山鋁水泥廠一項技改增效百萬元
該廠5號熟料窯自投產(chǎn)以來,一直采用單通道煅燒器,由于存在風(fēng)煤混合差、火焰溫度低、燃燒效率低的現(xiàn)狀,在經(jīng)過大量的調(diào)查研究后,廠長于健果斷提出了引進(jìn)新型可調(diào)旋流強度的雙通道燃燒器,同時在煤磨增設(shè)一臺袋除塵器的改造方案。6月份,借5號窯停車檢修的機會,改造方案迅速投入實施。窯前使用新型雙通道燃燒器以后,一次冷風(fēng)的用量由原來的30%下降到10%以下,火焰溫度提升快,煤粉燃燒效率顯著提高,大大降低了熟料的煤耗,熟料的產(chǎn)質(zhì)量也有明顯提高。同時,該設(shè)備操作方便,對煤質(zhì)的適應(yīng)性強,也為該廠使用劣質(zhì)煤創(chuàng)造了良好的條件。
在施工過程中,該廠還本著節(jié)約的原則,在進(jìn)行4號煤磨袋除塵器安裝時,充分利用了舊的收塵器設(shè)備,盤活了閑置資產(chǎn),僅節(jié)約設(shè)備成本費就達(dá)60余萬元。改造后的煤粉制備系統(tǒng)各項工藝參數(shù)更趨合理,煤磨臺產(chǎn)有明顯提高,在保證窯前用煤的前提下,磨機運轉(zhuǎn)率由80%降到50%,為避峰填谷創(chuàng)造了條件。
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