而避免改造后因操作不當(dāng)或工藝調(diào)整不及時(shí)而影響煙氣脫硝工藝改造的效果。
關(guān)鍵詞:煙氣脫硝;NOx濃度;氨水用量;煤粉;工藝操作
引言
近幾年,隨著國(guó)家對(duì)水泥企業(yè)各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)的要求越來(lái)越高,NOx作為水泥窯煙氣排放的主要污染物之一,各地對(duì)其排放濃度控制指標(biāo)的要求也越來(lái)越嚴(yán)格。其指標(biāo)從前幾年各地普遍控制在400mg/m3以內(nèi),逐漸提升為100mg/m3以內(nèi)。水泥企業(yè)為降低NOx排放濃度,很多水泥熟料生產(chǎn)線都對(duì)窯尾燒成系統(tǒng)進(jìn)行了系統(tǒng)的脫硝工藝改造,其改造方式主要是對(duì)三次風(fēng)管、窯尾送煤管道及燃燒器、四級(jí)下料管分料及落料點(diǎn)、氨水噴射位置及噴射方式等進(jìn)行改造。其目的就是在分解爐錐體建立局部還原區(qū),還原窯內(nèi)煅燒產(chǎn)生的NOx,以降低NOx排放濃度,節(jié)約氨水用量。
水泥窯進(jìn)行煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造后,較改造前,其操作方式也會(huì)相應(yīng)地發(fā)生變化。如改造后使用操作不當(dāng),也會(huì)造成還原效果降低,氨水用量增加的情況,甚至有些廠會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)易結(jié)皮,影響系統(tǒng)工藝穩(wěn)定的情況。
本文結(jié)合一些生產(chǎn)線的實(shí)際運(yùn)行情況,對(duì)水泥窯煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造后的常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行簡(jiǎn)要總結(jié),并提出一些解決措施,希望能給讀者提供一些調(diào)整思路。
1.氨水濃度對(duì)氨水用量的影響:
當(dāng)前大部分水泥熟料線脫硝所用氨水濃度都在20%左右。如在水泥窯生產(chǎn)運(yùn)行中,工藝系統(tǒng)未發(fā)生較大變化的情況下,氨水用量突然增加,應(yīng)首先排查所使用的氨水濃度是否發(fā)生變化。在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),當(dāng)氨水濃度由20%降低到17%時(shí),氨水用量可能會(huì)增加30-50%;同樣,當(dāng)氨水濃度由20%提高到23%時(shí),氨水用量可能會(huì)降低20-30%。在我國(guó)北方某5000T/D熟料線實(shí)驗(yàn)時(shí)曾發(fā)現(xiàn),當(dāng)NOx控制指標(biāo)在100mg/m3以內(nèi)不變的情況下,氨水濃度由20%提高到23%時(shí),氨水用量由原來(lái)的900L/H,降低到650L/H,節(jié)約氨水效果顯著。
過(guò)高的氨水濃度對(duì)其運(yùn)輸與儲(chǔ)存的要求也更為嚴(yán)格,各企業(yè)可根據(jù)自身情況合理選擇,但在使用中應(yīng)首先確保實(shí)際使用氨水濃度不小于20%。
2.氨水噴槍安裝位置、噴射方式及霧化效果對(duì)氨水用量的影響:
氨水噴槍的安裝位置、噴射方式及其實(shí)際霧化效果對(duì)氨水的反應(yīng)效率影響很大。結(jié)合我司實(shí)際改造經(jīng)驗(yàn),氨水噴槍安裝位置的不同會(huì)對(duì)氨水的用量產(chǎn)生較大的影響。我司實(shí)際推廣的分體計(jì)量項(xiàng)目,就是僅對(duì)氨水噴槍的安裝位置、噴射方式及其實(shí)際霧化效果進(jìn)行改造優(yōu)化,就可達(dá)到節(jié)約氨水用量15-30%的效果。
