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提升水泥熟料質量:科學管理與技術創(chuàng)新實踐

水泥技術資料 · 2024-05-30 19:25

摘要:隨著水泥行業(yè)的日益發(fā)展,水泥質量越發(fā)得到重視,而熟料優(yōu)質穩(wěn)定是水泥質量優(yōu)質穩(wěn)定的核心。通過科學地管理辦法,從生料配料管理著手,以提高煅燒溫度為核心的煅燒溫度控制,通過冷卻風機的更新?lián)Q代加強熟料急冷效果,期間輔以科學的監(jiān)測(氣體分析儀)及檢測手段(巖相分析),及時對窯內熱工制度進行糾偏,形成了閉環(huán)管理流程,最終使熟料強度持續(xù)高質穩(wěn)定。熟料強度的提高為后續(xù)水泥質量控制打下堅實基礎,穩(wěn)定性提高能夠最大程度發(fā)揮熟料質量優(yōu)勢,節(jié)約水泥成本,最終為三峽牌水泥在市場上核心競爭力提供有利保障。

我公司4800t/d水泥生產線回轉窯規(guī)格Φ4.8m×74m,窯尾采用2RF5/5000雙系列旋風預熱器帶Φ7.5m×31m在線分解爐。我公司熟料質量發(fā)生明顯改變的時間節(jié)點為2018年7月,7月開窯后,熟料強度均在60MPa以上,與往期同比強度大幅度上升,且熟料標準稠度用水量、易磨性均處于較好水平,穩(wěn)定性也大幅度上升。熟料質量數(shù)據見下表一:
2018年1-6月強度均值58.2MPa,最低月均值僅56.3MPa,變異系數(shù)3.2%,2018年8月至2019年5月,強度均值62.1MPa,變異系數(shù)較好,僅為2.3%,同時2018年7月后小磨時間有明顯下降趨勢,標準稠度一直處于較好水平。影響熟料質量以及穩(wěn)定性的因素很多,本文將從配料、煅燒、冷卻以及其他輔助手段等方面出發(fā),總結改善熟料質量經驗。
1 配料管理
1.1 生料配料合格率
我公司2018年至2019年5月生料配料三率值合格率見表二:
表二:生料配料合格率
從上表可知:2018年3-7月生料合格率普遍偏低。主要原因為2018年以來,我公司礦山石灰石開采日益艱難,導致石灰石成分波動大,對生料配料穩(wěn)定性造成一定影響。應對此種情況,一方面采用專人駐點配料,配料人員提前對石灰石各礦點以及邊坡料成分進行普查,保證石灰石成分的穩(wěn)定性;另外,在石灰石換堆前后,加大取樣頻次,確保配料的穩(wěn)定性。另外,我公司不同批次原煤灰分含量以及灰分成分波動特別大(見表三),在原煤進廠環(huán)節(jié)加強了監(jiān)控力度,提前堆煤,同時對煤的灰分成分進行分析,提前調整生料配料,用以減少熟料成分的波動,通過以上管理措施,使熟料成分合格率明顯提升。
1.2 配料方案改變
我公司2018年至2019年5月,熟料三率值見表四:
表四:熟料三率值
2018年7月以前,我公司采用高KH,高SM配料。雖然理論上C3S含量較高,但同時需求煅燒溫度以及煅燒時間均要高,而實際生成過程中,煅燒溫度難以達到,同時我公司回轉窯采用薄料快燒方式,因此C3S往往無法達到理論水平,因此7月后開始適當降低KH和SM配料,提高生料易燒性,使煤料關系更為匹配,增大C3S實際生成量,提高熟料強度。
1.3 堿含量控制
我公司2018年至2019年5月,熟料堿含量見表五:
表五:熟料堿含量
我公司熟料堿含量一直控制較好,基本處于0.6%以下。相關文獻表明,當堿含量當堿含量<1%時,對強度的影響還不甚明顯,但當堿含量>1%左右時,抗壓強度和抗拉強度急劇下降,特別是抗拉強度,當堿含量>1.8%時,強度突然下降。同時堿含量對熟料需水量影響相似。
