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郭紅軍:熟料生產(chǎn)中篦式冷卻機(jī)的優(yōu)化改造和操作

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2011-09-01 00:00

8月21日在西安召開的2011中國水泥技術(shù)論壇——大西北水泥生產(chǎn)(篦冷機(jī))研討會上,
淄博科邦熱工技術(shù)開發(fā)有限公司總經(jīng)理郭紅軍和與會者分享了熟料生產(chǎn)中篦式冷卻機(jī)的優(yōu)化改造和操作經(jīng)驗。

    前言

  熟料冷卻機(jī)是水泥熟料生產(chǎn)系統(tǒng)中最關(guān)鍵的設(shè)備之一。他與預(yù)熱器分解爐、回轉(zhuǎn)窯一起,構(gòu)成了水泥熟料燒成系統(tǒng)。

  它是水泥熟料在在窯內(nèi)完成煅燒后,對熟料質(zhì)量起著決定性作用的重要工藝環(huán)節(jié)。

  它的性能優(yōu)劣,還對燒成系統(tǒng)節(jié)能降耗起著決定性的作用。

  對篦冷機(jī)系統(tǒng)操作正確與是否合理,還直接影響到窯內(nèi)煅燒工況的穩(wěn)定性;影響到分解爐的性能和預(yù)熱器的工作的穩(wěn)定性。

  目前國內(nèi)正在運行的新型干法熟料生產(chǎn)線,大都超過設(shè)計生產(chǎn)能力20%左右,但是,在產(chǎn)量超標(biāo)的同時,熱耗也在上升。這些生產(chǎn)線真正達(dá)到設(shè)計熱耗指標(biāo)的很少。所以高產(chǎn)低耗的不多,高產(chǎn)高耗的工廠不少。

  縱觀這些生產(chǎn)線的熟料溫度,大都因為產(chǎn)量超標(biāo)而導(dǎo)致溫度高于65℃+環(huán)境溫度。熟料溫度達(dá)在180-200℃的工廠比比皆是。因此導(dǎo)致篦冷機(jī)的故障率比較高。

  根據(jù)這種現(xiàn)狀,國內(nèi)很多水泥廠開展了以降低熟料溫度,提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率為目標(biāo)的篦冷機(jī)技術(shù)改造。

  

  改造的要求

  根據(jù)我們調(diào)查,大多數(shù)工廠對篦冷機(jī)進(jìn)行改造的主要目的是:

  1降低熟料的溫度;(提高水泥的質(zhì)量,降低水泥磨電耗)

  2提高篦板的壽命,提高運轉(zhuǎn)率。

  3提高熟料的易磨性;(降低水泥磨的電耗)

  4提高熟料的標(biāo)號;

  5提高二次風(fēng)溫;(減少系統(tǒng)的煤耗)

  在這里,之所以把提高二次風(fēng)溫的目的放在最后,是因為比較少有工廠以這個目地為主要目標(biāo)來改造的。很多工廠只要熟料的溫度符合要求,篦板不容易出問題,鎖風(fēng)裝置不漏風(fēng)。就認(rèn)為沒有必要改造的必要了。

  從這個排序,我們看出,很多工廠對篦冷機(jī)作用的認(rèn)識的深度。包括我后面講的操作要點。

  按照這個排序,可以看到,篦冷機(jī)最主要的兩個作用被忽視了:

  ——穩(wěn)定窯內(nèi)工況

  ——對系統(tǒng)的節(jié)能降耗作用。

  我在《新型干法熟料生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化升級的技術(shù)措施》文章中,列舉了目前正在正常運行的熟料生產(chǎn)線存在的十二個方面的共同現(xiàn)象,其中就有窯頭罩內(nèi)的二次風(fēng)溫,大都在 1150℃以下的問題。 (在窯頭罩側(cè)面測量 )

  在這種情況下改造的篦冷機(jī)。雖然出料溫度降低下來了,但是很多工廠改造后的二次風(fēng)溫還是只有 950-1050℃左右。出來的熟料除了溫度低了之外,沒有其他根本性的改善。

  特別是窯頭和分解爐的用煤量基本沒有減少。

  所以說,很多篦冷機(jī)只注意了對機(jī)械設(shè)備改造,而沒有進(jìn)行技術(shù)性能優(yōu)化?;蛘呤钦f性能優(yōu)化的不多。[Page]