為提高氨水與NOx的反應(yīng)效率,節(jié)約氨水用量,在實(shí)際應(yīng)用中一般會(huì)在五級(jí)旋風(fēng)筒及分解爐出口等不同位置安裝氨水噴槍?zhuān)瑖姌尩男问讲捎瞄L(zhǎng)短噴槍相結(jié)合的方式。運(yùn)行調(diào)試過(guò)程中會(huì)對(duì)不同噴射點(diǎn)的噴槍進(jìn)行組合使用,采取多點(diǎn)噴射,以期達(dá)到最理想的效果。
HNHJ-Q16氨水噴槍外形示意圖
對(duì)于當(dāng)前NOx超低排放的環(huán)保要求,在煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造的基礎(chǔ)上,如想進(jìn)一步降低NOx排放濃度,或進(jìn)一步節(jié)約氨水用量,降低氨逃逸,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行精準(zhǔn)脫硝改造就顯得更有必要。
3.工藝操作對(duì)脫硝效果及系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響:
水泥窯進(jìn)行煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造后,其系統(tǒng)將更加敏感,這就要求工藝技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)的操作和調(diào)整要更加及時(shí)、更加有針對(duì)性。改造后為充分發(fā)揮還原區(qū)的作用,應(yīng)適當(dāng)提高三次風(fēng)管閘板的開(kāi)度,降低窯內(nèi)用風(fēng)量,保持煙室氧含量在3%以內(nèi)。這樣將有利與還原區(qū)的創(chuàng)建,同時(shí)增加三次風(fēng)的使用,也會(huì)使還原區(qū)產(chǎn)生的各類(lèi)還原劑在富氧的三次風(fēng)下迅速、充分地消耗。
與未改造前相比,分解爐錐體還原區(qū)的建立使之反應(yīng)環(huán)境更為復(fù)雜,應(yīng)在該區(qū)域加裝1-2個(gè)測(cè)溫點(diǎn),實(shí)時(shí)監(jiān)控其溫度變化。該區(qū)域?yàn)樨氀跞紵齾^(qū),有大量煤粉在其中分散懸浮,受窯內(nèi)通風(fēng)量及煙室氧含量的變化及煤粉燃燒特性的影響,該區(qū)域溫度變化較大。一般為保證還原效果,同時(shí)避免錐體結(jié)皮,該區(qū)域溫度一般應(yīng)控制在900-1000℃,如該區(qū)域溫度長(zhǎng)時(shí)間超過(guò)1050℃,則應(yīng)考慮增加該區(qū)域的生料分料量,用較低溫度的生料吸收還原區(qū)過(guò)高的溫度;或減少該區(qū)域的分煤量,分一部分煤粉到三次風(fēng)管附近,以降低該區(qū)域的溫度;也可以嘗試適當(dāng)開(kāi)大三次風(fēng)管閘板開(kāi)度,減少窯尾氧含量,以降低該區(qū)域的氧含量。
4.煤粉的輸送及窯尾燃燒對(duì)脫硝效果的影響:
煤粉作為煙氣脫硝還原劑的來(lái)源,也是系統(tǒng)熱能的來(lái)源,其對(duì)整個(gè)熱工系統(tǒng)的作用不言而喻。煤粉輸送的穩(wěn)定,是熱工制度穩(wěn)定的基本要求。進(jìn)行煙氣脫硝改造時(shí)應(yīng)首先根據(jù)系統(tǒng)用煤量、當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境(主要是海拔的影響),所用煤粉特性等條件,計(jì)算合理的送煤管道規(guī)格,確定煤粉輸送氣固比。
送煤壓力是煤粉輸送量的直觀體現(xiàn),送煤壓力的波動(dòng)會(huì)對(duì)系統(tǒng)的負(fù)壓造成很大的影響,使還原區(qū)內(nèi)的氣流隨之波動(dòng),影響還原效果。此外,送煤量的波動(dòng)還容易造成系統(tǒng)煤粉燃燒不完全,產(chǎn)生大量的CO,且產(chǎn)生的CO會(huì)隨系統(tǒng)負(fù)壓的波動(dòng)迅速排出系統(tǒng),一方面造成系統(tǒng)能耗的增加,另一方面CO在系統(tǒng)中過(guò)量的產(chǎn)生也會(huì)抑制氨水與NOx的反應(yīng),降低氨水的反應(yīng)效率,造成在系統(tǒng)NOx生產(chǎn)量沒(méi)有明顯增加的情況下,氨水用量的增加。因此,改造后要排除造成送煤風(fēng)壓波動(dòng)的影響因素,以保證煤粉輸送的穩(wěn)定性。
