生料高鎂時預(yù)分解窯熟料配料方案
MgO的作用可視為與Fe2O3相似,故克服MgO的有害作用應(yīng)提高SM和IM ,即減少Fe2O3含量,由此抵消MgO使液相量增加和降低液相黏度的不利影響。
某預(yù)分解窯廠家,采用高鎂原料時,熟料配方采用高硅率、低鐵、中飽和系數(shù)配料方案,達到了優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的效果。熟料各指標控制為:MgO=3.59%~3.63%,f-CaO=0.79%~1.06%,KH=0.89~0.91,SM=3.4~3.6,IM=1.6~1.8,熟料3天和28天抗壓強度分別達到29.8~31.5MPa 和57.4~58.6MPa ,窯煅燒結(jié)圈結(jié)蛋的頻率較少,產(chǎn)量最高。
另一個廠用的是2500t /d 的預(yù)分解窯,熟料MgO含量達4.37%時,結(jié)球結(jié)圈嚴重,后熟料配料方案調(diào)整為:KH=0.89,SM=2.75,I M =1.65,熟料28天強度達到了58.5MPa ,基本上消除了其高鎂熟料28天強度偏低和窯結(jié)球結(jié)圈的不利影響。
對于規(guī)模較大的窯型,使用高鎂原料生產(chǎn),由于窯徑增大,窯結(jié)圈、結(jié)蛋的機會相對會減少,控制熟料SM在3.0~3.2范圍,對高鎂熟料強度的提高和窯的正常生產(chǎn)效果會很好。一般情況下,使用高鎂原料,在配料方案設(shè)計上,熟料三率值控制為高硅率、低鐵、中飽和系數(shù),即SM =2.8~3.4,IM=1.8~2.0,KH=0.88~0.90,比較有利于預(yù)分解窯的煅燒和操作以及熟料質(zhì)量的提高。
編輯:姜立東
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