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尖峰集團金馬水泥廠1000t/d生產(chǎn)線設(shè)計實踐及體會

2000-12-05 00:00

  1 前言

   浙江尖峰集團金馬水泥廠位于浙江省金華市大竹鄉(xiāng)境內(nèi)。工廠始建于1993年,總規(guī)模為水泥40萬噸/年,分二期實施。1996年工廠第一條日產(chǎn)水泥熟料600噸的SP窯生產(chǎn)線投入運營,并形成20萬噸普通硅酸鹽水泥的能力。但是,由于一期工程投資超過1.6億,單位產(chǎn)品成本高,經(jīng)濟效益不理想,在此情況下,二期工程是用8000萬元,上一條600t/d SP窯生產(chǎn)線,還是稍增加一點投資上一條1000t/d NSP新型干法水泥生產(chǎn)線,在集團公司內(nèi)部引起了爭論,經(jīng)過廣泛調(diào)查研究,對投資及經(jīng)濟效益的分析,最終,決定在原預(yù)留的擴建位置上建一條1000t/d熟料的NSP窯生產(chǎn)線,使工廠的最終規(guī)模達到56萬噸,成為浙江省內(nèi)規(guī)模最大的新型干法水泥廠,通過擴建第二條干法生產(chǎn)線,將金馬水泥廠的水泥生產(chǎn)成本降下來,并使工廠的技術(shù)水平上一個臺階。
  1998年9月,浙江尖峰集團金馬水泥廠對擴建1000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線的設(shè)計進行了招標(biāo),我院有幸中標(biāo),并立即針對工廠現(xiàn)況,開展研究工作,并于10月完成擴建工程的可行性研究工作。11月完成該工程的初步設(shè)計。12月開始該工程的施工圖設(shè)計。1998年12月28日擴建工程破土動工,經(jīng)過建設(shè)、設(shè)計、施工、安裝、監(jiān)理等單位的共同努力,實際投資約8500萬元。于1999年10月1日一次點火成功,燒出了質(zhì)量合格的熟料,并很快投入正常運行,水泥熟料產(chǎn)量保持在1100t/d左右運行,并在1999年11月、12月及2000年年初的銷售中發(fā)揮了效益,為金馬水泥廠經(jīng)濟效益的提高發(fā)揮了作用。實現(xiàn)了1000t/d干法生產(chǎn)線當(dāng)年開工、當(dāng)年達標(biāo)國內(nèi)新水平。
 

