技術(shù)促進(jìn)步管理出效益
0前言
我公司兩條600t/d熟料的SP窯(Φ3.2m×52m)生產(chǎn)線,系由南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院負(fù)責(zé)設(shè)計、安裝監(jiān)理和生產(chǎn)調(diào)試的工程。該工程于1992年12月28日破土動工,1994年12月28日竣工并一次點(diǎn)火成功,點(diǎn)火后兩個月內(nèi)即實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)。由于生產(chǎn)線投產(chǎn)后,適逢國家加強(qiáng)宏觀調(diào)控,抽緊銀根,水泥市場疲軟,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益受到了嚴(yán)重影響。對此,我們清醒地認(rèn)識到,只有加強(qiáng)管理,努力提高產(chǎn)品產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本,才是企業(yè)的根本出路。幾年來,在南京院的幫助下,我公司通過技術(shù)改造和加強(qiáng)管理,以及組織職工培訓(xùn)等措施,生產(chǎn)日趨正常,企業(yè)效益明顯改善。
1 主要技術(shù)措施
投產(chǎn)以來,我們采取邊生產(chǎn)邊優(yōu)化,逐步完善了生產(chǎn)過程中的各工藝環(huán)節(jié),處理了各類設(shè)備故障,使兩線生產(chǎn)基本達(dá)到設(shè)計要求,特別是1998年上半年窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率及臺時產(chǎn)量均已達(dá)到了設(shè)計指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了“時間過半,任務(wù)過半”的目標(biāo),見表1。
表1 1998年上半年公司主要生產(chǎn)指標(biāo)
#525水泥產(chǎn)量 | 熟料產(chǎn)量 | 旋窯平均產(chǎn)量 | 熟料標(biāo)煤耗 | 水泥綜合電耗 | 窯運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
萬T | 萬T | (th-1) | (kgt-1) | (kWht-1) | % |
20.4 | 18.87 | 25.54 | 140 | 118 | 85.01 |
(1)生料制備系統(tǒng)。試產(chǎn)初期,磨機(jī)產(chǎn)量低,出磨生料合格率低,設(shè)備故障頻繁,不僅不能滿足回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)之需,且影響了窯爐內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定。針對這些問題,采取了以下措施:一是對石灰石板喂機(jī)、破碎機(jī)、配料皮帶秤、選粉機(jī)、鏈斗提升機(jī)和磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了改造和優(yōu)化;二是增加了砂頁巖儲庫,儲存了大量水分較低的砂頁巖,解決了因砂頁巖料濕造成堵倉的問題;三是強(qiáng)化進(jìn)廠原燃料質(zhì)量管理,礦山實(shí)行多點(diǎn)搭配使用,并完善石灰石、砂頁巖、原煤三個預(yù)均化庫,堅持平鋪直取、單倉出料的取料方法。通過采取這些措施后,生料設(shè)備故障率明顯減少,生料磨產(chǎn)量由30t/h~40t/h提高到55t/h,出磨生料合格率由40%~50%提高至75%。
(2)燒成系統(tǒng)。對燒成系統(tǒng)采取了以下措施:
①提高煅燒操作水平。由于看火工操作水平參差不齊,處理問題方法不同,造成交接班配合不好,影響了窯的穩(wěn)定操作。為此我們對看火工進(jìn)行了業(yè)務(wù)考核,從中找出看火操作中存在的主要問題,并據(jù)此對看火工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提高了理論水平和操作技能,逐步樹立“三班保一窯”的思想,統(tǒng)一了窯的操作,穩(wěn)定了窯的熱工制度。
②煤磨系統(tǒng)。在取消從窯頭抽熱風(fēng)的同時,對熱風(fēng)爐進(jìn)行了修復(fù)和改進(jìn),并對除塵系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化處理,使煤的細(xì)度、水分合格率得到了提高,滿足了窯的煅燒要求。
③加強(qiáng)窯頭和窯尾密封,提高了入窯生料分解率,經(jīng)實(shí)測入窯生料分解率>40%,達(dá)到了設(shè)計要求。
④完善生料入窯稱重倉并加裝溢流鎖風(fēng)裝置,對窯頭喂煤系統(tǒng)也加裝了溢流鎖風(fēng)裝置,從而穩(wěn)定了入窯生料和煤粉的喂入量。
⑤增加筒體的淋水,有效地保護(hù)了窯皮和窯筒體,同時延長了窯襯的使用周期,1998年2臺窯換磚兩次計劃可實(shí)現(xiàn)。