  優(yōu)化改造內(nèi)容

  由于現(xiàn)在的工廠使用的大多數(shù)都是有著“第三代”之稱的具有阻力蓖板和空氣梁供風(fēng)系統(tǒng)的蓖冷機(jī),或者是在此基礎(chǔ)上改良的一些機(jī)型。因此對它的改造方法也基本上相同。但是采用的技術(shù)有根本性的差別。目前常用的改造方法有:

  ——對篦冷機(jī)進(jìn)行局部改造。特別是高溫落料端,更換固定篦板、采用風(fēng)箱式供風(fēng)、采用充氣梁結(jié)構(gòu);

  ——增大冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,重新進(jìn)行配風(fēng);

  ——采用新型結(jié)構(gòu)和材料的篦冷機(jī)風(fēng)室的密封;

  ——采用雙層下料斗密封裝置;

  ——將冷卻機(jī)改為新型的篦床冷卻,比如,推動棒推料的篦床,每塊篦板的下面裝有氣流平衡閥,以保證料床的通風(fēng)冷卻均勻;

  

  ——將篦床改造成為篦床相對移動的行進(jìn)式懸擺篦冷機(jī)。

  

  上述改造的結(jié)果都是有效的。但是采用不同技術(shù)時,得到的效果是不一樣的。

  改造后的現(xiàn)狀

  根據(jù)我們的調(diào)查了解,很多工廠對改造后的效果都是滿意的。之所以滿意,一是因為出料溫度降低下來了,二是因為漏料少了。至于二次風(fēng)溫和熟料的質(zhì)量問題關(guān)注的不是很多。

  做水泥工藝的技術(shù)人員都知道,當(dāng)熟料離開窯口時,它的實際質(zhì)量還沒有最后確定。因為只有燒成是不夠的,還需要合理的急冷速度和冷卻效果。這樣才能實現(xiàn)實際礦物組成與配料計算的數(shù)值最接近;

  下面是淬冷和平衡冷卻時 C3S的含量

  

  從篦冷機(jī)的工作原理來看,當(dāng)熟料淬冷的速率不高,二次風(fēng)溫不能穩(wěn)定的達(dá)到較高的溫度時( 1150℃),燒成系統(tǒng)熱耗高就已經(jīng)成定局了。

  當(dāng)熟料出口溫度大于設(shè)計溫度時,熟料的質(zhì)量就已經(jīng)受到了影響。

  熟料冷卻機(jī),從早期的筒式冷卻機(jī)(單筒、多筒)發(fā)展到篦式冷卻,最根本的問題是解決了熟料急冷的問題和提高了熱交換效率。

  但是,熱交換效率高,不一定急冷效果好。

  這是因為,急冷是一個局部問題,熱效率是一個整體的問題。我們從下面的示意圖中可以看出來。

  當(dāng)前使用的篦式冷卻機(jī),對熟料的冷卻狀態(tài)是不一樣的。也即在篦冷機(jī)內(nèi),熟料的冷卻速率是不一樣的。同樣出料溫度的冷卻機(jī),熟料的冷卻過程有三種狀態(tài):

  

  狀態(tài)一情況下的熟料緩慢冷卻,在出口處達(dá)到了溫度要求。但是二次風(fēng)溫不高,對降低熱耗的貢獻(xiàn)比較小。對燒劣質(zhì)煤和無煙煤的作用也有限。而且排放余風(fēng)溫度高。因此頭排風(fēng)機(jī)的設(shè)計風(fēng)量大;

  

  狀態(tài)二情況時的熟料 ,有一部分急冷,但是極冷的速率不大。從急冷到緩冷的轉(zhuǎn)折點。落在了燃燒用空氣量平衡點的后面,在出口處的熟料達(dá)到了溫度要求。二次風(fēng)溫要比狀態(tài)一高一些,排放空氣溫度比狀態(tài)一要低。因此頭排風(fēng)機(jī)的設(shè)計風(fēng)量可以降低;

  

