寧國(guó)水泥廠節(jié)能降耗工作掠影
資源開發(fā)與節(jié)約利用是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)期戰(zhàn)略,已成為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑之一,也是企業(yè)降成本、增效益的有效途徑。我廠是安徽省耗能大戶,年耗能量約26萬(wàn)t標(biāo)準(zhǔn)煤,能源消耗約占工廠成本的50%,每年用于各種能源消耗的資金達(dá)億元以上。因此,產(chǎn)品能耗的高低,直接影響著工廠的效益。為達(dá)到節(jié)能降耗,我廠每年在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中都安排一定比重的節(jié)能技改方面的資金投入,有效地降低了產(chǎn)品的成本。八五期間,我廠的熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),每年節(jié)約標(biāo)煤2900t;生料電耗年節(jié)電235,233
kWh;水泥綜合電耗達(dá)到國(guó)家特級(jí)水平。我廠連續(xù)多年分別被安徽省建材局、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家計(jì)委、全國(guó)總工會(huì)、國(guó)家科技委、國(guó)家建材局評(píng)為節(jié)能先進(jìn)企業(yè)。下面就我廠的主要做法和體會(huì)作一總結(jié)。
1 健全機(jī)構(gòu),加強(qiáng)管理
1.1制定定額指標(biāo),實(shí)施可控管理
為切實(shí)做好能源管理工作,使能源消耗處在可控狀態(tài),降低能源消耗在成本中的比重,我們重點(diǎn)抓了能源定額管理工作。每年初,組織各專業(yè)管理部門的有關(guān)人員參加,在上年度能源指標(biāo)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),本著科學(xué)、合理、具有可操作性等原則,制訂當(dāng)年能源消耗內(nèi)控定額指標(biāo)。就生產(chǎn)一線而言,按照水泥工藝的特點(diǎn),將能源內(nèi)控指標(biāo)分為14項(xiàng),包括從礦山開始到水泥出廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程;對(duì)輔助生產(chǎn)單位和獨(dú)立核算單位,在能源管理制度中列入具體條款對(duì)其用能進(jìn)行控制,全廠97%的能耗都在可控范圍之中。
1.2 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)作用,確保管理暢通
合理的定額制訂以后,能源管理網(wǎng)絡(luò)作用的有效發(fā)揮是落實(shí)定額指標(biāo)的保證,嚴(yán)格的考核是能源管理工作得以持之以恒開展的關(guān)鍵。能源管理領(lǐng)導(dǎo)組為能源管理的決策機(jī)構(gòu),能源辦為職能部門負(fù)責(zé)能源管理和節(jié)能降耗工作,各專業(yè)管理部門和二級(jí)機(jī)構(gòu)的主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理能源工作的領(lǐng)導(dǎo),每個(gè)單位由技術(shù)管理人員擔(dān)任兼職節(jié)能員,從而使全企業(yè)形成一個(gè)不論從縱向,還是橫向上都有人管、有人抓的管理網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中,能源消耗指標(biāo)為單獨(dú)列出的專項(xiàng)指標(biāo),列入各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的條款中,并納入節(jié)能獎(jiǎng)的考核。各單位能源定額指標(biāo)的完成情況和能源管理工作情況,同每月列入到經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的工作考核,直接影響其單位的工資總額。二級(jí)單位再根據(jù)本身的考核結(jié)果,實(shí)行二次分配,將這部分考核結(jié)果落實(shí)到負(fù)有責(zé)任的有關(guān)單位和個(gè)人。這就是本廠能源管理的雙重考核。通過(guò)開展網(wǎng)絡(luò)管理,有力推動(dòng)了分廠、工段、班組的能源基礎(chǔ)管理工作,強(qiáng)化了群眾的節(jié)能意識(shí),使能源管理工作有了比較扎實(shí)的群眾基礎(chǔ)。
2 極力推廣節(jié)能新技術(shù)的應(yīng)用
依靠科學(xué)技術(shù)實(shí)施技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)能源最優(yōu)利用、降低生產(chǎn)成本,以最少的消耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)利益,這是企業(yè)發(fā)展的方向,也是企業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝的法寶?!鞍宋濉逼陂g,我廠開展了系列節(jié)能技術(shù)的更新改造和節(jié)能新技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐,共計(jì)投資1720萬(wàn)元。具體節(jié)能項(xiàng)目包括完善計(jì)量檢測(cè)體系,增設(shè)電除塵設(shè)備,應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù),使用倍力添加劑,淘汰高能耗低效率的設(shè)備和應(yīng)用高產(chǎn)高細(xì)磨等。制造分廠為了提高回轉(zhuǎn)窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、除低電耗和煤耗、提高供料系統(tǒng)的供料能力,對(duì)供料羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行了系統(tǒng)改造,降低風(fēng)機(jī)電流1
A,這樣每年可節(jié)電4萬(wàn) kWh,輸送能力提高13 t/h,水泥單位電耗下降0.3kWh/t,每年節(jié)電達(dá)39萬(wàn) kWh。投資66萬(wàn)馬克從德國(guó)引進(jìn)均化庫(kù)入料式斗式提升機(jī),這樣每噸生料能節(jié)電0.6kWh,每年可節(jié)電100萬(wàn) kWh。水泥磨雙倉(cāng)泵系統(tǒng)經(jīng)常跳停,影響了水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,我們進(jìn)行了一系列技術(shù)改造:調(diào)整雙倉(cāng)泵技術(shù)參數(shù),使用倍力添加劑,優(yōu)化操作參數(shù),使水泥磨電耗由1993年45.92kWh/t達(dá)到國(guó)標(biāo)能耗水平,取得了全年節(jié)電915萬(wàn)kWh的顯著效果。
