www.毛片.com,制服丝袜在线不卡,国产小视频在线免费,91av中文字幕

江西萬年青水泥股份有限公司1#窯2000t/d技改綜述(1)

1 前言
  江西萬年青水泥股份有限公司一號窯技改工程的建設(shè)規(guī)模為一條日產(chǎn)2000t/d熟料生產(chǎn)線、年產(chǎn)水泥40萬噸的粉磨及儲存系統(tǒng)和原有生產(chǎn)線熟料儲存系統(tǒng)。工程建成后,逐步淘汰工藝落后的一號窯濕法生產(chǎn)線。1998年3月國務(wù)院批準該工程可行性研究報告后,南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院利用一個月時間完成了工程的初步設(shè)計,并順利通過國家建材局組織的審查。該工程在全部機電設(shè)備招標采購的同時開展施工圖設(shè)計,采用分階段供圖方式滿足工程施工進度的要求。1998年12月底該工程正式動工興建,2000年4月點火試生產(chǎn),投產(chǎn)一個月內(nèi)實現(xiàn)72小時連續(xù)運行考核,日均熟料產(chǎn)量達2200~2300 t/d,實現(xiàn)了國家建材局提出的“投產(chǎn)之日即是達產(chǎn)之時”的總體要求。項目總投資2.8億元,其中新建熟料生產(chǎn)線投資僅為2.05億元,是我國低投資國產(chǎn)化2000t/d工程又一成功之作。

2 目標的制定
  新型干法水泥技術(shù)在我國擁有約20年的歷史,但直至20世紀90年代中后期,由于在技術(shù)、設(shè)計、管理等方面有待進一步完善,特別是在技術(shù)進步的同時,工程建設(shè)的投資普遍較高,形成技術(shù)與經(jīng)濟相互脫節(jié),一定程度上制約了新型干法水泥技術(shù)的發(fā)展,以至于流行一種“新型干法水泥建成之日就是企業(yè)虧損之時”的觀念。而水泥工業(yè)要實現(xiàn)“由大變強、靠新出強”的跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略,實現(xiàn)水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標,大力發(fā)展新型干法水泥技術(shù)是其必由之路。解決這一矛盾的根本出路在于實施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略。在國家建材局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,南京水泥設(shè)計研究院及時研究制定了工程設(shè)計實施技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的具體目標。院領(lǐng)導(dǎo)明確提出:“江西萬年青水泥股份有限公司一號窯技改工程的設(shè)計,在技術(shù)上必須加強科技成果在設(shè)計中的應(yīng)用,敢于占領(lǐng)制高點,勇超國外先進水平;在降低工程建設(shè)投資方面,進行全方位優(yōu)化設(shè)計,確保工程投資低于同期建成的2000 t/d生產(chǎn)線水平,爭創(chuàng)跨世紀一流‘精品工程’,為新型干法水泥技術(shù)的發(fā)展作出新的貢獻”。

