新型干法水泥窯 SO2 減排技術(shù)的研究及應(yīng)用分析
2013 年 12 月發(fā)布的 GB 4915—2013 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定:現(xiàn)有生產(chǎn)線自 2015 年7 月 1 日開始, 熟料生產(chǎn)線 SO2 排放濃度不得高于200mg/Nm?,重點(diǎn)地區(qū)不得高于 100mg/Nm? 。為了積極響應(yīng)落實(shí)國家環(huán)保減排政策 ,對 SO2 排放高于200mg/Nm? 的部分生產(chǎn)線,海螺集團(tuán)多次組織技術(shù)交流會議,分析排放超標(biāo)的原因,并與相關(guān)高校及研究院所合作交流,開發(fā)出了采用分解爐出口取出的 CaO為脫硫劑,通過生產(chǎn)線自身脫硫的技術(shù),并在海螺某生產(chǎn)線進(jìn)行了試點(diǎn)應(yīng)用,現(xiàn)將實(shí)際應(yīng)用效果介紹如下。
1 水泥生產(chǎn)線 SO2 排放超標(biāo)的原因
水泥窯系統(tǒng)中的硫是由原料和燃料帶入的。原料中的硫以有機(jī)硫化物、 硫化物或者硫酸鹽的形式存在,單質(zhì)硫可以忽略不計(jì)。原料中存在的硫酸鹽在預(yù)熱器系統(tǒng)通常不會形成 SO2 氣體,大體上都會進(jìn)入窯系 統(tǒng)。原料中以其他形式存在的硫, 則會 在 300~600℃被氧化生成 SO2 氣體,主要發(fā)生在五級預(yù)熱器的第二級旋風(fēng)筒或者六級預(yù)熱器的第三級旋風(fēng)筒。在預(yù)分解窯系統(tǒng)內(nèi),由窯頭和分解爐喂入燃料所含的硫均被 CaO 和堿性氧化物吸收,生成硫酸鹽。
一般水泥生產(chǎn)線 SO2 排放都較低,主要是因?yàn)樗喙に嚤旧砭哂械拿摿蜃饔茫?即分解爐內(nèi)新生成的CaO 活性很高,很好地吸收了煙氣中的 SO2。 但部分生產(chǎn)線由于原料中硫化物的量較大,硫化物氧化產(chǎn)生的 SO2 在通過上級旋風(fēng)筒時會被部分吸收,其余則隨廢氣一道從預(yù)熱器排出。 如果廢氣用于烘干原料,則SO2 在原料磨中進(jìn)一步被吸收。 但是需要指出的是:在溫度低于 600℃的情況下,CaCO3 對 SO2 的吸收效率要遠(yuǎn)低于 CaO。上面兩級預(yù)熱器中 CaCO3 分解率較低且僅有少量 CaO 被煙氣從高溫部分帶上去, 因此吸收效率很低。 再加上此時濕度較低以及排放前的停留時間較短,SO2 排放濃度可能會較高。
由于 SO2 能被活性 CaO 吸收,我們開發(fā)了通過生產(chǎn)線自身取 CaO,制成一定濃度的漿液,采用噴霧干燥脫硫技術(shù),噴入到生產(chǎn)線合適位置,吸收系統(tǒng)中的SO2。
2 海螺某生產(chǎn)線脫硫改造
海螺水泥某公司 5 000t/d 熟料生產(chǎn)線,由于石灰石原料中硫含量較高,在生料磨停時生產(chǎn)線 SO2 排放濃度高達(dá) 600mg/Nm? 左右,生料磨開時也高于國家標(biāo)準(zhǔn) 200mg/Nm? 的排放限值。
2.1 SO2 減排技改工藝方案簡介
從分解爐出口抽取含有高活性 CaO 的 880℃高溫氣體,通過稀釋冷卻器冷卻至 400℃后,經(jīng)旋風(fēng)分離器將物料收集下來,通入到 40m? 的制漿罐中,加水制備成 20%~30%的 Ca(OH)2 漿液,并將制備好的漿液經(jīng) 150t/h 循環(huán)泵送入 20m? 的儲存罐, 再分別通過一臺 15t/h 的泵將漿液噴射到增濕塔和生料磨出口,還原煙氣中的 SO2。 水泥生產(chǎn)線煙氣脫硫設(shè)備主要包括四個部分,分別是:取料系統(tǒng)、制漿及儲存系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、噴射系統(tǒng)。 取料系統(tǒng)主要是利用現(xiàn)有生產(chǎn)線出分解爐物料含有大量活性 CaO 的特點(diǎn), 在分解爐出口抽取含料氣體,通過稀釋冷卻機(jī)冷卻、旋風(fēng)分離器收塵將物料收集下來。 制漿及儲存系統(tǒng)主要是將收集下來的物料送入儲存罐進(jìn)行預(yù)攪拌并儲存,當(dāng)制漿罐漿液達(dá)不到設(shè)定濃度時,儲存罐向制漿罐輸送一部分漿液,制漿罐通過攪拌器配制 20%~30%濃度的漿液,儲存罐和制漿罐均配制攪拌器和濃度計(jì)。 輸送系統(tǒng)由輸送泵組和循環(huán)泵組組成,主要是向噴射系統(tǒng)輸送漿液。 噴射系統(tǒng)由若干組噴槍組成,噴槍具有耐磨、耐腐蝕等特性,且噴射嘴直徑及布置角度等與生產(chǎn)工藝密切相關(guān)。 窯尾煙氣脫硫工藝流程見圖 1,主要工藝設(shè)備及參數(shù)見表 1。
2.2 脫硫系統(tǒng)投運(yùn)調(diào)試及運(yùn)行情況
2014 年 11 月技改完成并初次進(jìn)行投試,至 2015年 1 月先后進(jìn)行 3 個階段的運(yùn)行調(diào)試,調(diào)試時 SO2 排放量是通過窯尾煙囪上的氣體分析儀測定,具體情況如下:
3 結(jié)論
通過試點(diǎn)生產(chǎn)線測試結(jié)果來看,采用生石灰制備的 20%濃度漿液脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,SO2 脫硫效率在60%以上, 生產(chǎn)線排放濃度完全能控制在國家標(biāo)準(zhǔn)200mg/Nm? 的限值以內(nèi)。 后期針對自制漿液時,因存在漿液顆粒物, 極易導(dǎo)致槍頭堵塞的問題進(jìn)行了優(yōu)化,在其他 SO2 排放超標(biāo)的生產(chǎn)線上進(jìn)行了推廣應(yīng)用。
編輯:余婷
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