  狀態(tài)三是我們希望的工況。當(dāng)熟料落入篦冷機(jī)后,在很短的篦床距離內(nèi)迅速實現(xiàn)急冷。急冷的速率很大。二次風(fēng)溫要比狀態(tài)一和二都高??梢赃_(dá)到 1150--1200℃。在篦床的其余部分冷卻速率與前兩種狀態(tài)一樣的情況下,較短的篦床長度就達(dá)到了冷卻效果。因此。系統(tǒng)內(nèi)燃燒所用的空氣在這一階段最大限度的進(jìn)行了熱交換。極大的提高了二次風(fēng)溫。篦床出口處的溫度很低。因此頭排風(fēng)機(jī)的設(shè)計風(fēng)量還可以降低。[Page]

  如何確定優(yōu)化改造的范圍

  至于熟料落入篦冷機(jī)后,在移動多長的距離之內(nèi)完成急冷是合理的,可以通過計算得出一個合理的數(shù)據(jù)。

  按照一般的篦冷機(jī)的冷卻風(fēng)機(jī)配置情況,一臺能力為 2800t/d的冷卻機(jī),其配套風(fēng)機(jī)總風(fēng)量約為 230000-250000Nm3/h,(表內(nèi)的數(shù)據(jù)是一個實際工廠的配套情況。配套風(fēng)機(jī)偏大)

  一般配套 10臺風(fēng)機(jī)。一般是一室三臺。二室三臺。三室二臺,其余四、五室各一臺。

  按照實際產(chǎn)量 2900t/d,熱耗 730×4。182kj/kgcl計算,減除一次風(fēng)和分解爐噴煤管的風(fēng)量之后,經(jīng)過窯頭罩的風(fēng)量應(yīng)為 120611 Nm3/h。

  過平衡,這些風(fēng)量需要前面 7臺冷卻風(fēng)機(jī)的風(fēng)量才能滿足。而這7臺風(fēng)機(jī)的位置正好在篦冷機(jī)的二室之后三室之內(nèi)。

  因此,熟料的急冷應(yīng)該在篦冷機(jī)中剛過二室的地方完成是最好的。但在現(xiàn)實中,可能大多數(shù)設(shè)備沒有做到這一點。這從二次風(fēng)溫的數(shù)值可以看出來。

  這個位置,同時也是人們常說的篦冷機(jī)內(nèi)壓力的平衡點,既“零點”。零點之前空氣,不管溫度有多么高(即工況氣體量不一樣),都應(yīng)過窯頭罩 ,然后進(jìn)了窯內(nèi)和分解爐內(nèi)。零點之后的空氣,就可以用來進(jìn)入煤磨以及被用去進(jìn)行余熱發(fā)電,然后排出。

  這個零點的實際位置,還會因為操作者的操作不斷變化著。當(dāng)這 7臺風(fēng)機(jī)不能全開時,這個點的位置就在向篦冷機(jī)的出料端移動著。

  所以對篦冷機(jī)的改造首先應(yīng)該從熟料落料的位置開始,到“零點”的位置之間的這部分的結(jié)構(gòu)為重點來進(jìn)行。

  高溫落料端固定床的優(yōu)化措施

  對篦冷機(jī)的優(yōu)化改造,大都注意了高溫落料端的改造。常用的方法有:

  ——-將這一部分的篦板按照“行”排列組合在一起,形成幾個獨立的行單元。對篦板分組采用充氣梁供風(fēng)。特別是在考慮了落料的離析現(xiàn)象后,細(xì)料端的風(fēng)機(jī)壓力都高一些,以求得冷卻效果一致;

  ——-將篦板下面的風(fēng)室,按照“列”排列組合后,采用多臺參數(shù)不同的風(fēng)機(jī)供風(fēng)。同時按照不同的列排列的位置,采用流量控制閥分列供風(fēng);

  

  ——將這一部分的篦板按照“行”排列組合在一起,形成幾個獨立的行單元。對篦板分組采用充氣梁供風(fēng),同時,增加“脈動流量”控制閥,在行的方向上,形成控制流。也即大家所說的,控制流篦冷機(jī);

  ---將篦板按照“列”排列組合后,并采用兩段式結(jié)構(gòu),兩端中采用不同結(jié)構(gòu)的篦板,采用多臺參數(shù)不同的風(fēng)機(jī)供風(fēng)。同時按照不同的“列”的位置,采用“脈動流量”控制閥分列供風(fēng);形成叢向控制流的工況。這種結(jié)構(gòu)可以最有效的產(chǎn)生急冷,并且控制“紅河”的產(chǎn)生;

