海螺集團濕法窯節(jié)能技改經(jīng)驗介紹
海螺集團白馬山水泥廠目前有兩臺Φ3.5×145M濕法窯和一臺Φ3.5×88M半干法窯,一臺Φ3.5×145M濕法窯為95年11月新建,Φ3.5×88M窯在91年由原來Φ3.5×145M窯技改而成,在95年又進行了一次完善性改造,現(xiàn)將我們的技改狀況做一介紹,并提供一些個人看法,以與各位同仁探討。
一、濕改干工程介紹:
我廠的Φ3.5×88M窯經(jīng)歷了兩次大的改造,第一次是在91年,第二次是在95年,另經(jīng)過多次小規(guī)模改造,形成了如今的半干法窯工藝。綜合改造的主要項目有:
1)使用XMZ1050/2000板框式壓濾機作為料漿水分去除設(shè)備,并使用丹麥?zhǔn)访芩构驹O(shè)計的兩臺容積100立方米的倒錐儲料喂料倉作為生料餅的儲存喂料設(shè)備,生料餅的烘干破碎由ET250×175烘干破碎機完成,入烘干破料餅通過液壓三道鎖風(fēng)閥進入。
2)窯尾電收塵由原先的SHWB60改為WY-85-6720-3/II型,窯尾排風(fēng)機由原Y4-73-11NO22D型改為HAF-224/230型,并使用液力耦合器調(diào)速。
3)窯尾預(yù)熱系統(tǒng)選用二級預(yù)熱器(Φ4000)加一級旋風(fēng)分離器(Φ3550),分離器下使用分格輪,另二級預(yù)熱器底部增設(shè)助流錐體膨脹倉。
4)噴煤系統(tǒng)由原Φ320單筒拔哨帶導(dǎo)管煤管改為NC-8型三通道噴煤管,分別選用D36×35型(43.5 m3/min)羅茨風(fēng)機和P-19NO8D右90°離心風(fēng)機作為送煤風(fēng)機和凈風(fēng)風(fēng)機;煤粉在倉內(nèi)由圓管絞刀取出,通過ILE沖板流量計計量后,由M200左-110×75型F-K泵送入噴煤管。
5)篦式冷卻機由2.2×12.6改造為LBT2.4×13.5型水平推動篦式冷卻機;窯頭收塵系統(tǒng)由原1410六管旋風(fēng)收塵器改為現(xiàn)在的電收塵器。
6)原Φ2.5×3.9m煤磨為循環(huán)用風(fēng),現(xiàn)改為增加一臺MPC袋收塵器,煤粉經(jīng)旋風(fēng)收塵和袋收塵兩級收塵后,凈氣體排空。
二、新建窯系統(tǒng)簡介:
我廠于95年11月又新建了一條濕法線,96年12月18日投入生產(chǎn),該工藝線與老的工藝線比較不同之處在于:
1)鏈條掛鏈面積的增加與掛法的改進:原濕法窯總掛鏈面積1882 m2,共81排分三段皆為垂掛,我們新建的3#濕法窯總掛鏈面積2124m2共計鏈條64排,分五段,其中一、二段為螺旋垂掛;三--五段為垂掛。
2)噴煤系統(tǒng)改為由雙管絞刀取煤,經(jīng)F-K泵由三通道煤管入窯,這凈風(fēng)風(fēng)機和羅茨風(fēng)機分別使用RF-245和RF-200型羅茨風(fēng)機。
3)篦冷機同樣也使用規(guī)格為2.4×13.5m的水平推動篦冷機,窯尾由收塵選用75 m2魯奇電收塵.
