采用新型干法生產(chǎn)技術(shù)改造干濕混合法水泥生產(chǎn)線
一.概況
湖北寶石水泥集團有限公司(原湖北光化水泥廠)4號窯于1993年開始建設(shè),1995年投產(chǎn),是原國家建材局干濕混合法技術(shù)改造示范項目。本項目為一條Ø3.5×54m 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,窯尾為帶破碎烘干機和RSP型分解爐的二級預熱分解系統(tǒng),生產(chǎn)能力為日產(chǎn)熟料1000t。干濕混合法技術(shù)工藝流程簡單,屬較先進的半干法水泥生產(chǎn)技術(shù),為國內(nèi)首創(chuàng)。
投產(chǎn)至今,由于國內(nèi)水泥行業(yè)對干濕混合法生產(chǎn)技術(shù)了解較少,生產(chǎn)線設(shè)計、生產(chǎn)操作經(jīng)驗不足,致使4號窯一直存在設(shè)備非計劃故障多,運轉(zhuǎn)不正常,臺時產(chǎn)量低,僅為500~700t/d,運轉(zhuǎn)率很低,消耗高,熟料質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。1997年全年熟料產(chǎn)量55000t,年運轉(zhuǎn)率為27%,1998年全年熟料產(chǎn)量85000t,年運轉(zhuǎn)率為37%。由于熟料產(chǎn)量和窯運轉(zhuǎn)率一直不能達標,公司負擔沉重,面臨困境,舉步為艱。
1998年9月寶石集團公司委托天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院對4號窯進行改造,改造內(nèi)容包括燒成系統(tǒng)、立磨系統(tǒng)、喂料系統(tǒng)和自動化控制系統(tǒng)。改造工程從1999年2月8日至4月4日,僅用時55天,共投入資金1100萬元,預計2年收回全部投資。
1999年4月28日至5月1日實現(xiàn)3天達標后。燒成系統(tǒng)設(shè)備故障率明顯降低,臺時產(chǎn)量、運轉(zhuǎn)率和熟料質(zhì)量均大幅度提高,水泥強度由改造前的54MPa升高至改造后的60MPa以上,熟料熱耗由1200kcal/kg熟料降至1050kcal/kg熟料,電耗由108度/噸熟料降至78度/噸熟料,經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)。
以下僅對改造前后燒成系統(tǒng)有關(guān)情況作進一步論述。
二.燒成系統(tǒng)改造
(一). 改造前燒成系統(tǒng)存在的問題
寶石集團4號窯改造前,生產(chǎn)一直不正常,原因很多,窯產(chǎn)量和運轉(zhuǎn)率始終無法提高。經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研分析,認為除原煤質(zhì)量不穩(wěn)定,干生料和料漿成分不統(tǒng)一穩(wěn)定等人為因素外,原熟料燒成系統(tǒng)主要存在以下問題:
1.破碎烘干機破碎烘干效果差,故障多,經(jīng)常堵塞甚至壓死,造成窯系統(tǒng)停運;
2.破碎烘干機后旋風收塵器下的回轉(zhuǎn)下料器鎖風效果差,收塵器收塵效率低,僅70%,造成廢氣處理系統(tǒng)回灰量大,嚴重影響入窯生料質(zhì)量及窯尾預熱分解效能的發(fā)揮,使回轉(zhuǎn)窯難以正常運轉(zhuǎn);
3.分解爐內(nèi)氣體、物料和煤粉分布不均,物料換熱效果差,煤粉燃盡率低,后燃燒現(xiàn)象嚴重,SC爐結(jié)皮堵塞現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,造成爐筒體,旋風筒內(nèi)筒嚴重變形,預燃室和混合室連接處筒體開裂掉磚,維修量大,影響運轉(zhuǎn)率;
4.篦冷機熱效率低,故障多,熱端篦板經(jīng)常燒壞,主梁變形,活動梁跑偏,漏料嚴重,致使拉鏈機鏈節(jié)多次燒壞,雖采用耐熱鋼也無法解決上述問題;