3 不斷追求技術(shù)創(chuàng)新,勇超水泥燒成工藝世界先進水平
  水泥燒成工藝是新型干法水泥技術(shù)的核心。在本工程設(shè)計前期階段,我院提出了“水泥燒成工藝進一步優(yōu)化創(chuàng)新”的研究課題。通過對當(dāng)今世界各種新型干法水泥燒成工藝(包括我院過去工程采用的燒成工藝)進行系統(tǒng)的理論研究,得出“窯外分解能力主要取決于分解爐煤粉燃燒溫度、助燃氣體氧含量、分解爐容積”的結(jié)論,糾正了過去該課題研究的模糊觀念。在具體方案選擇上,針對我國煤礦資源分布廣、煤質(zhì)偏差的特點,首推離線型窯外分解技術(shù)。基于理論和實驗研究、基于院科研設(shè)計人員對十多條國內(nèi)外離線型窯外分解窯的調(diào)試經(jīng)驗和工廠長期生產(chǎn)的調(diào)研,設(shè)計開發(fā)出新一代提高型NC-SC單系列離線型分解爐,并在本工程設(shè)計首次采用。該分解爐除采用三次風(fēng)純凈空氣助燃外,還作如下的技術(shù)創(chuàng)新:將過去僅起窯氣通道作用的窯尾上升煙道擴徑,出離線型分解爐的爐氣由過去直接進五級旋風(fēng)筒改進為進入上升煙道底部,使之成為“二次燃燒室”。這一技術(shù)創(chuàng)新取得了如下效果:1.利用窯尾煙氣的高溫,加速爐氣中少量偏大的焦炭顆粒在“二次燃燒室”內(nèi)燃燒,進一步強化了分解爐的煤質(zhì)適應(yīng)性和預(yù)分解能力;2.根據(jù)煤質(zhì)情況,靈活調(diào)節(jié)入分解爐與“二次燃燒室”生料量,以利于降低分解爐物料比例,提高爐內(nèi)煤粉燃燒溫度;3.徹底解決了過去離線分解系統(tǒng)(如丹麥史密斯SLC、德國洪堡 Pyroclon-RP分解爐)上升煙道由于氣體溫度高、管道小、易結(jié)皮堵塞,影響系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率的頑癥。系統(tǒng)運轉(zhuǎn)實踐表明:窯尾用煤比例達65~70%,入窯分解率達90~95%,為燒成系統(tǒng)超產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件;系統(tǒng)運行半年多來,“二次燃燒室”無任何結(jié)皮現(xiàn)象。
  在過去2000 t/d基礎(chǔ)上,本工程窯尾預(yù)熱器系統(tǒng)還作了創(chuàng)新大膽的改進:1.為適應(yīng)系統(tǒng)進一步增產(chǎn)的需要,對原單系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器規(guī)格作一定的放大;2.根據(jù)實驗研究和計算機模擬試驗結(jié)果,對旋風(fēng)筒各主要結(jié)構(gòu)比例作優(yōu)化調(diào)整。加大蝸殼直徑、縮短柱體高度,在降低系統(tǒng)阻力的同時,塔架高度也得以降低;3.重新調(diào)整窯尾塔架的工藝布置,在保證窯尾操作方便的前提下,使其成為國內(nèi)外2000 t/d窯尾框架中最小規(guī)格的設(shè)計;4.根據(jù)生產(chǎn)調(diào)試經(jīng)驗,果斷取消預(yù)熱器頂部笨重的煙氣氣帽;同時設(shè)備設(shè)計上,優(yōu)化選擇預(yù)熱器各部分的鋼板厚度,采用較大間距的托磚板,雖然設(shè)備規(guī)格變大,但設(shè)備重量由過去的295噸降低到258噸。5.采用風(fēng)洞實驗結(jié)果,對窯尾塔架結(jié)構(gòu)設(shè)計進行創(chuàng)新優(yōu)化,大幅度地降低了塔架鋼結(jié)構(gòu)重量。NC-SC、 SLC、 Pyroclon三種窯尾系統(tǒng)的各項參數(shù)對比情況詳見表1。

編輯:

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2021年度湖南省綠色工廠名單公布 海螺、華新、臺泥、紅獅、中材上榜!

4.4水泥早報:華新水泥(大冶):湖北唯一;上峰水泥2024 - 2026年分紅承諾;天山股份:水泥入碳市,成本影響小

最高不超過1.45億美元 中材水泥擬收購非洲水泥企業(yè)

2021年度湖南省綠色制造體系示范單位名單公示!海螺、紅獅、臺泥、華新上榜

湖北唯一一家!華新水泥(大冶)公司年生產(chǎn)時間按330天計算

中材水泥贊比亞公司打造海外零外購電綠能低碳工廠

4.4水泥晚報:中國建材集團創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級;索塔破百米 獅子洋通道;廣州黃埔舊改應(yīng)用液態(tài)固化土

江蘇鵬飛集團:鵬飛集團“低階煤綠色潔凈利用熱解技術(shù)裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目通過驗收

22家水泥企業(yè)擬被“限產(chǎn)”!生產(chǎn)時間按照270天計算!

9條生產(chǎn)線不建了!涉及海螺、華潤、天瑞等企業(yè)

2025年3月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況

水泥網(wǎng)周報:華東地區(qū)混凝土市場略有上漲(3.31-4.3)

中國建材集團:4月3日,誠邀您觀看中國建材集團2024年度集體業(yè)績說明會

天山股份:水泥行業(yè)納入全國碳市場 短期對成本影響小

重慶市組織開展“三級培訓(xùn)”強化涉礦監(jiān)管監(jiān)察和“關(guān)鍵人”素質(zhì)提升

水泥網(wǎng)周報:中南地區(qū)商混價格略有波動(3.31-4.3)

2025-04-05 10:33:29