“九五”期間,我廠更是加大在技改方面下功夫,極力推廣節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用。為了保證二線(2000t/d生產(chǎn)線)所需的礦石量,對(duì)一線(4000 t/d生產(chǎn)線)石灰石輸送皮帶進(jìn)行了擴(kuò)容改造,使其臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來(lái)的6000t/h提高到900 t/d,保證了兩條生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。這樣,不僅一年可節(jié)電60萬(wàn)kWh,并節(jié)約了幾千萬(wàn)元的建設(shè)投資。同時(shí),對(duì)一線燃燒器進(jìn)行了技改,更換原三通道燃燒器,選用新型四通道法國(guó)PILLARD燃燒器。這不僅降低了熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗,而且提高了煤粉的燃燒效果。對(duì)一線MEC型冷卻機(jī)改造。將原來(lái)一段篦床改造為空氣梁式。這一改造不僅解決了篦冷機(jī)的“紅河”,而且提高了篦冷機(jī)的熱交換,提高了進(jìn)窯熱風(fēng)溫度,同時(shí)大大降低了燃料耗量,為一線4000 t/d窯產(chǎn)量提高到5000 t/d打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),其節(jié)能效果十分可觀。
在利用余熱方面,我廠采用由日本政府向我國(guó)贈(zèng)送的利用窯頭、窯尾余熱發(fā)電設(shè)備,該設(shè)備總裝機(jī)容量為6.48MW,年發(fā)電量為4152萬(wàn)kWh,折合標(biāo)準(zhǔn)煤為1.7萬(wàn)t,于1998年2月一次性試車成功。通過(guò)調(diào)試,保證了發(fā)電機(jī)組的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行,相對(duì)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率逐日提高,噸熟料發(fā)電量達(dá)35kWh,超過(guò)日方當(dāng)初的估計(jì)值33.08 kWh/t水平,實(shí)現(xiàn)了投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)標(biāo),預(yù)計(jì)全年發(fā)電約為4000萬(wàn)kWh。表1為我廠1997年、1998年部分能耗控制指標(biāo)和實(shí)耗值。
表1 1997年、1998年部分能耗控制指標(biāo)和實(shí)耗值
名稱 | 國(guó)家指標(biāo) | 1997年 | 1998年 | |||
特級(jí) | 一級(jí) | 內(nèi)控指標(biāo) | 實(shí)際指標(biāo) | 內(nèi)控指標(biāo) | 實(shí)際指標(biāo) | |
一線熟料 標(biāo)準(zhǔn)煤耗/(kg·kg-1)
| 105 | 115 | 114 | 110.82 | 115 | 110.64 |
二線熟料 標(biāo)準(zhǔn)煤耗/(kg·kg-1)
| 105 | 115 | 115 | 111.65 | 114 | |
水泥綜合 電耗/萬(wàn)kWh
| 115 | 110 | 109.68 | 112 | 107.86 |
由表1可見,兩條生產(chǎn)線熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗、水泥綜合電耗的實(shí)際指標(biāo)均小于內(nèi)控指標(biāo),達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能降耗的目的。
3 加強(qiáng)配套管理,調(diào)動(dòng)全員節(jié)能降耗的積極性
我廠在實(shí)施節(jié)能技改、能耗定額控制的同時(shí),持之以恒地在廣大職員中開展合理化建議和雙革活動(dòng),以發(fā)揮全體職員的創(chuàng)造力,為節(jié)能降耗出謀劃策,立足崗位降低能耗;并且加強(qiáng)配套管理,實(shí)施效益分配。其中,提高設(shè)備的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,充分利用設(shè)備的生產(chǎn)能力,是節(jié)能降耗中生產(chǎn)節(jié)能的重要因素。為此,制造分廠成立了“提高設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量QC小組”,積極探索提高臺(tái)產(chǎn)的新途徑,對(duì)影響臺(tái)產(chǎn)的主機(jī)、輔機(jī)進(jìn)行逐一分析和調(diào)整;同時(shí)進(jìn)一步提高職員的工作責(zé)任心和積極性,圍繞各項(xiàng)指標(biāo)開展勞動(dòng)競(jìng)賽,把各班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗等指標(biāo)的完成情況與經(jīng)濟(jì)收入掛鉤,減少各類故障停機(jī)時(shí)間;另外,在中控操作員中開展評(píng)選最佳操作手活動(dòng),以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化操作參數(shù)、提高操作水平、使臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅度提高,降低生產(chǎn)能耗。
4 今后能源管理的工作展望
正是通過(guò)以上的工作,使我廠節(jié)能工作年年有整體上的提高。盡管我們?nèi)〉眠^(guò)一些成績(jī),但與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平相比,仍有些差距,全廠節(jié)能意識(shí)仍需進(jìn)一步提高,一些指標(biāo)未達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。為此,今后我們將積極地、扎扎實(shí)實(shí)地做好以下工作:
(1) 對(duì)一些指標(biāo)需進(jìn)行第二輪技術(shù)改造;
(2) 結(jié)合工廠實(shí)際,進(jìn)一步推廣應(yīng)用節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備,進(jìn)行系統(tǒng)節(jié)能改造,深挖節(jié)能潛力;
(3) 進(jìn)一步開展多種形式的節(jié)能宣傳與教育,搞好節(jié)能能培訓(xùn),提高全體職員的技術(shù)素質(zhì)和節(jié)能意識(shí);
(4) 進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能管理,完善節(jié)能承包機(jī)制,降低企業(yè)成本。
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