  ——自從出現(xiàn)了篦板下面安裝空氣平衡閥的技術(shù)之后,有些篦冷機(jī)將高溫落料端的篦板下面也安裝了平衡閥。并將其組合成一個風(fēng)室,有一臺風(fēng)機(jī)供風(fēng)。依靠平衡閥保證每塊篦板上的通風(fēng)量是與熟料的冷卻效果匹配的。這種結(jié)構(gòu),一般只需一臺風(fēng)機(jī)。

  

  不管哪種結(jié)構(gòu)基本都會產(chǎn)生一些好的作用。但是,有一些結(jié)構(gòu),由于人們對它的理解和認(rèn)識還不夠,包括設(shè)計者也沒有吃透,因此導(dǎo)致效果不明顯。例如:控制流就是這種情況;

  以前的時候人們都對固定床的角度非常關(guān)注,但是隨著篦板結(jié)構(gòu)的不斷變化,這個角度的概念也變化了。原來的篦板安裝完后,其表面形成的角度就是要求的角度。后來有的結(jié)構(gòu),篦板在安裝的時候都是水平安裝的。其表面連線形成了一個角度。這兩個角度一般選擇150。這種形成角度不同的結(jié)構(gòu),在使用中沒有發(fā)現(xiàn)有明顯的差別。但是從原理上來講應(yīng)該是有差別的。僅僅是沒有出現(xiàn)直接對照的實例。

  根據(jù)我們對實際情況的分析,嚴(yán)格來說,不同結(jié)構(gòu)的篦板使用后,它的設(shè)計角度是不一樣的。

  還有的篦冷機(jī),根本就沒有設(shè)置單獨的落料端裝置。前后都是一樣的。在落料的位置就是一般的篦板再加活動篦板。結(jié)果不但沒有出現(xiàn)堆雪人的情況,而且冷卻效果與其他的一般的冷卻機(jī)也沒有大的差別。

  由此看來,該段的篦板結(jié)構(gòu)大有文章可做。

  國外有的公司,在將這一段的篦板重新設(shè)計后。同時也采用篦板分”列”分量供風(fēng)的方式,并配合著調(diào)節(jié)閥一起使用。結(jié)果實現(xiàn)了二次風(fēng)溫達(dá)到1150—1200℃的效果。

  但是,我們在與國外某公司合作的時候發(fā)現(xiàn),在單獨使用這種結(jié)構(gòu)的時候多次出現(xiàn)過效果不穩(wěn)定的現(xiàn)象 ——-二次風(fēng)溫提不起來,很難達(dá)到 1100℃、熟料的強(qiáng)度低于以前的平均標(biāo)號、頻繁出現(xiàn)堆雪人的現(xiàn)象。這說明這種技術(shù)尚有需完善之處

  同時還說明了,二次風(fēng)溫高不一定就是急冷效果好。但是急冷效果好的裝置,二次風(fēng)溫一定會高。

  因此,我認(rèn)為,一個合理的高溫落料端的結(jié)構(gòu),應(yīng)該具有以下的功能:

  1在高溫落料端的固定床的篦板配風(fēng)上,首先要根據(jù)粗、細(xì)料對風(fēng)量的影響作用,在進(jìn)風(fēng)管加調(diào)節(jié)閥控制風(fēng)量分配。同時增加脈動流量控制閥,脈動供風(fēng),加強(qiáng)熟料的急冷,消除堆雪人的現(xiàn)象;

  2 在高溫落料端的固定床的風(fēng)機(jī)應(yīng)該按照落料的離析現(xiàn)象,分別配備風(fēng)機(jī)參數(shù);

  

  3 物料在這一段的冷卻過程中,由于是依靠堆積角度的變化來移動的,因此應(yīng)該采用幾種結(jié)構(gòu)的篦板,使物料出現(xiàn)翻滾現(xiàn)象,以加速冷卻;

  4高溫落料端的篦床不能太窄,因為這一段的篦床是沒有動力的,在同樣的產(chǎn)量時,這部分料層會太厚,雖然二次風(fēng)溫會因此而提高,但是影響熟料急冷的速率。容易產(chǎn)生堆雪人現(xiàn)象,并使熟料的急冷效果受影響。