5.三次風從冷卻機抽取,溫度低,僅500~600℃,且風量不足;
6.旋風筒下鎖風閥鎖風效果不好,內(nèi)漏風較大,影響系統(tǒng)換熱。
7.喂煤系統(tǒng)工藝落后,分解爐喂煤不穩(wěn)定,直接影響燒成系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。
(二). 燒成系統(tǒng)改造措施
根據(jù)上述分析,結(jié)合寶石集團4號窯實際生產(chǎn)情況,同時考慮生料磨和煤磨的實際生產(chǎn)能力,決定對4號窯暫不實施全干法改造,而是保留目前的混合法生產(chǎn)方式,對燒成系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備進行改造,其特點是改造工程量少,原有設(shè)備利用率高,改造工期短,改造費用低。圖1為改造前后燒成系統(tǒng)工藝流程圖(略),表1列出了改造所采取的有關(guān)措施。
表1 改造采取的措施
設(shè)備名稱 |
改造前 |
改造后 |
旋風收塵器 |
Ø 3612m |
Ø 3612m |
一、二級旋風筒 |
Ø 5112m |
Ø 5112m |
分解爐 |
RSP型 |
TDF型 |
回轉(zhuǎn)窯 |
Ø 3.5×54m |
Ø 3.5×54m |
燃燒器 |
Pyro-jet三風道(KHD) |
Pyro-jet三風道(KHD) |
窯頭罩 |
普通窯頭罩 |
大窯頭罩 |
冷卻機 |
2.3×17.7m富勒篦冷機 |
第三代充氣梁篦冷機 |
改造方案簡介:
1.烘干破碎機改造
烘干破碎機改造設(shè)計原則是盡量擴大干生料用量,以降低系統(tǒng)熱耗,同時確保烘干破碎機操作穩(wěn)定,使其不成為限制窯系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的瓶頸。
由于生料漿喂料不穩(wěn)且分布不均,造成破碎烘干機負荷波動大,機內(nèi)濃度場和溫度場分布不均,部分濕料漿在破碎烘干機內(nèi)未經(jīng)烘干就被熱氣流帶到出口粘結(jié),破碎烘干機經(jīng)常被堵塞壓死,有時甚至兩三天即須清料一次,每次清料十多噸,嚴重影響窯的運轉(zhuǎn)。
為改善破碎烘干機內(nèi)物料分布場,破碎烘干機喂料系統(tǒng)作了以下調(diào)整:
—調(diào)整干生料入料位置,改一點喂料為三點喂料,使干生料在破碎烘干機入口管道內(nèi)分布均勻;
—調(diào)整濕料漿喂料系統(tǒng),改善濕料漿喂料的穩(wěn)定性;
—調(diào)整三個濕料漿喂料噴嘴的喂料量,中間噴嘴料漿多兩邊噴嘴料漿少;
—調(diào)整濕料漿喂料噴嘴噴入機內(nèi)的角度,使?jié)窳蠞{與干生料相匹配。
采取以上措施后,破碎烘干機內(nèi)溫度場和濃度場均勻穩(wěn)定,破碎烘干效果明顯,運行狀況得到根本改善,自99年4月份投料以來,破碎烘干機從未出現(xiàn)堵塞壓死現(xiàn)象。
2.取消原有RSP型分解爐的預燃室,改為TDF型分解爐,簡化了分解爐本體結(jié)構(gòu),使窯尾系統(tǒng)操作簡單、順暢、可靠。
由于原有RSP型分解爐結(jié)構(gòu)復雜,三次風布置復雜,調(diào)節(jié)困難,爐內(nèi)偏風嚴重,預燃室內(nèi)流場和濃度場分布不均,預燃室不能很好地發(fā)揮作用。加之預燃室體積較小,熱負荷較大,筒體嚴重變形開裂,掉磚事故經(jīng)常發(fā)生。同時由于預燃室內(nèi)流場旋流后效作用對混合室內(nèi)流場和濃度場的影響很大,混合室上部又無縮口,使混合室的作用也得不到充分發(fā)揮,盡管RSP分解爐爐容很大,仍存在嚴重的不完全燃燒現(xiàn)象,二級旋風筒內(nèi)筒也經(jīng)常變形燒壞,經(jīng)常需要停窯檢修。