  2 主機設(shè)備配置及運營情況
  (1) 原料磨
  金馬水泥廠采用石灰石、粘土、硫酸渣配料,配合料綜合水份<3.84%。600t/d生產(chǎn)線采用φ3.5×6mm風(fēng)掃式球磨機作為原料粉磨主機。1000t/d生產(chǎn)線是繼續(xù)選用風(fēng)掃磨,還是選擇立磨、中卸磨、尾卸磨?為了慎重起見,我院對原料進行了易磨性加工試驗,試驗結(jié)果,金馬水泥廠石灰石邦德功指數(shù)為8.64kwh/t,生料為8.31kwh/t,易磨性等級為A+,易磨性較好。此外,廠院成立聯(lián)合調(diào)查組對國內(nèi)1000t/d干法生產(chǎn)線立磨使用情況進行了調(diào)研,根據(jù)調(diào)查結(jié)果、原料加工試驗結(jié)論及工廠一線風(fēng)掃磨使用情況,決定新的生產(chǎn)線仍采用風(fēng)掃磨,規(guī)格為φ3.8×7.2m,裝機容量1400kw,設(shè)計產(chǎn)量4900孔篩篩余12%時80t/h,粉磨電耗設(shè)計為19kwh/t。原料磨投入生產(chǎn)后,其產(chǎn)量超過85t/h,單位產(chǎn)量電耗好于設(shè)計指標(biāo)。
  (2) 煤磨
  工廠采用煙煤作為煅燒用煤,原煤經(jīng)過簡易均化后送入煤磨粉磨,原煤水份<10%,粒度<25mm。根據(jù)原煤的粒度,含水量及一線煤磨使用情況,1000t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線煤粉制備采用我院φ2.4×(4+2)m風(fēng)掃式球磨作為主機,該磨機設(shè)計裝機容量為240KW,產(chǎn)量為4900孔篩篩余10~12%,出磨煤粉水份<1%時10t/h。目前,該磨機產(chǎn)量一直保持在11t/h以上運行,其它指標(biāo)都好于設(shè)計指標(biāo)。
  (3) 燒成系統(tǒng)
  根據(jù)金馬水泥廠原料、燃料全部外購的情況,燒成系統(tǒng)配置如下:
a 窯尾預(yù)熱器及離線型分解爐:
C1:2-φ3100mm; C2:1-φ4500mm; C3:1-φ4500mm;
C4:1-φ4950mm;C5:1-φ4950mm; 分解爐:φ3300mm
b 窯尾高溫風(fēng)機:
W6-2×29-7 NO21.5,流量220000m3/h,負壓8000Pa,工作溫度300℃,瞬時450,裝機容量710kW。
c 增濕塔:φ5.8×26m,處理風(fēng)量177000~195000m3/h
d 回轉(zhuǎn)窯:φ3.2×50m,斜度4%,裝機容量160kW,轉(zhuǎn)速0.36~3.57r/min
生產(chǎn)能力1000t/d熟料。
e 熟料冷卻機:LBT24135水平推動篦式冷卻機,入料溫度1400℃,出料溫度65℃+環(huán)境溫度,篦床有效面積29.16m2,生產(chǎn)能力1000t/d。
f 窯尾電收塵器:24/10/3×7/0.4魯奇收塵器,處理風(fēng)量210000m3/h
g 窯頭電收塵器:18/7.5/3×9/0.4魯奇收塵器,處理風(fēng)量16000 m3/h
上述主機組成的燒成系統(tǒng),投產(chǎn)后熱耗、產(chǎn)量都優(yōu)于設(shè)計指標(biāo)(1000t/d、3428KJ/kg.cl)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率超過90%。
  (4) 水泥粉磨系統(tǒng)
  一般來說與1000t/d熟料生產(chǎn)線配套的水泥磨能力要求在55t/d左右,金馬水泥廠所在地屬于電力輸入地區(qū),電價較高,峰谷電價差較大。此外,該地區(qū)水泥銷售淡旺季非常明顯,旺季水泥供不應(yīng)求,水泥粉磨能力不足。鑒于上述情況,本工程水泥粉磨能力確定為70t/h以上,系統(tǒng)采取圈流形式,并配有O-SEPA高效選粉機和帶有復(fù)膜濾料的氣箱脈沖袋式除塵器,該系統(tǒng)能滿足粉磨42萬噸/年以上水泥的能力,該磨機在99年底水泥銷售旺季中發(fā)揮了重要作用。
  (5) 水泥包裝及散裝
  新線水泥袋裝和散裝比例為60﹕40,根據(jù)這一比例,水泥包裝配置了一臺固定式四咀包裝機,包裝能力60t/d;水泥散裝配置了二套散裝設(shè)施,每套能力為100t/h,散裝設(shè)備能滿足1000t/d新型干法生產(chǎn)線生產(chǎn)的水泥100%散裝出廠的要求。