  現(xiàn)在,大多數(shù)技術(shù)人員都有了共識:在高溫段的篦床上,從左到右的每列篦板的通風(fēng)量應(yīng)該是不一樣的。這種不一樣的風(fēng)量應(yīng)該是變化的,不應(yīng)該是一成不變的。這種配風(fēng)原則,可以有效的解決“紅河”現(xiàn)象??梢越鉀Q“堆雪人”現(xiàn)象。同時容易實現(xiàn)熟料的急冷。

  針對以上要求,淄博科邦公司開發(fā)了系列技術(shù),并申請了專利

  《縱向控制流固定床》               201020654829.0

  《組合式急冷篦板》                  201120080954.X

  《急冷篦板》                           201120080794.9[Page]

  其他部分的優(yōu)化

  對于高溫落料端后面篦床優(yōu)化改造,現(xiàn)在大家有不同的意見。有很多單位,把改造的的重點放在了討論采用第三代充氣梁還是第四代推動棒的問題上。而有些制造單位也把宣傳的重點放在了結(jié)構(gòu)上,這多少使大家造成了一些重心的偏離。當(dāng)然,一個好的結(jié)構(gòu)是誰都喜歡的。關(guān)鍵是這些結(jié)構(gòu)對最主要目標(biāo)的作用大小,以及投資多少,這才是在一定情況下選取的依據(jù)。

  由于現(xiàn)在使用的第三代充氣梁蓖冷機(jī),在全面考慮長度、寬度方向的料層阻力(料層厚度、顆粒組成)和料溫的分布規(guī)律后,比較合理的劃分冷卻區(qū)域。并根據(jù)冷卻工藝、產(chǎn)量、料層和溫度分布,有針對性地配以可以調(diào)節(jié)的冷卻風(fēng),使其在較小的區(qū)域內(nèi)空氣分布均勻,冷風(fēng)與熟料之間充分地進(jìn)行熱交換,精確控制各冷卻區(qū)域的用風(fēng)量,最終達(dá)到高效冷卻,獲得高的熱回收效率。有利于消除了堆“雪人”及“紅河”現(xiàn)象對蓖冷機(jī)的毀壞,設(shè)備運轉(zhuǎn)率提高、節(jié)能效果顯著。

  因此,對活動篦床這些部分的優(yōu)化改造(一般是一室以后的),應(yīng)以,重新選擇篦板的結(jié)構(gòu)、重新配風(fēng),加強(qiáng)密封和鎖風(fēng)為重點。

  如果想一勞永逸,可以采用將這一部分改為第四代代推動棒式的結(jié)構(gòu)。因為推動棒式的結(jié)構(gòu),篦板只負(fù)責(zé)冷卻,而物料向前移動全由推動棒來完成。再加上篦板上面一直有一部分冷卻好的熟料來對篦板的表面進(jìn)行保護(hù),因此,篦板的溫度比較低,而且不容易損壞。而其他的結(jié)構(gòu),篦板都會出現(xiàn)直接與高溫熟料接觸,并且被熟料顆??ㄗ〉默F(xiàn)象。因此,時間久了,均會有磨損現(xiàn)象;

  采用推動棒結(jié)構(gòu),不但可以省去了風(fēng)室密封,省去鎖風(fēng)裝置,更主要的是提高了熟料均勻冷卻,均勻通風(fēng)的效果。解決了篦板磨損、篦板脫落和漏料的重要問題。

  

  第二種方案,已經(jīng)被很多工廠認(rèn)為是優(yōu)選的方案。因為這省去了風(fēng)室的動態(tài)密封和漏料鎖風(fēng)的設(shè)備;也減小了拉鏈機(jī)的負(fù)荷。當(dāng)然,在篦板的結(jié)構(gòu)上,再進(jìn)行一下優(yōu)化就會更加完美了。

  對于傳動系統(tǒng)的改造,我認(rèn)為,如果原來就是機(jī)械傳動的,就沒有必要改動了,可以繼續(xù)使用。因為不管哪種傳動方式。移動篦床的導(dǎo)向裝置都是可以使用的。而且都是直線運動。就是推動棒式的,也可以通過簡單的改造,將原來斜向上的運動,變?yōu)樗揭苿印?/FONT>