分解爐改造通常采用加高爐體,延長分解爐至最下一級旋風筒間管道的方法,取得了明顯的效果,但這勢必增加投資。此次寶石集團4號窯分解爐改造過程中,在借鑒以往成熟的改造經(jīng)驗和充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上,把改造重點放在改進分解爐本體結(jié)構(gòu)充分發(fā)揮分解爐本身效能上。為此取消了原有預燃室,混合室下部錐體稍下移并在混合室中部增加一縮口,改造成為TDF型分解爐,爐容由320m3降至約290m3 ,爐內(nèi)氣體停留時間約3秒鐘。
由于從根本上改變了分解爐結(jié)構(gòu),從而使分解爐內(nèi)流場和濃度場得到了明顯改善,煤粉和物料在爐內(nèi)停留時間延長,煤粉燃燒燃盡狀況顯著提高,徹底解決了結(jié)皮堵塞等難題。同時降低了設(shè)備設(shè)計、安裝和土建工程的設(shè)計與施工難度,為縮短施工及停產(chǎn)周期創(chuàng)造了條件。
3.冷卻機改造
冷卻機改造為第三代充氣梁篦冷機,改善了熟料的冷卻效率,提高了熱回收效率,降低了冷卻用風量,使系統(tǒng)電耗降低。
4.大窯頭罩改造
在改造冷卻機的同時,窯頭罩改為大窯頭罩,三次風從大窯頭罩頂部抽取,提高了入爐三次風溫,使入爐煤粉迅速燃燒,提高了煤粉的燃盡率。
5.采用新型鎖風閥,減少了旋風收塵器和各級旋風筒下料管道的內(nèi)漏風,提高了收塵器的收塵效率和各級旋風筒的分離效率,使系統(tǒng)換熱效率提高,同時降低了廢氣處理系統(tǒng)的回灰量和廢氣溫度,使入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定,為窯系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件。
6.由于改造時受資金限制,喂煤系統(tǒng)未能同步徹底改造,喂煤系統(tǒng)工藝落后,導致窯頭窯尾喂煤不穩(wěn)定,燒成系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)也受到一定程度的影響。并且限制了三次風溫度的進一步提高,目前僅達750℃左右。
三.燒成系統(tǒng)改造后運轉(zhuǎn)情況
1. 通過上述改造,燒成系統(tǒng)運行狀況大為改善,在寶石集團和天津水泥院的共同努力下,4月28日至5月1日順利完成72小時達標考核。改造至今燒成系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),消除了分解爐系統(tǒng)的結(jié)皮堵塞,殼體變形掉磚等問題對燒成系統(tǒng)的困擾。改造后燒成系統(tǒng)主要生產(chǎn)操作參數(shù)如表2所示。
表2 改造后燒成系統(tǒng)主要生產(chǎn)操作參數(shù)
序號 |
參數(shù)內(nèi)容 |
參數(shù)數(shù)據(jù) |
1 |
窯尾溫度℃ |
1000±50 |
2 |
分解爐出口溫度℃ |
880~920 |
3 |
三次風溫度℃ |
782 |
4 |
入窯料溫度℃ |
860~880 |
5 |
入窯料分解率 |
75~80% |
6 |
一級旋風筒出口溫度℃ |
568 |
7 |
破碎烘干機入口溫度℃ |
580~620 |
8 |
破碎烘干機出口溫度℃ |
180~220 |
9 |
排風機入口溫度℃ |
180~200 |
10 |
窯頭罩負壓Pa |
50~100 |
11 |
窯尾負壓Pa |
150±50 |
12 |
分解爐出口負壓Pa |
1153 |
13 |
一級旋風筒出口負壓Pa |
2192 |
14 |
破碎烘干機入口負壓Pa |
2994 |
15 |
破碎烘干機出口負壓Pa |
3302 |
16 |
排風機入口負壓Pa |
4500 |
17 |
回轉(zhuǎn)窯主電機電流A |
124 |
18 |
回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速r/min |
2.9 |
19 |
窯尾主排風機電流A |
56 |
20 |
窯尾主排風機轉(zhuǎn)速r/min |
1300 |
四. 燒成系統(tǒng)改造前后效果
