窯尾大布袋壓差高原因分析及優(yōu)化改造措施
我司使用的窯尾大布袋收塵器為脈沖袋式除塵器,型號LCMG530-2×14,設(shè)備參數(shù)見下表:
一、工作原理:LCMG耐高溫脈沖除塵器采用分室,中間風(fēng)道進(jìn)氣結(jié)構(gòu),含塵煙氣由中間進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入風(fēng)道,由氣流分配機(jī)構(gòu)將氣流分配給各過濾室,進(jìn)風(fēng)視圖見圖一。含塵氣體在進(jìn)入過濾室時,由擋板折擋使較大的塵粒由于慣性和重力作用直接落入灰斗中,其他塵粒隨氣流上升進(jìn)入各過濾室濾袋,經(jīng)過濾袋過濾后,塵粒被阻流在濾袋外側(cè),凈化后的氣體由濾袋內(nèi)部進(jìn)入凈氣室箱體,再通過提升閥,出風(fēng)口排入大氣?;叶分械姆蹓m經(jīng)兩臺拉鏈機(jī)輸送至集合拉鏈機(jī),再送至生料庫。
二、壓差高原因:
LCMG530-2×14脈噴型收塵器總共28室,中間通道往兩排各14個進(jìn)入風(fēng)室進(jìn)風(fēng),從圖一視圖可看出各收塵室進(jìn)風(fēng)口分別都裝有一臺翻板閥,閥板呈鼓型。在閥板下方直接安裝一個90°彎頭,進(jìn)入清灰室灰斗段有1.5米長水平段,因此兩方面原因造成收塵器整體阻力上升。
1、收塵器中間風(fēng)道在進(jìn)入翻板閥時截面收縮大,加上翻版閥閥板摘擋一部分進(jìn)風(fēng)截面,同時在生產(chǎn)運(yùn)行中閥板還會存在積料問題,導(dǎo)致進(jìn)風(fēng)口縮小。
2、90°彎頭風(fēng)管加上呈水平方向進(jìn)風(fēng),水平段長1.5米,生產(chǎn)中含塵氣流在經(jīng)過翻板閥時存在物料撞擊到閥板上減速。加上90°彎頭形成進(jìn)風(fēng)死角,物料在水平段堆積,導(dǎo)致彎頭處進(jìn)風(fēng)管道截面接近一半以上不能通風(fēng),造成通風(fēng)截面嚴(yán)重縮小,風(fēng)速增加導(dǎo)壓損大。28個清灰室進(jìn)風(fēng)管道都存在同樣問題,最終導(dǎo)致袋收塵器整體阻力大,進(jìn)出口壓差高問題,全部濾袋更換為新濾袋情況下壓差最低在1160Pa,從而增加窯尾排風(fēng)機(jī)運(yùn)行阻力。
三、解決方法:
將原進(jìn)風(fēng)管翻板閥、彎頭及水平風(fēng)管全部拆除,增大錐斗進(jìn)風(fēng)口徑,并將原進(jìn)風(fēng)錐擴(kuò)大,同時將進(jìn)風(fēng)管角度由原0°增加到34°,保證通風(fēng)截面不變,以此達(dá)到避免物料堆積、增大通風(fēng)截面使進(jìn)風(fēng)更佳順暢,最終達(dá)到降低阻力目的,改造后進(jìn)風(fēng)管道見圖二。
四、改造效果:
通過對窯尾大布袋進(jìn)風(fēng)管道改造后,有效解決了管道結(jié)料問題,改造后大布袋阻力明顯下降,對比改造前后在全部濾袋同比新濾袋情況下袋收塵器進(jìn)出口壓差平均下降540Pa,窯尾排風(fēng)機(jī)功率平均下降200多kW/h。前后數(shù)據(jù)對比見下表:改造前后袋收塵壓差見圖三。
五、結(jié)束語
我司通過對窯尾大布袋收塵器進(jìn)風(fēng)管道進(jìn)行優(yōu)化后,袋收塵器阻力下降明顯,窯尾排風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率大幅度下降,對降低水泥噸熟料電耗起到很大的幫助。
編輯:李佳蔚
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