冀中能源水泥廠從源頭上控制環(huán)境污染
河北冀中能源股份公司水泥廠日前成立了環(huán)境督導檢查小組,每天對廠內(nèi)收塵設備運行情況、生產(chǎn)過程中跑冒滴漏現(xiàn)象進行檢查督導,從源頭上控制污染,進一步推動綠色企業(yè)建設。
每天的環(huán)保檢查只是該廠加大環(huán)保力度的一部分,早在今年年初該廠便對環(huán)保設施進行了升級改造,盡可能減少污染物的排放。該廠利用檢修的時機,對1#窯頭、窯尾電收塵進行了改袋收塵技術改造,投入使用之后,粉塵濃度由原來的120mg/Nm3減少為30mg/Nm3,單位產(chǎn)品排放量降至0.15kg/t,有效控制了揚塵,提高了環(huán)境質(zhì)量。同時對兩條日產(chǎn)2500噸新型干法預分解窯燒成系統(tǒng)(預分解爐)實施煙氣脫硝,實施運行后,將最大程度地減少氨逃逸,逃逸量低于5ppm,且采用的自動化控制的SNCR系統(tǒng)有效減少了噴槍數(shù)目,可達約71.05%的氮氧化物減排比例。相比原處理工藝,大大減少了企業(yè)大氣污染物排放量,降低了排放濃度,減排率為71.05%,符合《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2004)規(guī)定的限值要求。煙氣脫硝工程的實施,可有效治理氮氧化物等污染,具有顯著的環(huán)境效益。
為降低燃燒煤對空氣質(zhì)量的影響,該廠不斷采取措施降低煤耗,采取優(yōu)先使用神木原煤,通過對神木煤礦定點,對進廠運煤車輛進行管理,通過查驗開票、封條粘貼等情況,確保進煤質(zhì)量的穩(wěn)定性。同時對原煤進行均化,提高窯臺時產(chǎn)量,提高設備運轉(zhuǎn)率,以及加強現(xiàn)場系統(tǒng)堵漏風的管理,使煤能夠得到充分燃燒利用,盡最大可能減少燃燒煤后的排放量。通過一系列措施,煤耗由去年同期的129公斤/噸(標)降低到現(xiàn)在的122公斤/噸(標),有效降低了污染物的排放量。
編輯:王欣欣
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com