我公司R2O主要由頁巖帶入,我公司各月進廠砂巖頁巖R2O含量見表六。我公司邊坡土中含部分SiO2及Al2O3,可替代部分頁巖代替配料,通過加大邊坡的摻入量,減少了頁巖用量,可有效控制熟料中的R2O含量,因此我公司R2O一直處于較好水平。各平臺邊坡土成分見表七。
表六:進廠頁巖堿含量
從表六可知,頁巖堿含量偏高,均值在2.2%。
表七:邊坡土成分
我公司礦山各平臺邊坡料中均含一定量Al2O3,可代替部分頁巖,R2O含量較頁巖低,多摻入對堿含量下降有利。
2 煅燒方案調整
2018年7月停窯前,三次風管開度45%(理論,高度900mm),高溫風機頻率41.5HZ。停窯后,進入三次風管檢查發(fā)現(xiàn),三次風管積灰嚴重,實際三次風管開度更低,從窯內窯皮情況看,窯皮長度長,且窯皮較松,反映出窯內實際溫度偏低,導致煤粉燃燒速度偏慢,火焰偏長;因技改高溫風機,加上開窯初期生料直接入窯,一直未找到合適參數(shù),通過觀察分析,并通知廠家做風量測試,發(fā)現(xiàn)預熱器總風欠缺,高溫風機拉風量偏小,導致窯爐均缺風,窯內呈還原氣氛。開窯后,為防止高溫風機加大后,窯內通風過剩造成火焰偏長的情況,調高了三次風閘板開度至60%(理論,高度1250mm),后續(xù)調整開度至68%(理論,高度1350mm),截止目前三次閘板閥開度已至70%(理論,高度1400mm),三次閘板閥開度的上升,整體預熱器系統(tǒng)阻力下降,換熱效率提高,預燒效果得以保證,同時加大高溫風機頻率至42.5-43.5HZ,用以保證窯內風量。整個煅燒方案調整核心為提高煅燒溫度,保證C3S的大量生成,為熟料強度提升提供保障。
調整前后巖相圖
?
A礦貫穿性裂紋 A礦貫穿性裂紋消失
從巖相中可看到,A礦貫穿性裂紋消失,說明窯內還原氣氛得以改善,呈氧化氣氛。
調整前后胴掃對比
調整前
調整后
從對比效果來看,調整后窯內火焰短粗,呈現(xiàn)氧化氣氛,A礦貫穿性裂紋現(xiàn)象消失。胴掃顯示窯皮較之前短、薄,代表燒成帶火焰回縮,窯內溫度分布更趨于窯前,煅燒溫度得到保證。
煅燒溫度得以提升,窯皮短而薄,加之SM的下降,熟料結粒變好,飛沙料變少,窯內通風大為改善,為三次風大開度提供了有利保障,窯內的還原氣氛也相應得到改善。另外,對于窯頭一次風機調整方向為在保證外軸風壓的前提下,通過調整截面積以及閥門開度,將一次風機頻率加起來,用以提高一次風量,保證頭煤的快速燃燒,縮短火焰長度。
當然由于大的三次風開度以及窯內溫度分布更趨于窯前,對于窯皮的維護是一個極大挑戰(zhàn)。窯前筒體溫度高,可能導致紅窯,對此我們通過配料的穩(wěn)定以及操作穩(wěn)定,來穩(wěn)定煅燒熱工制度,同時利用窯尾高溫氣體分析儀,嚴格控制窯尾NOx的含量,避免溫度過高,造成窯皮燒蝕,導致耐火磚損傷。
3 急冷改善
我公司從2016年起,逐年對篦冷機前端效率低的冷卻風機進行更新?lián)Q代,使用性能更為優(yōu)秀的風機,用以強化提產后高溫段的急冷效果,截止現(xiàn)在高溫段11臺冷卻風機已更換7臺,我公司篦冷機風機布置詳見表八:
其中彩底風機為1-9風室風室風機,其余為充氣梁風機,其中5704、5705為固定篦床風機,5707、5737為一風室充氣梁風機,5736為二風室充氣梁風機,5708為三風室充氣梁風機,5709為二、三室充氣梁風機,5710、5711為四風室充氣梁風機。從2016年至今,總共更換7臺風機,分別為5704、5705、5736、5737、5710、5712、5713。
表八:篦冷機風機布置
冷卻風機的更換一方面能夠保證熟料急冷,另一方面也能夠提供足夠的風量,來保證窯內呈氧化氣氛。另外檢修期間重視風室間隔板、篦板與篦板的間隙檢查工作(一般檢查3-5遍),防止運行過程中的竄風與風短路現(xiàn)象。為保證篦板的通風面積,在開啟風機后,派專人對篦板通風進行逐塊檢查,確保每一塊篦板不堵塞,通風良好。具體改善效果見下圖:
2018年以前

