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賈華平:2023低碳讓富氧再次熱燃

中國水泥網高級顧問 賈華平 · 2023-09-25 09:31 留言

隨著水泥行業(yè)綠色低碳發(fā)展步伐的推進,富氧燃燒作為一種能夠有效提升燒成系統(tǒng)能效,降低碳排放的技術手段,收到業(yè)內越來越多的關注。

近日,中國水泥網高級顧問賈華平就富氧燃燒技術在水泥行業(yè)的應用做了詳細介紹。

一、早期5000TPD水泥窯富氧效果

1、遼寧某公司不設制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000TPD生產線由于煤磨產能不足,煤粉細度過粗,希望通過富氧助燃改善對粗煤粉的適應性。該公司沒有建設富氧系統(tǒng),簡單購買附近鋼廠的富氧氣體,2016年7月2日完成了富氧配套改造,并投入富氧煅燒。

該公司試驗了不同引入部位和不同富氧濃度的效果,在二次風中摻入富氧、在分解爐供煤風中摻入富氧均為獲得明顯效果,只有在一次風中加入富氧有效果。在一次風中加入富氧,進行了不同富氧濃度對燒成系統(tǒng)的影響試驗。試驗結果表明: 最佳的富氧濃度在27%-30%之間,臺時產量提高了9%,煤耗降低9.41%,電耗降低14.01%。

2、河南某公司膜法制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000tpd生產線采用MZYR-12000型膜法制氧系統(tǒng)富氧煅燒,氣體的富氧濃度為29%±2%,富氧氣體流量為12000±200Nm3/h。

該公司最初采用① 頭煤一次風機入口;② 尾煤送煤風機入口兩個富氧引入點,后因尾煤引入沒有效果而停用,最終采用頭煤一次風機入口引入。2012年11月25日水泥窯富氧煅燒投入正式運行。從2012年11月25日正式投入運行,至2013年1月9日停窯檢修,連續(xù)45天的富氧運行,平均日產熟料提高約200d左右,平均節(jié)煤率為10.73%。

3、山東某公司深冷制氧系統(tǒng)案例:

該公司5000tpd生產線海拔較低、接近于海平面,以2017年2月18日~2月28日對燒成系統(tǒng)的熱工標定為基礎,配套設計了深冷法富氧系統(tǒng)。

遺憾的是還沒有調到最佳工況,窯頭燃燒器就出現了內管磨穿問題,燒成工況開始明顯惡化,只好于2017年12月1日~12月5日進行了富氧煅燒的效果標定。在生產系統(tǒng)不盡理想的情況下取得了不錯的效果,應該說還有潛力可挖:生產能力提高了7%,實物煤耗降低了12.17%,標準煤耗降低了15.85%。

4、安徽某公司深冷制氧系統(tǒng)案例:

國內水泥行業(yè)著名的大型集團也開始了嘗試富氧煅燒,于2020年9年25月在其分公司的一條5000tpd生產線上,以一次風形式將富氧空氣引入頭煤燃燒器,投運了深冷法富氧系統(tǒng)。

據有關現場人員的初步試驗消息:燒成系統(tǒng)的產量平均提高了12.28%,標煤耗降低了8~9 kg標煤/t熟料。該集團公開報道的富氧效果:“窯況更加穩(wěn)定,窯皮穩(wěn)定均勻,窯電流顯著降低,富氧燃燒降低空氣過剩系數,降低煙氣生成量,C1出口廢氣量減少”,“燒成系統(tǒng)熱效率提高,用風量減少,系統(tǒng)阻力降低;燒成系統(tǒng)煤耗降低約5kg.ce/t.cl;計入制氧系統(tǒng)電耗,熟料綜合電耗升高約1.5~2kWh/t.cl?!?/p>

需要說明的是,以上采納的所有信息都是我認為靠得住的非官方信息,這些信息時效性強、針對性更強、能更好的揭示問題,有時候可能比官方信息、比較長時間的平均值更有參考價值。

什么是科學研究?就是通過改變環(huán)境條件 (工況),尋求可能偶然出現的亮點(包括瞬間的閃點),分析這些亮點產生的條件,再努力為亮點的持續(xù)穩(wěn)定創(chuàng)造條件,星星之火就可以燎原!實際上,對技術進步和系統(tǒng)優(yōu)化來講,一時的亮點對結局的影響雖然有限,但針對性更強、能更好的揭示問題,反而比成功后的熊熊烈焰更有價值。對于一個優(yōu)秀的企業(yè),不僅要重視故障、總體劣績的分析更要重視亮點、局部優(yōu)勢的分析,才能不斷進步!

