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某水泥企業(yè)煤磨袋收塵連續(xù)3次事故的原因分析

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2019-04-11 09:39

  2016年7月10日至8月4日,某水泥廠熟料車間煤磨袋收塵器灰斗脫焊、管道脫焊漏風(fēng)造成管道積煤,系統(tǒng)排查不夠,沒及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,連續(xù)多次造成煤粉著火,引起收塵器袋子燒損,收塵器防爆閥和磨頭防爆閥沖開,導(dǎo)致煤磨停機(jī),造成停窯事故。

  針對煤磨袋收塵連續(xù)3次事故,技術(shù)部組織相關(guān)單位召開事故分析會,查明了事故原因,制定了切實(shí)可行的整改措施并予以落實(shí),并對事故責(zé)任人進(jìn)行了處理和教育。

  事故1:

  事故經(jīng)過:

  7月10日晚班煤磨中控操作員汪勝開操作煤磨,入磨負(fù)壓300Pa-340Pa,入磨溫度在250℃-256℃,磨主電機(jī)電流38A,出磨負(fù)壓1300Pa,出磨溫度51℃-58℃之間,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速900R/M,入袋收塵溫度最高54℃,出袋收塵溫度最高48℃,入袋收塵負(fù)壓2200-2400Pa,出袋收塵負(fù)壓2900Pa-3100Pa,排風(fēng)機(jī)拉44HZ。

  5:15汪勝開去衛(wèi)生間時(shí)從窗戶發(fā)現(xiàn)1#煤磨袋收塵煙囪冒黑煙,于是通知現(xiàn)場人員張凱去檢查收塵器,此時(shí)中控畫面上差壓、溫度都正常,并將此情況告訴了張凱。

  張凱到現(xiàn)場后用手持式測溫槍測得四個(gè)灰斗溫度均在45℃以下,打開分格輪下面的篩網(wǎng),未發(fā)現(xiàn)有燒的袋子,且下煤量較大,于是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)判斷可能是煙道破了或是袋子破了,并向車間馬主任作了匯報(bào),馬主任了解相關(guān)情況后也判斷可能是破了袋子,讓操作員汪勝開把倉灌滿,準(zhǔn)備停機(jī)處理。

  隨后中控反映分格輪跳了,然后又開了起來,馬主任又叫人去打灰斗溫度,并自己抽開下煤篩網(wǎng),發(fā)現(xiàn)有燒掉的袋子,于是通知停磨處理。在處理的過程中開啟了分格輪,陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)有袋子已過了火,且煤粉溫度在上升,通知中控密切監(jiān)控錐部灰斗溫度,不久現(xiàn)場就發(fā)現(xiàn)煤粉冒煙,溫度由50℃上升到60℃,很快又到70℃,并一直在上升,中控也反映灰斗溫度上升較快,短時(shí)間到了150℃(已經(jīng)超過熱電偶量程),此時(shí)袋子已經(jīng)大面積著火了。

  馬主任立即向公司領(lǐng)導(dǎo)作了匯報(bào),請求派人支援滅火。余總下令將現(xiàn)場鉸刀等密封,關(guān)掉壓縮空氣,排風(fēng)機(jī)停掉,讓煤粉密閉隔絕空氣,待溫度下來后再處理。

  事故原因:

  1、煤磨袋收塵原配有振打電機(jī),可以中控控制,后因?yàn)檎窳鸦叶蜂摪迓╋L(fēng)而停用,導(dǎo)致灰斗積灰。值班長巡檢不到位,未發(fā)現(xiàn)灰斗積灰,也未用工具敲擊灰斗查看是否正常下料。

  2、缺少CO檢測報(bào)警及滅火裝置,無法及時(shí)判斷故障隱患和有效處理。

  3、中控操作員對參數(shù)敏感性不強(qiáng),經(jīng)驗(yàn)不足,未發(fā)現(xiàn)灰斗堵料后煤粉倉漲倉速度下降。

  4、發(fā)現(xiàn)問題后處理控制不及時(shí),未及時(shí)停磨處理,導(dǎo)致袋子全部燒掉。

  5、中控參數(shù)不全,四個(gè)灰斗溫度只選取最高值進(jìn)入中控畫面,對其他三個(gè)灰斗溫度缺少監(jiān)控。

  采取措施:

  1、恢復(fù)煤磨灰斗振打,定時(shí)進(jìn)行清灰;加強(qiáng)巡檢,每班對灰斗錐部進(jìn)行敲打,確認(rèn)無積灰。定期利用停磨機(jī)會對各風(fēng)管、下料管道、磨頭、磨尾、選粉機(jī)等部位進(jìn)行檢查。

  2、盡快推進(jìn)煤磨系統(tǒng)CO檢測報(bào)警及滅火裝置,為判斷、處理隱患提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

  3、加強(qiáng)操作員培訓(xùn),提高對參數(shù)變化的敏感性,通過事故學(xué)習(xí)吸取教訓(xùn)。

  4、將煤磨袋收塵四個(gè)灰斗溫度全部接進(jìn)中控,加強(qiáng)對溫度變化的監(jiān)控。

  責(zé)任劃分:

  1、熟料車間值班長對煤磨系統(tǒng)巡檢不到位導(dǎo)致灰斗嚴(yán)重積灰,進(jìn)而自燃將袋子燒掉,負(fù)此次事故的主要責(zé)任。

  2、煤磨操作員對中控參數(shù)變化不敏感,未及時(shí)發(fā)現(xiàn)灰斗積灰負(fù)此次事故的次要責(zé)任。

  事故2:

  事故經(jīng)過:

  7月25日白班,煤磨操作員汪勝開接班時(shí)1#煤磨倉滿停機(jī),8:45分準(zhǔn)備開機(jī),先開選粉機(jī)及Fu拉鏈機(jī),8:46開磨排風(fēng)機(jī),以5HZ為階梯逐步給定到44HZ,入磨溫度64℃,入磨負(fù)壓150Pa,出磨溫度51℃,出磨負(fù)壓450Pa,入袋收塵負(fù)壓580Pa,出袋收塵負(fù)壓900Pa,入袋收塵溫度56℃,出袋收塵溫度48℃,9:03通知值班長張凱后啟動磨主電機(jī),還未喂料,不到一分鐘煤磨袋收塵器爆炸了。進(jìn)口兩個(gè)防爆閥和磨頭防爆閥沖開,隨后檢查發(fā)現(xiàn)收塵器濾袋全部燒毀。

  事故原因:

  1、晚班停磨時(shí)磨內(nèi)未搖干凈,從停喂料到停磨只有3分鐘,磨內(nèi)存在積煤現(xiàn)象,開磨時(shí)啟動主電機(jī)將沉積的煤翻動,瞬間CO濃度超標(biāo),并被拉到收塵器內(nèi)導(dǎo)致爆炸。

  2、開磨時(shí)排風(fēng)機(jī)拉風(fēng)時(shí)間過短,系統(tǒng)內(nèi)的CO未排盡,達(dá)到了爆炸極限濃度。

  采取措施:

  1、規(guī)定每次停磨時(shí)要搖磨15分鐘以上,停磨后對容易積煤的地方加強(qiáng)檢查。

  2、開磨時(shí)排風(fēng)機(jī)至少要先拉風(fēng)10分鐘以上,確保系統(tǒng)內(nèi)CO濃度低于爆炸極限。

  事故3:

  事故經(jīng)過:

  8月4日18:16分,因生料磨負(fù)荷沖高到5100KW,生料磨操作員和窯操作員商量停煤磨開生料磨,玉山煤磨操作員謝建國立即開73A06冷風(fēng)閥,關(guān)73A05熱風(fēng)閥,閥門到位就停喂料(一直喂18t/h),開始搖磨,入磨負(fù)壓-263Pa,出磨負(fù)壓-1136Pa,進(jìn)袋收塵負(fù)壓-2463Pa,出袋收塵負(fù)壓-2941Pa,入磨溫度204℃,出磨溫度56℃,入袋溫度54℃,出袋溫度47℃,灰斗溫度:西南50.3℃,西北52.7℃,東南51.3℃,東北48.9℃。