圖一(58.3MPa)

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?圖二(57.8MPa)

圖三(59.3MPa)

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圖四(58.6MPa)
圖一為熟料強度58.3MPa巖相,圖片中B礦大部分呈手指狀,反映慢冷;圖二為熟料強度57.8MPa巖相,A礦棱角邊緣有較多f-CaO,C3A形狀呈大片狀,反映冷卻速度慢,圖三為熟料強度59.3MPa巖相,A礦棱角邊緣有較多f-CaO,C3A形狀呈大片狀,反映冷卻速度慢;圖四為熟料強度58.6MPa巖相,A礦包裹鐵相,反映窯內呈還原氣氛,部分A礦棱角邊緣有較多f-CaO,為A礦慢冷分解產生。
2018年后

圖一(60.1MPa)?

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?圖二 (62.4MPa)

圖三(62.3MPa)

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圖四(62.6MPa)
圖一為熟料強度60.1MPa巖相,圖二為熟料強度62.4MPa巖相,圖三為熟料強度62.3MPa巖相,圖四為熟料強度62.6MPa巖相。從巖相中可知,窯內呈氧化氣氛,C3A形態(tài)均呈點線狀,冷卻效果好。
較多資料及實驗證明四種礦物的易磨性為C3S>C3A>C4AF>C2S。急冷效果的加強,有效地防止C3S分解為難磨的C2S,增加了C3S含量,不僅易磨性得到改善,同時強度也得到提高。
4 輔助手段的應用
4.1 窯磚配置
從2017年開始,逐年縮短鎂磚的配置長度,縮短易掛結皮區(qū)域,配合我公司高三次閘板閥開度設置,可以將窯皮縮短至22m(見下圖),采用短焰煅燒的方式,生產優(yōu)質熟料。目前我公司鎂磚使用區(qū)域為1.4-22m區(qū)域。
4.2 氣體分析儀在線使用
我公司長期堅持使用窯尾氣體分析儀,氣體分析儀投入在線使用,輔助中控窯操作員對窯況的判斷,實時保證窯內煅燒氣氛,對熟料強度的發(fā)揮以及需水量均有積極影響,特別是工況異常時,能夠快速判斷問題所在,及時采取措施,維護系統(tǒng)穩(wěn)定。
4.3 巖相分析指導熟料煅燒
公司十分重視巖相分析。一是重視巖相制作質量;二是重視巖相反映的問題。
巖相制作質量至關重要,若巖相制作較差,一些問題從巖相中無法反映,對操作產生誤導,為此我公司針對巖相制作與分析,加大了對專業(yè)技術人員的培訓力度,保證了巖相的制作質量。下圖為制作不良巖相與制作良好巖相圖片:

未侵蝕好

侵蝕良好
由上圖可知,未侵蝕好的巖相圖片難以判斷各礦物發(fā)育情況,難以判斷存在何種問題,侵蝕良好的巖相能夠清晰明了地判斷礦物發(fā)育情況、煅燒溫度、冷卻狀況、窯內氣氛等。
巖相能夠反映很多問題。應對問題,及時采取相應措施。如粗晶硅多,相應調整生料細度;煅燒溫度高或低,窯內存在還原氣氛,相應調整用煤用風;冷卻差,相應調整篦床控制方式等等。
5 經驗總結
根據目前熟料較好的情況,結合以上數(shù)據,我公司總結了以下經驗與措施來保證未來熟料的高質穩(wěn)定:
5.1 加強生料質量控制,提高生料配料合格率。成份穩(wěn)定性對熟料強度穩(wěn)定性提高有明顯作用。
5.2 改善生料易燒性。制定合適的成分控制指標,經過多年來嘉魚公司實際生產狀態(tài),KH:0.920±0.01,SM:2.60±0.05,IM:1.55±0.05,成份控制在此范圍內,與煤質配合關系最合適,冬季期間IM可提高至1.65±0.05來保證熟料早強。
5.3 煅燒控制
5.3.1 關于三次閘板閥開度,三次閘板閥開度盡可能大,用以保證尾煤的完全燃燒,加強預燒,同時使窯內煅燒溫度更為集中,奠定高溫煅燒基礎;
5.3.2 關于窯內煅燒氣氛控制,將窯尾在線氣體分析儀使用好,輔助中控窯操作員對窯況的判斷,同時結合熟料快速監(jiān)測還原氣氛方法,實時保證窯內煅燒氣氛為氧化氣氛,對熟料強度的發(fā)揮以及需水量均有積極影響。
5.4 冷卻制度的調整與控制
關于熟料冷卻控制,一是集中操作員管理上,一段采用合適料層控制,不能過厚與過薄,保證熟料急冷,同時一段急冷風機盡可能使用起來,用以保證熟料急冷;二是檢修期間重視充氣梁清理、各風室隔板間密封、活動梁密封、篦板間隙以及篦板通風面積的工作,防止風室間竄風以及運行期間風短路的現(xiàn)象。
5.5 有害成分控制
密切關注堿含量,鎂含量,硫含量以及硫堿比的變化,礦山生產上通過邊坡料合理搭配,確保有害成份處于控制范圍內。
5.6 重視巖相分析的指導作用
繼續(xù)加強熟料巖相的重視程度。將巖相中反映的問題與實際煅燒工況相結合,找出合理的解決措施,及時對熟料生產工序進行糾偏。
6 結束語
我公司從生料配料管理著手,以提高煅燒溫度為核心的煅燒溫度控制,通過冷卻風機的更新?lián)Q代加強熟料急冷效果,期間輔以科學的監(jiān)測(氣體分析儀)及檢測(巖相分析)手段,及時對窯內熱工制度進行糾偏,形成了閉環(huán)管理流程,最終使熟料強度持續(xù)高質穩(wěn)定。未來,還將對熟料變化持續(xù)進行跟蹤,分析總結經驗,為熟料質量持續(xù)提升不斷努力。

作者:趙曉輝 程穩(wěn) 王尉 劉晨浩 段亞軍

原標題:技術 | 淺談改善熟料質量經驗

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投稿:news@ccement.com

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2024-11-23 10:56:52