江西萬年青3號窯技改降能耗
該公司3號窯是我國首條自行設(shè)計、制造、安裝的日產(chǎn)2000噸窯外分解干法水泥工藝技術(shù),從引進和單項開發(fā)進入到自主成套開發(fā)的新階段,被譽為中國水泥技術(shù)發(fā)展史上的里程碑。由于設(shè)計的先天不足,該生產(chǎn)線雖然多次對熟料冷卻機系統(tǒng)和PSP分解爐系統(tǒng)等進行了技術(shù)改造,熟料產(chǎn)量最高達日產(chǎn)2090噸,但生產(chǎn)中電耗高達86千瓦時,每千克熟料熱耗高達1000千卡,勞動生產(chǎn)率低,成本居高不下。為了降低生產(chǎn)成本,充分挖掘整個系統(tǒng)的潛能,該公司概算投資3000余萬元,用70天的時間對制約正常生產(chǎn)的瓶頸點進行節(jié)能技術(shù)改造。該節(jié)能技術(shù)改造工程由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院設(shè)計,主要對熟料輸送系統(tǒng)、冷卻機系統(tǒng)、分解爐及其預(yù)熱器系統(tǒng)和生料入窯輸送系統(tǒng)等進行節(jié)能改造,采用了第三代改進型充氣梁式冷卻機系統(tǒng)、TDF分解爐和斗式提升機輸送生料入窯等。
該生產(chǎn)線通過節(jié)能改造后,熟料生產(chǎn)能力可達到日產(chǎn)2500噸,每千克熟料熱耗下降200千卡,噸熟料電耗下降20千瓦時。該技改工程具有產(chǎn)量高、節(jié)能、環(huán)保和對煤質(zhì)要求低等特點。
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