  如果原來的傳動系統(tǒng)已經(jīng)損壞,倒是可以將傳動系統(tǒng)改為液壓傳動。因為液壓系統(tǒng)的效率要比機(jī)械傳動高,運行中的維修量少。而且因為體積小,檢修也方便。

  

  篦冷機(jī)合理操作的原則

  篦冷機(jī)優(yōu)化改造之后,要想發(fā)揮其更好的作用,正確合理的操作方法是非常重要的。根據(jù)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn),很多工廠在篦冷機(jī)的操作上還存在一些誤區(qū)。

  在操作中要求“穩(wěn)定”的原則是沒有錯的。關(guān)鍵是穩(wěn)定那些參數(shù)。是篦床壓力還是料層厚度?其實篦冷機(jī)操作中最需要穩(wěn)定的應(yīng)該是保證冷卻效果和向窯內(nèi)供風(fēng)的風(fēng)量。而冷卻效果直接顯示數(shù)據(jù)就是二次風(fēng)的溫度和余風(fēng)溫度。供風(fēng)量就是窯頭罩的壓力。這三個參數(shù),直接表示了熟料冷卻的質(zhì)量、效率和窯內(nèi)供風(fēng)的穩(wěn)定性。

  在整個燒成系統(tǒng)中,篦冷機(jī)不光起著熟料冷卻的作用。它還起著向窯內(nèi)輸送熱量和燃燒用空氣的重要作用。二次風(fēng)溫高,就可以少用煤粉??梢詼p少煤粉波動對熟料成分的影響。余風(fēng)風(fēng)機(jī)開得太大,空氣排放就會多了,這樣窯內(nèi)的過??諝庀禂?shù)就會降低,煤粉的燃燒條件就會破壞。因此,在操作時,要保證這兩部分穩(wěn)定。

  

  在篦冷機(jī)的合理操作中,應(yīng)該根據(jù)二次風(fēng)溫地波動,來調(diào)整篦床的運動速度。而不應(yīng)該不斷的調(diào)整風(fēng)門的開度。例如,一直穩(wěn)定的二次風(fēng)溫,在產(chǎn)量和窯尾煙室的溫度都沒有大的波動的時候,一直在降低。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因,大都是熟料中夾帶的煤粉遇氧燃燒以及小顆粒熟料出現(xiàn)液相粘接后形成不容易透風(fēng)的料層引起的。這個時候,首先應(yīng)該打幾下空氣炮,破壞這個料層;再大幅度增快篦床速度,并維持一個合理的時間,將二室這段篦床上原來的料層狀態(tài)破壞掉。然后停止篦床運行一段時間,觀察二次風(fēng)溫的變化,稍后再將篦床逐步調(diào)整到穩(wěn)定的速度。

  當(dāng)篦床的冷卻風(fēng)機(jī)的壓力出現(xiàn)變化時,特別是壓力減小的時候,也可先提高篦床速度,然后再放慢速度。

  對于余風(fēng)風(fēng)溫降低的情況,在操作時,可以先放慢速度,甚至停止,然后再提高速度。這樣可以判斷出是因為料層不均勻引起的,還是因為料層薄了引起的。做完判斷后,再確定合理的篦床運行速度。

  對于兩段式和三段式的篦冷機(jī)的篦速控制。如果從等料層厚度的原則來控制的話,應(yīng)該是第二段篦床速度低于第一段。因為在第二段篦床上,熟料的外表面已經(jīng)都形成了冷卻層,在冷卻風(fēng)的垂直吹動作用下,容易形成流化狀態(tài)。移動速度要比一段的快,料層容易變薄(有大塊時的情況會有變化)。所以這一段的速度可以略低于前面一段。以保持比較厚的料層。第三段的控制方法同前所述。