此外,進(jìn)行煙氣脫硝改造后,為保證系統(tǒng)脫硝效果,大部分尾煤甚至全部尾煤將在分解爐錐體底部進(jìn)行噴射,這就對(duì)窯尾燃燒器的要求更高。較改造前在三次風(fēng)入口附近進(jìn)行尾煤噴射相比,煙氣脫硝改造后尾煤燃燒器要有更好的煤粉分散效果,以使煤粉能在相對(duì)較小的環(huán)境中進(jìn)行快速均勻的分散,使煤粉懸浮于整個(gè)空間,避免煤粉局部富集產(chǎn)生高溫或結(jié)塊。我司脫硝改造會(huì)根據(jù)實(shí)際送煤壓力、送煤量、煤質(zhì)特性等情況,采用自主研發(fā)的煙氣脫硝專(zhuān)用窯尾燃燒器,其內(nèi)部會(huì)加裝旋流器,利用輸送煤粉的壓力使煤粉迅速分散燃燒。經(jīng)仿真模擬試驗(yàn),脫硝專(zhuān)用旋流擴(kuò)散窯尾燃燒器較傳統(tǒng)普通窯尾燃燒器,煤粉分散速率能增加一倍以上,更適合在煙氣脫硝改造中使用。
5.其他因素的影響:
不同水泥熟料生產(chǎn)線,受制于所用原燃材料的情況、系統(tǒng)自身的原因、工藝管理現(xiàn)狀、主機(jī)設(shè)備存在的一些問(wèn)題等因素,造成系統(tǒng)NOx的生成量和氨水用量有很大的差別。因此,在煙氣脫硝工藝改造時(shí)需要對(duì)這些問(wèn)題統(tǒng)籌考慮,制定合適的改造方案。在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改造后,也要根據(jù)生產(chǎn)線的實(shí)際情況,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的調(diào)試,對(duì)原工藝參數(shù)作出相應(yīng)的調(diào)整,重新優(yōu)化,建立一套穩(wěn)定的工藝參數(shù)。
結(jié)束語(yǔ):
煙氣脫硝窯尾燒成系統(tǒng)工藝改造能夠通過(guò)在分解爐錐體建立還原區(qū),降低系統(tǒng)40-50%的NOx,從而達(dá)到降低煙氣排放中NOx濃度、節(jié)約氨水用量的效果,因此在很多水泥熟料生產(chǎn)線中得到了廣泛的應(yīng)用。為最大限度地發(fā)揮改造的效果,應(yīng)在改造前充分了解、分析生產(chǎn)線的運(yùn)行現(xiàn)狀,進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的技術(shù)改造設(shè)計(jì)。
進(jìn)行煙氣脫硝工藝改造后,應(yīng)配合專(zhuān)業(yè)的調(diào)試人員,對(duì)原有工藝操作參數(shù)進(jìn)行系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化氨水噴槍的使用;控制還原區(qū)的溫度及尾煤在分解爐中的燃燒情況;合理調(diào)整C4分料閥開(kāi)度,控制物料進(jìn)入上下部撒料盒的比例;對(duì)系統(tǒng)的用風(fēng)也要相應(yīng)地調(diào)整,做到既能在還原區(qū)建立起穩(wěn)定的還原氣氛,又能保證煤粉最終在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全燃燒的效果。只有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)改造設(shè)計(jì)與完善的運(yùn)行調(diào)試相結(jié)合,才能最大限度地發(fā)揮煙氣脫硝工藝改造的作用。
編輯:孫蕾
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