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開路高細磨生產礦渣微粉經(jīng)驗探討

生產工藝概況

1.1 工藝流程
  系統(tǒng)為開路生產,流程簡單,設備量少。濕礦渣經(jīng)烘干,使水分達<1.O%后,進入礦渣庫儲存。分別與石膏經(jīng)各自的計量秤進入磨內粉磨,出磨物料經(jīng)磨的出口篩篩選后再進入斗式提升機提入入庫絞刀,最后進入礦渣微粉庫,經(jīng)下料絞刀分別進入袋、散裝提升機進入袋、散裝小庫出廠。
  該磨機為高細磨,主要利用其磨內的結構:一是細小篩板,二是細磨倉的三道擋料環(huán)的作用,來控制物料的流速,從而達到增加物料細度及比面積的目的。另外,我們利用磨內微介質——研磨體小球、小段來進一步加強研磨效果。

1.2 主要設備
  磨機:高細磨φ2.2×7.5m,雙倉;有效內徑:2.01m;有效倉長:一倉2.0m,二倉5.0m;襯板形式:一倉階梯襯板,二倉波紋襯板;隔倉板形式:雙層。生產礦粉能力為6.5t/h。磨內布置見圖1所示。
  φ2.2×7.5m水泥磨 唐山水泥機械制造廠生產
  主電機型號:YR630-8
  減速機:ZD70-9-Ⅱ
  額定功率:380kW
  額定電壓:10000V
  額定電流:28.4A
  額定轉速:743r/min
  額定頻率:50Hz
  提升機規(guī)格:H315
  能力:30t/h
  絞刀規(guī)格:qb400mm
  能力:30t/h


               圖1 磨內布置示意
  隔倉板的篦板和出口篦板內側貼有篩板,篩板縫1-2ram,出口篦板縫3~4mm。

生產實踐

  通過生產過程摸索改進,主要為調整配料及磨內研磨體級配。
  選定配料:95%礦渣+5%石膏。第一步裝載研磨體級配見表1。
  由于當時沒有足夠的φ40研磨體,僅用了0.5噸,其它用φ50和φ30的研磨體作為補充。但生產中發(fā)現(xiàn):一倉磨音非常響,而二倉磨音很悶,打開磨門發(fā)現(xiàn)一倉幾乎沒有料,而二倉的料面高出球面至少30mm,由此可見,兩倉能力不平衡。且成品比面積低,臺時能力低,SO3達2.0%左右,比面積在380-398m2/kg間波動,很難達到400m2/kg以上。喂料減至4.5~5t/h,仍不能提高比表面積。所以準備從研磨體級配做進一步調整。通過取消φ60研磨體,及時購買φ40研磨體補充,減小一倉的平均球徑,另外增大二倉的裝載量,改善二倉的研磨能力,緩解存在的不良狀況和生產效果。
  第二步調整后級配見表2。


  改配料:礦渣76%+4%石膏+20%粉煤灰+2.5%助磨劑
  經(jīng)過這幾個步驟的調整,生產出來的礦渣微粉比表面積在500m2/kg以上,臺時穩(wěn)定在6.5t/h, SO3在1.9%左右,達到了設計指標要求,見表4。尤其助磨劑的使用不但緩解了高細磨內堵磨、糊球的現(xiàn)象,而且改善了礦渣的性能。粉煤灰的使用進一步降低了生產成本,從而為減免稅創(chuàng)造了條件。


礦渣微粉的性能指標

  礦渣微粉的性能指標見表5。該系統(tǒng)的電耗為65kWh/t,球耗為80~lOOg/t。廣東一廠家φ2.2×6.5m帶O—sepa選粉機的閉路生產系統(tǒng)生產礦渣微粉電耗為78kWh/t,球耗與我廠相同,產量為6.25t/h。并且我廠生產的礦渣微粉在配制混凝土時可替代50%的水泥,其各項指標均很好。


  通過調整,喂料量穩(wěn)定在5t/h,比面積達417m2/kg。
  第三步進一步調整。為更進一步降低成本,提高臺時產量,而且保證成品質量,我們又進行了配料及級配的又一次調整,增補了粉煤灰作為配料,進一步減小一倉平均球徑,控制物料流動速度,提高成品比表面積。確定后的級配見表3。

  生產中應注意的幾個問題

  (1)濕礦渣干燥要嚴格,必須控制水分在1.0%以下。否則會造成堵磨或糊球。
  (2)由于磨內的物料流速慢,磨內溫度高,必須采取筒體淋水等降溫措施防止石膏脫水。
  (3)助磨劑的使用對于高細磨生產十分有利,但要注意控制其摻加量。

摘自《四川水泥

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