⑥恢復(fù)了預(yù)熱器吹堵系統(tǒng),并增加了空氣炮,使上升煙道、預(yù)熱器等堵塞事故明顯減少。
⑦改進(jìn)了單筒冷卻機(jī)的磚斗混合區(qū),用澆注料取代了磚砌,既延長了揚(yáng)料板使用壽命,又改善了熟料的冷卻效果,出冷卻機(jī)熟料溫度可達(dá)150℃。采取上述措施后,燒成系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,熟料產(chǎn)質(zhì)量得以提高。從1998年2月起,我公司2臺窯產(chǎn)量均能穩(wěn)定在26t/h,熟料f-CaO平均在0.6%~0.7%。
2 強(qiáng)化管理
(1) 加強(qiáng)班組建設(shè),規(guī)范工藝操作。投產(chǎn)初期,我們發(fā)現(xiàn)公司某些要求和措施在實(shí)施中難以收到預(yù)期效果,使生產(chǎn)經(jīng)營一度徘徊不前。為此,我們下大力氣,花大功夫抓班組建設(shè),修訂工藝規(guī)程、操作規(guī)程和崗位責(zé)任制,完善各項管理制度,重新落實(shí)各部門、各工序的職責(zé),并注重選拔和使用技術(shù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)的人才,從而顯著提高了工作效率。同時,1997年公司又著手進(jìn)行了質(zhì)量認(rèn)證工作,并于1998年3月通過。
(2)建立和完善嚴(yán)格的考核制度。投產(chǎn)初期,由于考核方案和崗位責(zé)任制未能有機(jī)地結(jié)合,影響了工人積極性的發(fā)揮。近幾年來,我們建立并不斷完善考核制度,對關(guān)鍵項目和難度大的工作進(jìn)行單項考核,并狠抓落實(shí)。如臺產(chǎn)考核、成本考核、旋窯運(yùn)轉(zhuǎn)率和電除塵器的考核等,通過嚴(yán)格考核,臺產(chǎn)上去了,運(yùn)轉(zhuǎn)率提高了,成本下降了,廢氣排放達(dá)標(biāo)了,真正實(shí)現(xiàn)了考核出效益。
加強(qiáng)職工培訓(xùn)。企業(yè)的進(jìn)步,關(guān)鍵是人的進(jìn)步,高素質(zhì)的員工隊伍,是企業(yè)寶貴的財富。為此我們制定了培訓(xùn)計劃,從公司領(lǐng)導(dǎo)到班組職工通過培訓(xùn),絕大部分提高了技術(shù)水平。對少數(shù)責(zé)任心不強(qiáng)、不思進(jìn)取的員工,實(shí)行待崗制度;鼓勵技術(shù)人員、工人提出建設(shè)性意見,要求各分廠、部門技術(shù)人員每月必須向技術(shù)管理部門提出不少于一項技改議,成效突出的給予獎勵,從而逐步形成了齊抓共管、共同關(guān)心企業(yè)的良好氛圍。幾年來,我們已經(jīng)培訓(xùn)了一支有組織、守紀(jì)律、懂技術(shù)、能打硬仗的職工隊伍。
(4)加強(qiáng)設(shè)備管理。隨著操作水平的提高,工藝日趨完善,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率就顯得尤為重要。為此,我們采取的措施如下:一是通過維修改造,消除了許多設(shè)備事故隱患;二是主要設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)制,每月匯報所管轄設(shè)備的狀況;三是落實(shí)巡檢制度,機(jī)動部門進(jìn)行不定期檢查;四是設(shè)備維修質(zhì)量實(shí)行三檢制度。通過一系列管理措施,1998年設(shè)備故障率明顯下降,回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)率大幅度提高。
(5)加強(qiáng)技術(shù)合作,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。南京院在完成調(diào)試任務(wù)后,仍定期或不定期派出技術(shù)人員配合公司進(jìn)行達(dá)產(chǎn)工作,并積極參與公司管理制度和人員培訓(xùn)計劃的制訂,操作制度的建立,以及設(shè)備的維修改造等。由于廠院技術(shù)人員緊密配合,根據(jù)具體情況實(shí)事求是解決問題,對生產(chǎn)起到了積極的推動作用。
3
結(jié)束語
目前,全
廠兩條生產(chǎn)線均已進(jìn)入高產(chǎn)、高質(zhì)、高運(yùn)轉(zhuǎn)率的穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。1998年1月1日至11月20日,累計生產(chǎn)水泥熟料34.44萬,
#525普通硅酸鹽水泥37.65t;平均臺產(chǎn)25.57t/h,平均運(yùn)轉(zhuǎn)率為86.1%,1998年實(shí)現(xiàn)年達(dá)產(chǎn)已成定局。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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