燒成系統(tǒng)改造后,熟料質(zhì)量、臺時產(chǎn)量和窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率均大幅度提高,改造后熟料熱耗由1200kcal/kg熟料降至1050kcal/kg熟料,電耗由108度/噸熟料降至78度/噸熟料,生熟料化學成分、礦物組成、水泥凝結(jié)時間和水泥強度等見表3、4。
表3 熟料化學成分和礦物組成
|
項目 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
KH |
SM |
IM |
fCaO |
C3S |
C2S |
C3A |
C4AF |
改造前 |
生料 |
10.51 |
2.46 |
2.29 |
45.21 |
1.62 |
1.33 |
2.25 |
1.08 |
|
|
|
|
|
熟料 |
21.84 |
5.77 |
4.07 |
63.84 |
2.65 |
0.86 |
2.21 |
1.42 |
1.66 |
41.34 |
31.35 |
8.35 |
12.39 |
|
改造后 |
生料 |
12.60 |
2.45 |
2.04 |
43.78 |
2.12 |
1.11 |
2.79 |
1.23 |
|
|
|
|
|
熟料 |
22.41 |
5.13 |
3.28 |
64.50 |
3.18 |
0.87 |
2.67 |
1.57 |
1.2 |
47.03 |
28.79 |
8.02 |
10.00 |
表4 改造前后水泥凝結(jié)時間和水泥強度
項目 |
凝結(jié)時間(h) |
抗折強度(MPa) |
抗壓強度(MPa) |
|||||
初凝 |
終凝 |
3天 |
7天 |
28天 |
3天 |
7天 |
28天 |
|
改造前 |
2:03 |
3:10 |
5.5 |
6.5 |
7.9 |
29.3 |
39.2 |
54.1 |
改造后 |
2:47 |
3:39 |
5.3 |
6.3 |
8.3 |
27.6 |
40.4 |
59.6 |
按2000年生產(chǎn)熟料156800噸計算,僅煤耗與電耗降低節(jié)約支出估計可達300萬元。加上熟料產(chǎn)量提高和水泥質(zhì)量提高所帶來的效益。足以證明此次改造的經(jīng)濟效益相當明顯。
五.結(jié)論
寶石集團4號窯的改造實踐,為干濕混合法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)提供了經(jīng)驗:
1.改造工程要以燒成系統(tǒng)為中心實施。在確定燒成系統(tǒng)能力時應(yīng)兼顧生料磨系統(tǒng)和煤粉制備系統(tǒng)能力的發(fā)掘和匹配,使生產(chǎn)線形成有效的生產(chǎn)能力。
2.燒成系統(tǒng)窯尾改造重點應(yīng)放在調(diào)整現(xiàn)有分解爐的結(jié)構(gòu)和烘干破碎機的堵塞問題上。此次改造分解爐由RSP型改為TDF型,解決了因SC爐小,熱負荷高,導致SC爐經(jīng)常結(jié)皮堵塞,殼體變形掉磚等難題,使燒成系統(tǒng)工藝流程順暢,操作方便。
3.改造過程中盡可能采用成熟可靠的新技術(shù)和新裝備。如大窯頭罩、第三代充氣梁篦冷機等。
4.作為燒成系統(tǒng)的重要組成部分,應(yīng)同時改造完善窯頭窯尾喂煤系統(tǒng),采用成熟可靠的技術(shù)提高喂煤的準確性和穩(wěn)定性,以使燒成系統(tǒng)不受喂煤系統(tǒng)的波動所限制。寶石集團改造時由于受資金限制,喂煤系統(tǒng)沒有改造,喂煤準確性和穩(wěn)定性較差,影響了燒成系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)和燒成系統(tǒng)產(chǎn)量的進一步提高。
5.改造工程應(yīng)同時考慮設(shè)備安裝和土建工程的設(shè)計與施工難度,以降低整個改造工程的投資,縮短施工及停產(chǎn)周期,盡快收回投資,為水泥廠增效。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com