  對于冷卻風(fēng)機(jī)的開度問題,前面已經(jīng)講了,篦冷機(jī)的冷卻風(fēng)量,在平衡點之前的空氣,都是需要通過窯頭罩后,供窯內(nèi)和分解爐內(nèi)使用的。因此為了保證煅燒的需要,這些風(fēng)機(jī)的風(fēng)量盡可能要全開,并且要穩(wěn)定,不能夠經(jīng)常調(diào)整風(fēng)門的開度。要牢記,風(fēng)機(jī)壓力是篦床上料層的厚度和均勻性的表現(xiàn),它的變化與熟料顆粒大小及大小顆粒分布的均勻性有關(guān)。在操作時,應(yīng)該經(jīng)常調(diào)整篦床速度來保證它們的壓力和風(fēng)量的穩(wěn)定。當(dāng)必須要調(diào)小風(fēng)門開度的時候,一定要相應(yīng)的減小余風(fēng)排放風(fēng)機(jī)的開度。這樣才能夠保證窯內(nèi)煅燒條件的穩(wěn)定。

  

  關(guān)于窯頭負(fù)壓控制的參數(shù),應(yīng)該以微負(fù)壓為準(zhǔn)。但是,由于窯頭罩的大小不一樣,壓力監(jiān)測點的位置不同。因此,為了使數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,應(yīng)該在現(xiàn)場根據(jù)實際觀察情況確定比較好。切不可不加觀察,盲目依照其他工廠的的數(shù)據(jù)來判定。而余風(fēng)排放風(fēng)機(jī)的開度,也應(yīng)該以穩(wěn)定壓力數(shù)值為依據(jù)來調(diào)節(jié)。[Page]

  結(jié)論

  所以,對于篦冷機(jī)的優(yōu)化改造,首先要以提高二次風(fēng)溫和熟料急冷為主要目的(急冷好了,后面的篦板就不容易壞了),采取得主要技術(shù)措施是:

  1 高溫落料端采用“脈動流量”控制縱向流量的固定床結(jié)構(gòu)。同時采用幾種急冷篦板組合,能使物料翻滾冷卻的方式;

  2 采用推動棒式篦床;

  3 采用帶平衡閥的的不動篦板;

  4 兩段式篦床中間增設(shè)輥式破碎機(jī)。

  采用這四項技術(shù)組合,實現(xiàn)對篦冷機(jī)的優(yōu)化改造。

  

  優(yōu)化效果的運行參數(shù)為:

  1二次風(fēng)的溫度可以穩(wěn)定在1150℃以上(要配合合理的篦冷機(jī)操作和燒成操作技術(shù));

  2出料溫度小于原來的溫度;

  3余風(fēng)風(fēng)溫大于250-300℃;

  4 冷卻風(fēng)量降低;

  檢測數(shù)據(jù):

  5小磨實驗時的細(xì)度比以前提高;

  6熟料的強(qiáng)度提高2-4Mpa;

  提高熟料急冷和二次風(fēng)溫后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益

  

  至于有很多工廠在提高二次風(fēng)溫后,發(fā)現(xiàn)用煤量沒有降低的現(xiàn)象。說明一是在操作上還存在問題;二是噴煤管的性能還有待于優(yōu)化。

  二次風(fēng)溫提高后,三次風(fēng)溫一般并不會同時等幅度的提高,例如,二次風(fēng)溫提高了100℃,但三次風(fēng)溫只提高了60-70℃。這是因為系統(tǒng)設(shè)計的原因。如果要想實現(xiàn)等幅度提高的目標(biāo),還需對三系風(fēng)管系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。這樣系統(tǒng)的節(jié)能效果就會更加明顯。

  系統(tǒng)節(jié)能是一個系統(tǒng)技術(shù),單單一個篦冷機(jī)的優(yōu)化定能起到一些作用,并且為降低熱耗創(chuàng)造了條件。但是有時會被系統(tǒng)其他方面的不正常影響了實際效果。如果綜合采取措施,會產(chǎn)生“1+1>2”的效果。并且使優(yōu)化效果更加明顯。

  淄博科邦公司在十幾年的對燒成系統(tǒng)技術(shù)改造的工作中,積累了大量的經(jīng)驗,近幾年將這些經(jīng)驗又再次進(jìn)行了優(yōu)化,應(yīng)用到大型水泥廠的系統(tǒng)優(yōu)化升級工作中來。同時根據(jù)這些經(jīng)驗,形成了多個專項講座,將系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)從系統(tǒng)診斷方法、數(shù)據(jù)分析、對應(yīng)的技術(shù)措施、效果評價等,一一規(guī)范,并有效地實施。努力為水泥行業(yè)的節(jié)能、減排降耗做出更大的貢獻(xiàn)。


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2024-11-23 21:58:03