三、考慮到我們有老的Φ3.5×145M窯工藝線,因此同期做一個比較分析,相關(guān)指標(biāo)見下表:
項目年份 |
總產(chǎn)量(t) |
日產(chǎn)(t/d) |
運轉(zhuǎn)率% |
電耗 |
標(biāo)煤耗kg/tcl |
熱耗kCal/kgcl |
|
2000年 |
1#窯 |
209458 |
617 |
92.80 |
28.89 |
200 |
1400 |
2#窯 |
264782 |
797 |
90.74 |
48.81 |
150 |
1050 |
|
3#窯 |
225760 |
630 |
96.05 |
35.17 |
178 |
1246 |
|
2001年 1—9月 |
1#窯 |
166579 |
657 |
92.80 |
28.50 |
195 |
1365 |
2#窯 |
211529 |
840 |
92.13 |
46.50 |
145 |
1015 |
|
3#窯 |
178912 |
687 |
95.05 |
34.83 |
175 |
1225 |
1)2#窯第二次完善改造的目標(biāo)是最大生產(chǎn)能力達到850t/d,考核產(chǎn)量800t/d,月平均產(chǎn)量750t/d,熱耗1060kCal/kg.cl,運轉(zhuǎn)率大于82%,從上表可見,改造后的2#窯各項指標(biāo)均能滿足改造的要求,從兩項能耗比上看,對應(yīng)與老的濕法窯,標(biāo)煤耗下降50kg/t.cl,噸熟料成本可下降15元,電耗上升近20kWh/t.cl,噸熟料成本上升近8.8元,能耗在成本上可節(jié)約6.2元/t.cl.從產(chǎn)量方面看,提產(chǎn)幅度在180t/d以上,按年窯92%運轉(zhuǎn)率,可增產(chǎn)60444噸。
2)新建的濕法窯標(biāo)煤耗較老濕法窯降20 kg/tcl,電耗上升近7kWh/ kg/td,能耗上可降熟料成本近3元/ kg/tcl,從產(chǎn)量方面看,較老的濕法窯提產(chǎn)30t/d,按95%運轉(zhuǎn)率,年可增產(chǎn)10402t,事實上我廠目前該窯日產(chǎn)最高可達700t/d以上。
3)技改投入:我廠2#窯,第一次投入近3000萬技入,第二次完善改造投入694萬元;之后小規(guī)模的投入技改費用近100萬元:主要包括窯頭電收塵和高效預(yù)風(fēng)分離器,而我廠新建的3#窯工程總投資7148萬元,設(shè)計范圍從粘土礦山到水泥儲存及散裝共15項,全系統(tǒng)單位水泥投資284.90元/噸。
四、關(guān)于濕法窯改造的幾點想法:
結(jié)合我廠的濕法窯技術(shù)進步經(jīng)驗,我僅提供個人的幾點想法:
1)濕法窯如果只想進行小規(guī)模的技改投入:可從改進鏈條掛法、增加鏈條傳熱面積、使用三通道煤管,改進現(xiàn)有篦冷機(即加強風(fēng)室密封,增加沖程次數(shù),改型篦板結(jié)構(gòu),改進固定活動梁布置方向)或直接更換篦冷機方面考慮:若不更換篦冷機,僅設(shè)備費用可控制在100萬元以內(nèi),即兩臺羅茨風(fēng)機、F-K泵、計量裝置、三通道煤管、MDC袋收塵、篦冷機配件,應(yīng)該說此方案改造投資省,見效快。
2)若直接改為濕磨干燒,從我廠2#窯情況看,有幾點需在改造中值得注意:一是喂煤系統(tǒng)的穩(wěn)定性差,絞刀的取料不均勻;二是三道鎖風(fēng)閥鎖風(fēng)和下料的效果都不太好;三是濾餅倉的下料均勻性難以保證,所以建議濕磨干燒改造應(yīng)從以下幾方面著手:
A水分去除裝置可采用真空吸濾或小型壓濾機,省去中間儲存喂料倉;
B喂料鎖風(fēng)裝置可選用回轉(zhuǎn)式下料器;
C預(yù)熱系統(tǒng)宜選用帶分解爐的預(yù)熱器,架設(shè)三次風(fēng)管,利用一定氧含量的冷卻余風(fēng);
D謹(jǐn)慎選用噴煤系統(tǒng)。
大致進行這樣的改造,Φ3.5×145M窯改造后可以達到1000t/d以上的能力,概算投資不會超過4000萬元。
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監(jiān)督:0571-85871667
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