  搖磨到18:26分停主機(jī),出磨溫度64℃,入袋60℃,出袋48℃,排風(fēng)機(jī)慢慢關(guān)下來并停機(jī)(選粉機(jī)未停、袋收塵器及輸送系統(tǒng)未停)。

  19:16分1#922線負(fù)荷下來,生料磨操作員和值班長張旭通知煤磨開磨,謝建國就開啟排風(fēng)機(jī)開冷風(fēng)閥拉風(fēng),以10HZ拉了4分鐘,19:20給定11HZ,19:23給定15HZ,到19:26給定到40HZ,入磨溫度107℃,出磨溫度60℃,入袋溫度55℃,出袋44℃,灰斗溫度:西南48℃,西北52℃,東南49℃,東北49℃。

  在隨后的2分鐘內(nèi),煤磨進(jìn)口溫度上升到108℃(上升1℃),出口溫度上升到64℃(上升4℃),入袋溫度86℃(上升31℃),出袋57℃(上升13℃),操作員沒有注意到入袋收塵器溫度的趨勢變化,開啟了磨主機(jī),然后袋收塵器立即發(fā)生爆炸,將收塵器進(jìn)出口四個(gè)防爆服炸開,900個(gè)濾袋全部燒破。

  事故原因:

  1、袋收塵器進(jìn)風(fēng)口由于平時(shí)難以進(jìn)入,必須拆除防爆閥進(jìn)入灰斗內(nèi)搭吊架且未安裝濾袋時(shí)才能進(jìn)入檢查,屬于死角,事故發(fā)生前存在積煤現(xiàn)象,且已經(jīng)發(fā)生自燃,在煤磨操作員開磨時(shí)啟動主電機(jī)將磨內(nèi)沉積的煤翻動,瞬間CO濃度超標(biāo),并被風(fēng)拉到收塵器內(nèi)遇明火導(dǎo)致爆炸。

  2、煤磨操作員停磨時(shí)未將磨內(nèi)煤粉搖干凈,操作關(guān)風(fēng)過快,且未停選粉機(jī)和輸送粗粉的Fu,導(dǎo)致磨頭堆積煤粉較多,為CO濃度超標(biāo)提供了條件;開磨時(shí)操作員對溫度變化不敏感,未發(fā)現(xiàn)入袋收塵溫度上升幅度較快,未及時(shí)停止開磨操作。

  3、磨頭進(jìn)料裝置容易積煤,粗粉回灰也容易沉積在磨頭。袋收塵進(jìn)尾倉鉸刀鉸龍有一米被割除,易沉積煤粉,蓋板變形有孔洞漏風(fēng),收塵器本體有漏風(fēng)。

  采取措施:

  1、對系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查,排查火源及積煤點(diǎn)。進(jìn)入煤磨收塵器內(nèi)部搭吊架檢查發(fā)現(xiàn)進(jìn)風(fēng)口有積煤且發(fā)生自燃,已經(jīng)清理出收塵器,并對漏風(fēng)處進(jìn)行補(bǔ)焊。

  2、加強(qiáng)中控操作員培訓(xùn),提高對關(guān)鍵參數(shù)的敏感性,嚴(yán)禁違章操作。

  3、車間每次停磨檢查磨頭積灰(是否有自燃現(xiàn)象),絞龍、蓋板盡快整改到位。

  事故發(fā)生之后,熟料車間領(lǐng)導(dǎo)、煤磨工段長、中控值班長、中控操作員、技術(shù)部分管工藝領(lǐng)導(dǎo)均對事故發(fā)生擔(dān)責(zé),并處以相應(yīng)罰款。

編輯:梁愛光

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投稿:news@ccement.com

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2024-11-23 13:18:30