飛砂料的形成原因及解決措施
我廠2000 t/d熟料預(yù)分解窯生產(chǎn)線自1998年12月2~5日通過系統(tǒng)考核后,生產(chǎn)運轉(zhuǎn)一直正常穩(wěn)定。但在熟料生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)熟料中的細粉(俗稱飛砂料)量較大約占10%,此飛砂料的產(chǎn)生不僅影響了熟料質(zhì)量,減少了窯內(nèi)的耐火磚、噴煤管、窯頭罩、三次風(fēng)管澆注料和窯頭電除塵進口風(fēng)管等設(shè)備的使用壽命,而且在處理飛砂料時還對環(huán)境造成污染。因此,研究分析我廠飛砂料的形成原因并解決處理具有很現(xiàn)實的意義。
1 飛砂料形成原因探析
1.1 原燃料因素
(1) 石灰石的晶型結(jié)構(gòu)對物料煅燒結(jié)粒性的影響。所用石灰石越純,晶體越大,結(jié)晶越完整且有規(guī)則,其煅燒結(jié)粒性越差,所需熱耗越高。在相同的生產(chǎn)工藝條件下,其生產(chǎn)的熟料f-CaO量較高,熟料強度低,并會產(chǎn)生大量飛砂料。而當石灰石中含有一定的泥質(zhì)成分,純度較低,成非晶體狀或細泥晶狀時,往往結(jié)粒性較好,能夠燒出質(zhì)量較高的熟料且不易產(chǎn)生飛砂料。從我廠的石灰石巖相分析報告來看,生產(chǎn)用石灰石中,高品位石灰石的晶型結(jié)構(gòu)和晶體發(fā)育較好,而低品位石灰石的晶型結(jié)構(gòu)較粗,晶體發(fā)育不良。實踐中發(fā)現(xiàn),當用高品位石灰石生產(chǎn)時,熟料中的飛砂料量就大。
(2) 石灰石中難燒的f-SiO2量過高,也易產(chǎn)生飛砂料。我廠石灰石中的f-SiO2量較高,有些礦體平均大于5%,有不少地段大于6%,超出了一般規(guī)范小于4%的要求。巖相分析也表明:我廠石灰石中f-SiO2的晶體結(jié)構(gòu)較細,發(fā)育完好。因此,這樣高含量且發(fā)育又完整的f-SiO2很難將其磨細,因而造成生料易燒性較差而產(chǎn)生飛砂料。
(3) 物料成分波動大也易產(chǎn)生飛砂料。我廠礦山石灰石品質(zhì)波動大,預(yù)配料效果差;加上生料庫均化效果不理想,導(dǎo)致入窯的生料成分波動大,繼而引起窯系統(tǒng)熱工狀況不穩(wěn),易產(chǎn)生飛砂料。
(4) 燃料因素[1]。硫酸鹽飽和度過高易產(chǎn)生飛砂料。熟料中硫和堿含量應(yīng)有一定的比例,通常稱為硫堿比或硫酸鹽飽和度。熟料的硫堿比= w(SO3)/[(w(K2O)+1/2w(Na2O)]。若燃料帶入的硫量比較高,原料中帶入的堿量偏低,窯系統(tǒng)內(nèi)硫的循環(huán)富集,就會造成熟料中硫堿比過高。硫堿比過高會增加液相量、降低液相粘度和表面張力,結(jié)果是改善了熟料顆粒的可浸潤性,卻降低了顆粒之間的粘著力。粘度和表面張力的降低,會使熟料顆粒結(jié)構(gòu)疏松,物料在窯內(nèi)滾動時難以形成較大顆粒,或形成后也會由于多次滾動而散開,產(chǎn)生大量細粉。我廠的燃料煙煤中含硫量高達1.09%,熟料的硫堿比為189.36%,大大超過正??刂品秶?。
1.2 配料率值不合理[1]
(1) SM太高。熟料SM過高也易產(chǎn)生飛砂料。SM是表示在煅燒過程中或在燒成帶內(nèi)固相與液相的比例。在1 400 ℃以上時,熔融物料中的固相為C3S和C2S,Si02基本上存在于固相中,液相則包括了全部的Al2O3和Fe2O3。若SM過高,液相量就會偏少,就不足以將物料結(jié)成大的顆粒,熟料顆粒細小,容易產(chǎn)生飛砂料。我廠石灰石中因SiO2含量高,設(shè)計時又沒有考慮鋁質(zhì)校正原料,因此熟料中SM過高,平均在2.7~3.0,液相量L[L=3w(Al2O3)+
2.25w(Fe2O3)+w(MgO)]偏低,平均在23%左右。
(2) IM較低,也易產(chǎn)生飛砂料。IM低時會降低熟料液相的粘度和表面張力,而要使熟料有一定的結(jié)粒度,熟料液相應(yīng)有足夠的粘度和表面張力。Al2O3有利于提高液相粘度和表面張力,即提高IM,有利熟料結(jié)粒。我廠生料的IM較低,平均在1.2左右。
1.3 其它因素
(1) 入窯分解率過高,使窯內(nèi)過渡帶相應(yīng)延長產(chǎn)生飛砂料的原因[1]。我廠分解爐規(guī)格為5.012 m×19.00 m,熱容量大,表現(xiàn)為入窯分解率較高(統(tǒng)計值為92%~96%)和入窯物料溫度高(經(jīng)常為880~
950 ℃)。入窯分解率高,相應(yīng)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的碳酸鹽分解帶縮短了而燒成帶受火焰形狀限制不可能隨意拉長,因此相應(yīng)的過渡帶變長,這樣物料在950~ 1 250
