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白馬山水泥廠持續(xù)抓好節(jié)能降耗工作

海螺水泥 王小翠 · 2010-12-14 00:00

生產(chǎn)線高效運(yùn)行

  白馬山水泥廠始終堅(jiān)持牢抓生產(chǎn)組織管理和節(jié)能工作不放松,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家節(jié)能法律法規(guī)政策?!笆晃濉逼陂g,為順利完成工廠與蕪湖市政府簽訂的《節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書》,工廠成立節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組、完善各項(xiàng)管理制度、建立嚴(yán)格監(jiān)督的考核機(jī)制。截止目前,工廠已超額完成規(guī)劃期節(jié)能目標(biāo)的328.8%,被評(píng)為“安徽省2009年度節(jié)能先進(jìn)企業(yè)”、“2009年度安徽省重點(diǎn)用能企業(yè)能源利用狀況調(diào)度統(tǒng)計(jì)先進(jìn)單位”。

  優(yōu)化節(jié)能管理機(jī)構(gòu),完善相關(guān)制度。為切實(shí)做好節(jié)能減排工作,工廠成立節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組,下發(fā)《關(guān)于成立節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》,明確了節(jié)能工作體制,強(qiáng)化對(duì)節(jié)能減排工作的領(lǐng)導(dǎo),同時(shí)建立健全節(jié)能減排管理機(jī)構(gòu)和崗位,完善與節(jié)能工作職能相適應(yīng)的管理體系,并抓好節(jié)能的基礎(chǔ)管理工作,使節(jié)能減排管理工作始終處于有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有秩序的良性循環(huán)之中,切實(shí)深入開展好節(jié)能減排工作。且結(jié)合工廠實(shí)際情況,逐年對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行修訂,合理優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程,制定《工廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法》,并落實(shí)到人,通過(guò)“人人有指標(biāo)、人人掛指標(biāo)”,提高員工的節(jié)能意識(shí)。不斷完成各項(xiàng)能源管理制度,修訂《能源管理制度》、《能源統(tǒng)計(jì)管理辦法》、《用能指標(biāo)管理辦法》、《供用電核算標(biāo)準(zhǔn)》、《水、汽管理辦法》等十幾項(xiàng)有關(guān)節(jié)能減排的制度,使節(jié)能、用能的各項(xiàng)工作有章可循、有規(guī)可依,達(dá)到了制度化、規(guī)范化要求。

定期召開會(huì)議,部署節(jié)能工作

  優(yōu)化生產(chǎn)工藝,實(shí)施節(jié)能技改項(xiàng)目,全面實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。2007年工廠充分依托集團(tuán)優(yōu)勢(shì),投資建設(shè)一條裝機(jī)容量為12000kW的純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。充分利用工廠現(xiàn)有的兩條熟料生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)的廢熱資源進(jìn)行余熱發(fā)電。機(jī)組自 2008年元月24日并網(wǎng)運(yùn)行至今,全部電能自發(fā)自用,綜合能耗降低18%,每年可減少使用標(biāo)準(zhǔn)煤3.50萬(wàn)噸。

中控操作員持續(xù)優(yōu)化操作

  2008年,工廠著手實(shí)施大型風(fēng)機(jī)變頻技術(shù)改造項(xiàng)目。工廠B2506風(fēng)機(jī)的改造,降低了大型高壓電機(jī)直接啟動(dòng)時(shí)的大電流對(duì)高壓電機(jī)及電網(wǎng)的影響,同時(shí)根據(jù)用風(fēng)量自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)門,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,年節(jié)電量為95.47萬(wàn)度,折算標(biāo)煤量為117.34噸/年。B3535(1)、B3535(3)離心式風(fēng)機(jī)技改前通過(guò)擋板開度來(lái)調(diào)節(jié)風(fēng)量,技改后采用變頻調(diào)速方式,在相同工藝條件下,節(jié)電率為43%,年節(jié)電量36.9萬(wàn)度,折算標(biāo)煤量為45.35噸/年。不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效益,同時(shí)也提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

  2009年,工廠實(shí)施了熟料輸送系統(tǒng)改造,建立起皮帶輸送線,實(shí)現(xiàn)了1#窯熟料由原來(lái)的汽車運(yùn)輸,改變?yōu)槠л斔?,每年?jié)約近100萬(wàn)元的運(yùn)輸成本,同時(shí)也解決了工廠道路交通的安全隱患,減輕了路面損耗。5#、6#水泥磨出磨斜槽和入選粉機(jī)斜槽改造為下料口后,物料直接進(jìn)入出磨斗提和選粉機(jī),消除因透氣布使用周期短給磨機(jī)運(yùn)行帶來(lái)的影響。技改后,停開了4臺(tái)斜槽風(fēng)機(jī),降低了系統(tǒng)處理風(fēng)量和工序電耗。

  2010年工廠實(shí)施Φ3X9m水泥磨水泥輸送入庫(kù)系統(tǒng)改造。由原單倉(cāng)泵加空壓機(jī)氣力輸送方式技改為空氣斜槽加斗提,技改后使水泥工序電耗下降1.26kwh/t,年可節(jié)約電量324萬(wàn)kWh,折算標(biāo)煤為398.2噸。

  積極消納各類工業(yè)廢渣,全力打造生態(tài)環(huán)保型企業(yè)。工廠在水泥生產(chǎn)中大膽創(chuàng)新實(shí)踐,在保障產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,積極探索使用工業(yè)副產(chǎn)品和工業(yè)廢品作為原輔材料,包括脫硫石膏、磷石膏、硫酸渣、粉煤灰、爐渣和廢石等,積極消納各類工業(yè)廢渣,提升了工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益。2009年工廠共消納粉煤灰、脫硫石膏、石煤渣、轉(zhuǎn)爐渣等工業(yè)廢渣38.55萬(wàn)噸。

  展望“十二五”,白馬廠將立足本廠實(shí)際情況,結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備,加強(qiáng)能源管理,改進(jìn)生產(chǎn)管理和技術(shù)管理,提高操作水平,充分發(fā)揮生產(chǎn)潛力,杜絕生產(chǎn)過(guò)程中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,加強(qiáng)熱力設(shè)備保溫,優(yōu)化燃燒方式,改進(jìn)操作方法,提高供電系統(tǒng)功率因數(shù)等,力爭(zhēng)節(jié)能工作再上新臺(tái)階,實(shí)現(xiàn)噸產(chǎn)品綜合能耗達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的目標(biāo)。


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