二、近期投運的水泥窯富氧公司概述

搞水泥生產的都知道,3%以下的節(jié)煤率未必屬于富氧效果,通過操作優(yōu)化、管理優(yōu)化也是有可能的,這在助磨劑、助燃劑的試驗和使用中都有過切身體驗。你可能認為,以上案例都是個案、都有其特殊性,而且很難說其試驗方案沒有漏洞、標定結果沒有人為干擾。

那好,我們就來回答這個問題:

江蘇某股份制民企,采用膜法富氧,2020年對其一線2500 t/d線進行了富氧煅燒技改;2021年對其二線5000t/d線進行了富氧技改;2022年又對其三線5000t/d線進行了技改。

那么,這三臺窯富氧改造的效果如何呢?毋庸諱言,業(yè)主與富氧商的說法并不一致,而且各有說詞。為此,2023年3月份我去作了一次考查,雙方都認可6~7%的節(jié)煤率。一項技術改造不僅是節(jié)煤問題,總體上要對企業(yè)有利,持續(xù)的進行已經說明了問題,具體數字已經不重要了!不管節(jié)煤率多少,一個民企在一個廠區(qū)內,連續(xù)3年改了3臺窯,而且還帶動附近的臺泥廠也進行了富氧改造。這是從來沒有過的現象,你說有沒有效果呢?

以下分別是4個膜法富氧系統(tǒng)的現場照片:

 

 

除了江蘇鎮(zhèn)江句容的幾條線外,北方又一條5000t/d線投入富氧煅燒:承德金隅的5000t/d線,經改造已提升到7000t/d以上,由于焚燒固廢導致窯況波動很大,為了緩解固廢對燒成的影響,20230515投用了富氧煅燒。三個多月的運行表明,臺時產量提高50多t,節(jié)煤約6%,熟料強度提高1個多MPa,有效改善了固廢對燒成的影響。

為了降低投資和加快進度,承德金隅沒有建設制氧系統(tǒng),購買附近承鋼的制氧廠氧氣(含氧量>90%),加入空氣淡化為富氧(氧含量約29%)后使用。富氧風用量大致6000m3/h,分兩個部分入窯:一是一次風的凈風,二是篦冷機的固定蓖床供風。由于承德金隅不是制氧廠的主要用戶,當氣源緊張時供氣不太穩(wěn)定,雙方正在協(xié)調解決。

三、關于水泥窯富氧煅燒的辯證思維

研究表明:富氧煅燒能提高燃料煤的活性,進而提高煤的燃燒速度、提高其燃盡率;富氧煅燒能降低煤的燃點,提高燃燒的集中度和火焰強度,進而減少燃燒的邊際損失,增加燃燒熱量的利用率;富氧煅燒能提高火焰絕對溫度,進而提高燃燒溫度、減少傳熱過程的?損失;富氧煅燒能提高火焰黑度,進而提高輻射強度和強化輻射傳熱,在水泥回轉窯內輻射是主要的傳熱方式;富氧煅燒還能減少燃燒后的排氣量,降低煙氣帶走的熱量。

有專家擔心,對于定型的預熱器系統(tǒng)降低風量未必是好事,但為什么要降低風量呢?提高產量不正是我們需要的嗎!在中國的水泥行業(yè),富氧煅燒至少在理念上是被多數人認可的。但是,在2011年至2014年期間,據筆者不完全統(tǒng)計,小至700t/d窯、大到5000t/d窯,先后有十多家水泥公司參與了富氧煅燒試驗,為什么就沒有發(fā)展起來呢?