  3 設(shè)計特點
  (1) 工藝流程簡捷、流暢,緊湊。整條1000t/d 干法生產(chǎn)線采用三磨一燒方案,三磨為一條φ3.8×7.2m原料磨,一條φ2.4×6m煤磨,一條φ3.8×13m水泥磨,一燒為φ3.2×50m帶五級旋風(fēng)預(yù)熱器,離線分解爐的燒成系統(tǒng)。整個新線占地3公頃。
  (2) 原料磨采用風(fēng)掃磨,簡化了粉磨流程,系統(tǒng)中運動部件的減少,使得故障率降低,系統(tǒng)穩(wěn)定性提高,運轉(zhuǎn)率高于其它型式的磨機系統(tǒng)。實踐證明,該系統(tǒng)不僅故障率低,運轉(zhuǎn)率高,維修工作量小,運行可靠,電耗由于金馬水泥廠原料好磨,也較低,每噸生料電耗,系統(tǒng)為16KWh以下。與立磨粉磨方案相當(dāng)。此外,由于系統(tǒng)簡單,投資也低。
  (3) 燒成系統(tǒng)適應(yīng)性強。針對金馬水泥廠原料、燃料全部外購,特別煤采購點較多的現(xiàn)狀,燒成系統(tǒng)分解爐采取離線式,離線式分解爐由于燃燒用氣體含氧量高于在線式,不僅有利于燃料的燃燒,而且,分解爐體積可以小一些,可降低部分投資。
  (4) 窯尾廢氣突破傳統(tǒng)的先進高溫風(fēng)機,后進增濕塔的方式,采取先進增濕塔,后進風(fēng)機的方式,這樣不僅節(jié)約了大量風(fēng)管投資,而且,緊湊了布置,有利于改善高溫風(fēng)機的工作條件(進風(fēng)機氣體含塵濃度的降低和溫度的下降使風(fēng)機葉輪磨損減少),延長高溫風(fēng)機的使用壽命,降低了系統(tǒng)運營成本。
  (5) 水泥粉磨由O-SEPA選粉機,復(fù)膜濾料氣箱脈沖除塵器,水泥磨等設(shè)備組成,不僅粉磨選粉效率高,粉塵排放濃度低,系統(tǒng)阻力小,而且,系統(tǒng)能力大,產(chǎn)量達70t/h以上,能適應(yīng)工廠地區(qū)銷售旺季要求粉磨能力大和盡量利用低谷電,降低產(chǎn)品成本的要求。
  (6) 生產(chǎn)設(shè)施盡量露天化布置,以降低工程造價。工藝設(shè)計中凡能露天布置的設(shè)備和設(shè)施露天布置,這不僅使流程簡單,而且為土建專業(yè)節(jié)省了大量圍護材料和框架方面的投資。例如,皮帶機走廊,生料均化庫不設(shè)屋蓋,煤磨車間,原料磨車間等不設(shè)圍護。
  (7) 重視環(huán)保,節(jié)約資源。新的生產(chǎn)線揚塵點都設(shè)置了高效電除塵或袋式除塵器。煤磨及水泥磨采用專用除塵器,特別是水泥磨采用復(fù)膜濾料袋式除塵器,該種收塵器具有收塵效果好,阻力小,壽命長等特點,經(jīng)除塵后的氣體含塵濃度<50mg/Nm3,大多在20~40mg/N m3,這不僅減少水泥損失,節(jié)約了資源而且由于濾料阻力小,水泥生產(chǎn)電耗有一定程度的下降。
  (8) 自動化程度高,1000t/d新型干法生產(chǎn)線采用PLC控制方式,該系統(tǒng)具有投資合理、實用、先進、可靠等特點??蓪崿F(xiàn)集散控制功能,操作人員僅需在中央控制室就能實現(xiàn)對生產(chǎn)的控制和指揮。
  (9) 節(jié)能降耗,生產(chǎn)線物料全部采用機械輸送,以降低輸送電耗。生產(chǎn)用冷卻水循環(huán)利用率90%以上。原料烘干,原煤烘干利用窯頭和窯尾廢氣,每年可節(jié)煤4000噸以上。
  (10) 投資低,本工程在設(shè)計中堅決貫徹實用、先進、節(jié)約投資的原則,各專業(yè)在保證可靠先進的前提下,優(yōu)化方案,為節(jié)約投資創(chuàng)造條件。在廠院的大力配合下,本工程總投資約8500萬元,單位水泥投資202元/t,這在目前已建成的1000t/d 新型干法生產(chǎn)線中是最低的。
  (11) 建設(shè)工期短
  本工程從1998年12月28日開工,經(jīng)過建設(shè)單位、設(shè)計院、施工單位、安裝單位、監(jiān)理單位的通力合作,僅用10個月的時間完成了本工程的建設(shè),創(chuàng)造了同類型工廠建設(shè)速度的記錄。
  (12) 達標(biāo)達產(chǎn)快
  本工程于1999年10月1日點火,很快就達到了1000t/d的熟料產(chǎn)量,經(jīng)過幾個月的試生產(chǎn),目前已達產(chǎn),產(chǎn)量一直維持在1100t/d熟料左右運行,熱耗低于3428KJ/kg.cl。原料磨、煤磨、水泥磨能力均好于設(shè)計指標(biāo)。

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2024-11-27 08:14:18