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徐州中聯(lián)水泥:爭創(chuàng)水泥行業(yè)新標(biāo)桿

徐州中聯(lián)水泥 · 2013-06-13 09:03

  徐州中聯(lián)水泥有限公司中央控制室共有35名員工,是一支年輕、強干、成績突出的尖兵隊伍。作為水泥熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)指揮、質(zhì)量控制核心,徐州中聯(lián)中控室努力加強隊伍建設(shè),優(yōu)化各項管理,不斷開展技術(shù)創(chuàng)新,創(chuàng)造了一個又一個生產(chǎn)運行記錄,為徐州中聯(lián)保持水泥行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)地位作出了卓越貢獻。今年5月,中控室獲得了全國工人先鋒號榮譽稱號。

  自我修煉,打造學(xué)習(xí)型班組

  讓生產(chǎn)線的“大腦”運轉(zhuǎn)靈活,“心臟”跳動得穩(wěn)健有力,沒有過硬的本領(lǐng)不行。2012年通過師帶徒、老帶新的方式,中控室半年時間就培養(yǎng)出一支新的操作員隊伍,滿足了兩條萬噸線運行需要。同時,中控室積極營造全員學(xué)習(xí)、全程學(xué)習(xí)的良好氛圍,緊跟水泥工業(yè)系統(tǒng)操作理念和技術(shù)進步步伐,持續(xù)開展工藝、設(shè)備、耐火材料、質(zhì)量、電氣等專業(yè)知識培訓(xùn),不斷更新和提高專業(yè)理論知識,以此促進實際操作能力的提升。

  在整個班組的共同努力下,成員技能水平、協(xié)作能力和自主創(chuàng)新能力明顯提高,并多次被選派赴國內(nèi)外其他企業(yè)做技術(shù)指導(dǎo),有4名員工分別獲得省、市技術(shù)能手稱號,1名員工獲徐州市“五一勞動獎?wù)隆?1名員工成為“江蘇省企業(yè)首席技師”.

  緊盯指標(biāo),爭創(chuàng)效能全球一流

  考量窯、磨和發(fā)電等系統(tǒng)運行穩(wěn)定、綜合效益優(yōu)秀的硬指標(biāo)是運轉(zhuǎn)率、煤耗、電耗。中控室緊盯這些指標(biāo),在中控管理和操作上狠下功夫,細(xì)化操作管理,以每周操作員例會作為平臺,對參數(shù)變化情況進行技術(shù)分析,對指標(biāo)完成情況進行總結(jié),尋找窯、磨、余熱發(fā)電一體化運轉(zhuǎn)最佳工藝參數(shù),查找系統(tǒng)存在的不足,進一步制定窯、磨、余熱發(fā)電操作思路,確保生產(chǎn)系統(tǒng)處于一個最佳的動態(tài)平衡狀態(tài)。

  坐在中控室屏幕前,他們是最先進的信息化操作人員,在現(xiàn)場,他們又是最臟、最苦、最累的崗位工。窯一檢修,他們是第一個冒著頭頂?shù)舸u危險進入大窯的人,里面五六十?dāng)z氏度高溫,灰塵彌漫,熱氣騰騰,讓人喘不過氣來。每一名操作員都要經(jīng)歷這種“洗禮”,為的就是取得第一手資料,制訂最佳檢修方案。

  辛苦的努力總能換回豐碩的回報。徐州中聯(lián)生產(chǎn)線在系統(tǒng)運行方面連續(xù)多年都走在行業(yè)前列,創(chuàng)造了連續(xù)運行112天、運行周期7個月的行業(yè)紀(jì)錄。2012年,公司更創(chuàng)造了一號萬噸線生產(chǎn)熟料386.21萬噸,窯有效運轉(zhuǎn)率達到99.96%,熟料綜合電耗56.16千瓦時,熟料成本149.48元/噸的同行業(yè)、同窯型世界領(lǐng)先運行記錄。

  為了保證二線實現(xiàn)良好運行,中控室主動參與到設(shè)備安裝過程中,對大窯耐火材料施工提出要求,進行現(xiàn)場指導(dǎo);對生產(chǎn)線設(shè)計當(dāng)中不盡合理的環(huán)節(jié),根據(jù)實際操作經(jīng)驗和參數(shù)提出幾十處改造意見。在包括中控室在內(nèi)的全體項目實施人員努力下,徐州中聯(lián)二線于去年3月18日正式投產(chǎn)運行,第二天即達到日產(chǎn)萬噸的設(shè)計水平,5月初就通過72小時達標(biāo)考核驗收,目前日產(chǎn)達11500噸,噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗105千克,綜合電耗60千瓦時,達到同行業(yè)先進水平,實現(xiàn)了具有中國建材自主知識產(chǎn)權(quán)的萬噸線設(shè)計預(yù)期目標(biāo)。

  節(jié)能減排,為“美麗中國”添彩

  中控室以“善用資源、服務(wù)建設(shè)”為使命,主動優(yōu)化工藝,施展各種招式開展節(jié)能減排。

  在礦石原料上,采取優(yōu)質(zhì)石灰石和低鈣礦石搭配使用的方法,實現(xiàn)礦山開采采用零排放。在生料配料上用鋼廠的工業(yè)廢渣代替高價值的鐵粉、鋼渣和鐵礦石,用粉砂巖代替高價值的石英石,大大降低了原料采購成本。在燃煤上,在保證大窯用煤質(zhì)量的前提下,按照一定比例使用粉煤與優(yōu)質(zhì)原煤搭配使用,全年降低原煤成本達800萬元。在廢氣排放上,通過優(yōu)化操作,降低NOx、CO等廢氣的排放。在余熱發(fā)電上,提高熟料發(fā)電量,保證余熱發(fā)電運轉(zhuǎn)率在100%,噸熟料發(fā)電32.57千瓦時,占到電耗的58%,2012年實現(xiàn)余熱發(fā)電達1.14億千瓦時。在降低電耗上,逐步對大型電機增加變頻器改造,熟料電耗每噸下降了3千瓦時。在減少粉塵排放上,將二線收塵全部改為袋收塵,粉塵排放量由原來的每立方米小于50毫克降到每立方米小于30毫克,達到了國際標(biāo)準(zhǔn)。

  通過優(yōu)化工藝,公司既達到了節(jié)能降耗和減少排放的目的,同時也為降低生產(chǎn)成本起到了顯著的成效。在徐州中聯(lián)被工信部列入“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”創(chuàng)建試點企業(yè)榮譽上,中控室寫下了濃重的一筆。

編輯:余樂樂

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