由于各生產線的情況不同、提供富氧煅燒技術的公司不同、富氧制備工藝不同、富氧助燃方案不同,各公司的試驗裝備、人員素質、方式方法難說認真,試驗結果可謂千差萬別,一時難有定論、懷疑四起、褒貶不一,包括一些專家的信口開河,高潮一退又偃旗息鼓了。

特別是,富氧煅燒還曾作為 “十二五” 國家科技支撐計劃、并且已經啟動,但后續(xù)呢?遺憾的沒了后續(xù),對富氧煅燒的持續(xù)發(fā)展造成了很大影響。

富氧燃燒作為近代燃燒技術的一大突破,在鋼鐵、玻璃等行業(yè)的成功,已經充分證明了其在強化燃燒、提高燃燒效率,推動節(jié)能減排方面的功效。為什么水泥行業(yè)就不行呢?我們已經習慣了“常氧”煅燒,在高原地區(qū)也適應了“貧氧”煅燒,形成并固化了一套管理模式和操作經驗。但我們沒有用過“富氧”煅燒,需要重新探索,需要辯證思維打破傳統(tǒng)觀念的束縛、重新審視和修正已有的模式和經驗。

創(chuàng)新需要容忍失敗、研究需要堅忍不拔,理論來之于實踐,又總是被實踐修正。 —— 創(chuàng)新的歷史反復證明,在多數人山窮水盡之后,往往會迎來少數人的柳暗花明!

作為拋磚引玉,需要辯證思維打破傳統(tǒng)觀念的束縛,重新審視和修正的不僅包括:提高煅燒溫度不一定就增加NOx;降低煤耗不一定要引入新的熱能;窯頭的一把火不一定是越亮越好;增加管道長度不一定就增大阻力;增加電耗不一定會增加系統(tǒng)能耗;系統(tǒng)投資不一定需要你占用資金;超短窯未必就沒有富氧節(jié)能的潛力。

這一系列的“不一定”不是憑空想象的,都有確切的事實依據,需要我們用辯證思維打破已有經驗的束縛,從根本上分析相關“不一定”的原因,找到并采取相應的措施,才能讓結果向有利的方向發(fā)展。

對于水泥窯的富氧煅燒來講,富氧不是關鍵,只是要求可靠的設備運行、穩(wěn)定的氣體含氧量,富氧系統(tǒng)已經在多個行業(yè)有了多年的發(fā)展,富氧技術已經相對成熟,無非就是個建設投資和運行成本問題;關鍵是煅燒,“煅燒”是水泥生產方的專業(yè)和職責,缺經驗應該自己去摸索、去總結,不能將富氧效果推給富氧商。隔行如隔山嘛,富氧商的擅長是制氧,他們對水泥煅燒能有什么比你更好的辦法呢?

四、富氧煅燒再超短窯生產線的運行情況

江蘇某公司1#窯生產線:該生產線由KHD公司設計,回轉窯采用?5.2 × 61米超短窯,分解爐為雙爐?5.6 x70米,設計能力為5250t/d熟料。

 

2022年,該生產線采用膜法富氧系統(tǒng)進行了節(jié)能改造,富氧項目的工藝流程圖如下:

 

項目于2022年2月10日正式投入運行,并取得了較好的節(jié)能效果,系統(tǒng)至今運行正常、性能穩(wěn)定。

 

驗收結論:

該公司一線窯“膜法富氧局部增氧助燃節(jié)能系統(tǒng)投運后系統(tǒng)自身運行正常穩(wěn)定,富氧流量穩(wěn)定在6000Nm3/h 以上,富氧空氣濃度在29±2%,空氣中灰塵去除率達到99.9%,達到設計性能要求;窯燒成運行也更加穩(wěn)定,噸熟料標煤耗降低4.16kg(4.16%),NOx 排放與氨水用量與改造前基本持平;各項指標均達到合同指標要求, 驗收合格?!?/p>

應該說,國內第一臺超短窯的富氧煅燒改造是成功的,而且改造效果獲得了該公司的充分認可,該公司已經在謀劃二線窯的改造了。應該說,這個改造效果還沒有到頂,還有兩項措施沒有采用,頭煤的送煤風還沒有用富氧、富氧還是采用常溫供氣,這兩項節(jié)煤措施將用于該公司的二線窯改造,相信會取得更好的效果,讓我們拭目以待。

五、又一條5000TPD線富氧項目開工建設

2023年5月8日,微山山水水泥有限公司5000t/d水泥窯,經過認真的調研分析,在資金相對緊張的情況下,為了進一步提高生產效率和產品質量,降低煤耗和生產成本,減少有害物質對環(huán)境的污染,增強企業(yè)的競爭力和市場占有率,開工了膜法富氧煅燒項目建設,計劃10月份投運。讓我們祝福他們的改造取得圓滿成功!祝賀中國水泥行業(yè)又一條5000t/d水泥窯開啟富氧時代!

編輯:余丹丹

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