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寧國水泥廠節(jié)能降耗工作掠影

資源開發(fā)與節(jié)約利用是我國經濟發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略,已成為推進經濟增長、實現企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要途徑之一,也是企業(yè)降成本、增效益的有效途徑。我廠是安徽省耗能大戶,年耗能量約26萬t標準煤,能源消耗約占工廠成本的50%,每年用于各種能源消耗的資金達億元以上。因此,產品能耗的高低,直接影響著工廠的效益。為達到節(jié)能降耗,我廠每年在生產經營計劃中都安排一定比重的節(jié)能技改方面的資金投入,有效地降低了產品的成本。八五期間,我廠的熟料標準煤耗達到國家一級標準,每年節(jié)約標煤2900t;生料電耗年節(jié)電235,233 kWh;水泥綜合電耗達到國家特級水平。我廠連續(xù)多年分別被安徽省建材局、國家經貿委、國家計委、全國總工會、國家科技委、國家建材局評為節(jié)能先進企業(yè)。下面就我廠的主要做法和體會作一總結。
1 健全機構,加強管理
1.1制定定額指標,實施可控管理
為切實做好能源管理工作,使能源消耗處在可控狀態(tài),降低能源消耗在成本中的比重,我們重點抓了能源定額管理工作。每年初,組織各專業(yè)管理部門的有關人員參加,在上年度能源指標運行的基礎上,以國家標準為依據,本著科學、合理、具有可操作性等原則,制訂當年能源消耗內控定額指標。就生產一線而言,按照水泥工藝的特點,將能源內控指標分為14項,包括從礦山開始到水泥出廠的生產經營全過程;對輔助生產單位和獨立核算單位,在能源管理制度中列入具體條款對其用能進行控制,全廠97%的能耗都在可控范圍之中。
1.2 加強網絡作用,確保管理暢通
合理的定額制訂以后,能源管理網絡作用的有效發(fā)揮是落實定額指標的保證,嚴格的考核是能源管理工作得以持之以恒開展的關鍵。能源管理領導組為能源管理的決策機構,能源辦為職能部門負責能源管理和節(jié)能降耗工作,各專業(yè)管理部門和二級機構的主要領導擔任管理能源工作的領導,每個單位由技術管理人員擔任兼職節(jié)能員,從而使全企業(yè)形成一個不論從縱向,還是橫向上都有人管、有人抓的管理網絡。企業(yè)的年度生產經營計劃中,能源消耗指標為單獨列出的專項指標,列入各單位的經濟責任制考核的條款中,并納入節(jié)能獎的考核。各單位能源定額指標的完成情況和能源管理工作情況,同每月列入到經濟責任制的工作考核,直接影響其單位的工資總額。二級單位再根據本身的考核結果,實行二次分配,將這部分考核結果落實到負有責任的有關單位和個人。這就是本廠能源管理的雙重考核。通過開展網絡管理,有力推動了分廠、工段、班組的能源基礎管理工作,強化了群眾的節(jié)能意識,使能源管理工作有了比較扎實的群眾基礎。
2 極力推廣節(jié)能新技術的應用
依靠科學技術實施技術改造,實現能源最優(yōu)利用、降低生產成本,以最少的消耗獲得最大的經濟利益,這是企業(yè)發(fā)展的方向,也是企業(yè)在激烈市場競爭中獲勝的法寶?!鞍宋濉逼陂g,我廠開展了系列節(jié)能技術的更新改造和節(jié)能新技術的應用實踐,共計投資1720萬元。具體節(jié)能項目包括完善計量檢測體系,增設電除塵設備,應用變頻調速技術,使用倍力添加劑,淘汰高能耗低效率的設備和應用高產高細磨等。制造分廠為了提高回轉窯臺時產量、除低電耗和煤耗、提高供料系統(tǒng)的供料能力,對供料羅茨風機進行了系統(tǒng)改造,降低風機電流1 A,這樣每年可節(jié)電4萬 kWh,輸送能力提高13 t/h,水泥單位電耗下降0.3kWh/t,每年節(jié)電達39萬 kWh。投資66萬馬克從德國引進均化庫入料式斗式提升機,這樣每噸生料能節(jié)電0.6kWh,每年可節(jié)電100萬 kWh。水泥磨雙倉泵系統(tǒng)經常跳停,影響了水泥磨臺時產量,我們進行了一系列技術改造:調整雙倉泵技術參數,使用倍力添加劑,優(yōu)化操作參數,使水泥磨電耗由1993年45.92kWh/t達到國標能耗水平,取得了全年節(jié)電915萬kWh的顯著效果。
“九五”期間,我廠更是加大在技改方面下功夫,極力推廣節(jié)能新技術、新產品的應用。為了保證二線(2000t/d生產線)所需的礦石量,對一線(4000 t/d生產線)石灰石輸送皮帶進行了擴容改造,使其臺時產量由原來的6000t/h提高到900 t/d,保證了兩條生產線回轉窯持續(xù)穩(wěn)定運轉。這樣,不僅一年可節(jié)電60萬kWh,并節(jié)約了幾千萬元的建設投資。同時,對一線燃燒器進行了技改,更換原三通道燃燒器,選用新型四通道法國PILLARD燃燒器。這不僅降低了熟料標準煤耗,而且提高了煤粉的燃燒效果。對一線MEC型冷卻機改造。將原來一段篦床改造為空氣梁式。這一改造不僅解決了篦冷機的“紅河”,而且提高了篦冷機的熱交換,提高了進窯熱風溫度,同時大大降低了燃料耗量,為一線4000 t/d窯產量提高到5000 t/d打下堅實的基礎,其節(jié)能效果十分可觀。
在利用余熱方面,我廠采用由日本政府向我國贈送的利用窯頭、窯尾余熱發(fā)電設備,該設備總裝機容量為6.48MW,年發(fā)電量為4152萬kWh,折合標準煤為1.7萬t,于1998年2月一次性試車成功。通過調試,保證了發(fā)電機組的安全、穩(wěn)定、高效運行,相對窯的運轉率逐日提高,噸熟料發(fā)電量達35kWh,超過日方當初的估計值33.08 kWh/t水平,實現了投產當年達標,預計全年發(fā)電約為4000萬kWh。表1為我廠1997年、1998年部分能耗控制指標和實耗值。