℃的溫度段停留時間過長,而在這個溫度段下物料的擴散速度很快,卻又形不成阿利特相,勢必造成貝利特和游離石灰的再結(jié)晶,形成粗大的結(jié)構(gòu),降低了物料的表面活性和晶格缺陷活性,阻礙了下一步阿利特的形成。熟料中的液相也由于可浸潤的表面減少了,難于將物料粘結(jié)成粒,嚴重時造成熟料過燒又有大量的粉料產(chǎn)生,即飛砂料。
(2) 窯熱工制度不穩(wěn)定,也易造成飛砂料。我廠窯系統(tǒng)的上升煙道設(shè)計過長,結(jié)皮后,清料時間較長,造成窯內(nèi)熱工制度不穩(wěn)定,而且在結(jié)皮較多時,清料時捅料孔開得較多,造成系統(tǒng)漏風(fēng)嚴重,導(dǎo)致窯內(nèi)通風(fēng)不良,還原氣氛濃,燒成溫度低,熟料結(jié)粒差。
2 解決措施
通過上述分析,針對產(chǎn)生飛砂料的原因采取了如下相應(yīng)措施。
2.1 調(diào)整配料
針對我廠物料硅高鋁低的特點,2001年6月起增加了鋁質(zhì)校正原料,即由原來石灰石、粘土、鐵粉三組分配料改為現(xiàn)在的石灰石、粘土、鋁礬土、鐵粉四組分配料(其原料化學(xué)組成見表1),從而改變了原來熟料硅高鋁低的狀況。調(diào)整后的熟料率值控制為:KH=0.89±0.02,SM=2.50±0.01,IM=1.50±0.01。配比改變后,液相量達26.18%,熟料結(jié)粒狀況明顯好轉(zhuǎn)。
2.2 加強生產(chǎn)控制,充分利用原燃料
(1) 充分利用低品位石灰石,同時加強生料質(zhì)量的監(jiān)控力度。根據(jù)我廠石灰石的情況,品位高的石灰石結(jié)晶普遍較好,品位較低的石灰石結(jié)晶情況普遍較差的現(xiàn)象,通過加強礦山石灰石分析,從礦山的鉆孔樣開始預(yù)控制,充分利用了低品位的石灰石。生產(chǎn)用石灰石的w(CaO)值控制,由原先的48%以上降至45%~47.5%,并投入熒光分析儀進行生料成分控制,使我廠的生產(chǎn)全過程都在監(jiān)測之下,使得物料的穩(wěn)定性大大加強。
(2) 加強對原煤與其它輔助原料的質(zhì)量控制。一是把原煤的有害成分(全硫、堿含量)分別控制在1.0%和1.3%以內(nèi);二是加強原煤均化,保證了入窯煤粉質(zhì)量與穩(wěn)定。同時,通過對原煤及其它輔助原料的硫堿控制,使熟料的硫堿比控制在合理的范圍內(nèi)(2002年平均在105.17%),為穩(wěn)定窯系統(tǒng)的穩(wěn)定操作奠定了基礎(chǔ)。
2.3 優(yōu)化操作和技改
因我廠原料固有的一些特性,飛砂料的存在不可避免。通過在操作中的不斷摸索,在進行配料調(diào)整、加強生產(chǎn)管理和合理利用原燃料的基礎(chǔ)上,進行優(yōu)化操作,可減少飛砂料量。
(1) 更好地定位了噴煤管的位置,調(diào)整一次風(fēng)量與內(nèi)外風(fēng)的關(guān)系,可使窯內(nèi)火焰形狀與長度控制在合理的范圍內(nèi),以保證窯內(nèi)燒成帶的長度和溫度。
(2) 通過控制窯內(nèi)與分解爐的風(fēng)、料、煤比例,使入窯物料的表觀分解率控制在88%~93%,改善了原來預(yù)熱過度現(xiàn)象。
(3) 冷卻機采用厚料層控制,提高了二次風(fēng)溫,使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶的熱度更加集中。
(4) 在2002年2月,利用大修時間對窯尾上升煙道進行技改。技改后,縮短了上升煙道的長度,相應(yīng)減少了結(jié)皮量,使清理結(jié)皮用時大大縮短,而且在清理結(jié)皮時嚴格要求清料人員控制捅料孔的打開數(shù)量,減少了系統(tǒng)的漏風(fēng),改善了窯系統(tǒng)熱工制度。從改造后的運行情況看,確實達到了理想效果。
3 結(jié)語
通過采取上述系列措施后,飛砂料得到了較好的控制。雖然近來飛砂料還時有發(fā)生,但飛砂料量已得到明顯減少;窯內(nèi)的耐火磚、噴煤管、窯頭罩、三次風(fēng)管澆注料和窯頭電收塵進口風(fēng)管等設(shè)備的壽命大大提高。隨著窯系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)率提高、窯系統(tǒng)熱工制度趨于合理穩(wěn)定及物料穩(wěn)定性的提高,我廠熟料質(zhì)量和水泥質(zhì)量的穩(wěn)定性大大增強,在強度和標準偏差上均達到了先進企業(yè)標準。
參考文獻
1 喬齡山. 飛砂料形成機理和解決辦法. 《水泥》,1999.8
來源:水泥工程2003年第4期
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監(jiān)督:0571-85871667
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