寧國水泥廠干法一線窯電收塵技改成效顯著
繼干法一線煤磨電收塵技改獲得成功之后,寧國水泥廠今年又一項“掛牌”技改項目——干法一線0537窯電收塵技改取得了顯著成效。安全、高效運行一個多月的運行數(shù)據(jù)表明,這項電收塵系統(tǒng)技改新增加的四個電場運行安全、穩(wěn)定。收塵極板面積由5900平方米增大為14928平方米,出口實際廢氣排放僅為350毫克/立方米。
技改后的0537電收塵器
寧國水泥廠干法一線窯——“海螺功勛窯”始建于上世紀80年代初,運行迄今已有30年。0537窯電收塵器原設計電場有三個,由于使用年限長,電收塵出現(xiàn)了電流、電壓不穩(wěn),性能下降等情況。因此,該廠決定在0537電收塵器內(nèi)增加4個電場,并將其列入寧國水泥廠重大技術改造計劃項目之中。在股份公司相關部室、設計院的大力支持和指導下,寧國水泥廠組成了0537電收塵技改領導小組,擬定技改方案,準備技改需要的材料和備件等,為技改工作的順利開展打好基礎。
技改實施場景
0537技改分兩步進行。去年10月對原窯頭風機、電機、進出口風管、煙囪進行了拆除,新增風機整體移位并安裝。今年7月下旬利用干法一線系統(tǒng)設備檢修之際,開始了第二步,對原電場出風口喇叭口及臨時風管拆除,安裝新增加的電場等。技改開始后,除了增加電場之外,還對0538電機擴容及風機改型和整體移位,對冷卻機二、三段篦板進行了配套改型,從而確保了熟料冷卻溫度,改善了前期冷卻機后部用風不足的局面。技改人員還敷設了直徑180平方毫米的主電纜200余米,對電纜進行了重新布局,同時有序推進對0537進DCS點的的建立及組態(tài)程序制作、確定電收塵器測溫點、中控建點對應等項工作,直至該項技改成調(diào)試成功。
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