表1 1997年、1998年部分能耗控制指標和實耗值

名稱 國家指標 1997年1998年
特級 一級 內控指標 實際指標內控指標 實際指標

一線熟料

標準煤耗/(kg·kg-1)

 

105115 114 110.82 115 110.64

二線熟料

標準煤耗/(kg·kg-1)

 

105 115 115 111.65 114

水泥綜合

電耗/萬kWh

 

115 110 109.68 112107.86

由表1可見,兩條生產線熟料標準煤耗、水泥綜合電耗的實際指標均小于內控指標,達到了預期的節(jié)能降耗的目的。
3 加強配套管理,調動全員節(jié)能降耗的積極性
我廠在實施節(jié)能技改、能耗定額控制的同時,持之以恒地在廣大職員中開展合理化建議和雙革活動,以發(fā)揮全體職員的創(chuàng)造力,為節(jié)能降耗出謀劃策,立足崗位降低能耗;并且加強配套管理,實施效益分配。其中,提高設備的臺時產量,充分利用設備的生產能力,是節(jié)能降耗中生產節(jié)能的重要因素。為此,制造分廠成立了“提高設備臺時產量QC小組”,積極探索提高臺產的新途徑,對影響臺產的主機、輔機進行逐一分析和調整;同時進一步提高職員的工作責任心和積極性,圍繞各項指標開展勞動競賽,把各班組的產量、質量、能耗等指標的完成情況與經濟收入掛鉤,減少各類故障停機時間;另外,在中控操作員中開展評選最佳操作手活動,以實現優(yōu)化操作參數、提高操作水平、使臺時產量大幅度提高,降低生產能耗。
4 今后能源管理的工作展望
正是通過以上的工作,使我廠節(jié)能工作年年有整體上的提高。盡管我們取得過一些成績,但與國內外先進水平相比,仍有些差距,全廠節(jié)能意識仍需進一步提高,一些指標未達國際先進水平。為此,今后我們將積極地、扎扎實實地做好以下工作:
(1) 對一些指標需進行第二輪技術改造;
(2) 結合工廠實際,進一步推廣應用節(jié)能新工藝、新技術、新材料、新設備,進行系統(tǒng)節(jié)能改造,深挖節(jié)能潛力;
(3) 進一步開展多種形式的節(jié)能宣傳與教育,搞好節(jié)能能培訓,提高全體職員的技術素質和節(jié)能意識;
(4) 進一步強化節(jié)能管理,完善節(jié)能承包機制,降低企業(yè)成本。

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