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鋼棒球在我廠磨機的試驗

2005-06-17 00:00
一、鋼棒球運動狀態(tài)的分析

  鋼棒球中間是圓柱而兩端為球缺的組合體。在隨著磨機旋轉(zhuǎn)拖帶、提升過程中,沿磨機軸向做轉(zhuǎn)體運動,如同斷續(xù)鋼棒一樣對物料滾、擠、壓、磨,傳遞能量的方式是線接觸,鋼棒球的表面積又大于當(dāng)量球徑磨球的表面積。因此,鋼棒球具有較好的研磨能力。

  鋼棒球在磨機的斷面由脫離點拋射到落點時,球體間碰撞失去平衡要做轉(zhuǎn)體運動,如同錘頭一樣豎著打擊落點的球?qū)优c物料,傳遞能量的方式是點接觸。但研磨體的沖擊直接作用于物料的機會很少,很大程度上是通過研磨體層傳遞于物料使其粉碎。鋼棒球通過棒球?qū)泳€接觸傳遞能量,沖擊應(yīng)力分散,對物料粉碎能力較小,這樣鋼棒球沖擊能力不如磨球。粉磨的初始階段,磨球顯得優(yōu)越,隨著物料表面積增大,鋼棒球線接觸傳遞能量的效率高于磨球。

  鋼棒球與襯板是線接觸,沿磨機軸向?qū)ξ锪贤埔朴休^大的阻抗能力,因此,不存在物料推移磨球“倒分級”而影響粉磨效率的現(xiàn)象。同時,減輕隔倉板的側(cè)壓力,延長隔倉板的使用壽命。襯板使用到中期,無溝槽痕跡出現(xiàn),磨損均勻,也延長了襯板的使用壽命。

二、鋼棒球的設(shè)計

  由于各廠工況條件不同,對鋼棒球的規(guī)格設(shè)計要求也有所不同?,F(xiàn)提供我廠采用鋼棒球的規(guī)格、計算方法與長徑比的經(jīng)驗參數(shù)供參考(見鋼棒球結(jié)構(gòu)比例圖與表1)。

鋼棒球規(guī)格參數(shù)(d=7.8kg/dm3)       表1

當(dāng)量球徑
φ(mm)
柱徑規(guī)格
a(mm)
單體重量
(Kg)
個數(shù)/噸
110
97
83
69
62
55
48
80
70
60
50
45
40
35
5.554
3.721
2.343
1.356
0.988
0.694
0.465
180
269
427
737
1012
1441
2150


鋼棒球結(jié)構(gòu)比例圖


  1.鋼捧球單體重量計算

  式中:G──鋼棒球單體重量,千克;
   h──球缺高度,毫米;
   a──鋼棒球柱徑,毫米;
   H──鋼棒球圓柱高度,毫米;
   d──鋼棒球材質(zhì)重度,千克/分米3。

  2.鋼棒球單體重量換算圓球的當(dāng)量球徑


  式中:D──圓球當(dāng)量球徑,毫米;
   d──材質(zhì)重度,鉻鋼、碳鋼取7.8,鉻
     鐵取7.6~7.65,千克/分米3。

  3.長徑比的經(jīng)驗參數(shù)
  磨倉內(nèi)的粉磨側(cè)重于沖擊能力,鋼棒球的長度應(yīng)設(shè)計短些,磨倉內(nèi)的粉磨側(cè)重于研磨能力,鋼棒球的長度應(yīng)設(shè)計長些。
  磨機直徑較大的,鋼棒球長度應(yīng)設(shè)計短些,磨機直徑較小的,可設(shè)計長些(防止碎裂)。
  一般長徑比范圍可在(1.5~2):1之間選擇。

三、襯板型式、級配和填充率

  鋼棒球在采用普通襯板的磨機內(nèi)均可使用。襯板帶球能力較強的,如凸棱襯板要與平襯板搭配使用,沿磨機軸向安裝一行凸棱襯板后,根據(jù)磨倉帶球能力的需要,沿磨機軸向間隔安裝2~3行平襯板,均布排列。采用波紋襯板的可直接進行。采用梯形襯板,可根據(jù)襯板的高低端差,參照上述兩種辦法進行。
  鋼棒球向脫離點運動的過程中,沿磨機軸向排列趨于規(guī)則。沿磨機橫斷面看,鋼棒球的空隙要較磨球排列均勻。因此,對物料的粒度能夠?qū)崿F(xiàn)控制粉磨、粒度均勻而不過粉碎。
  粉磨條件較好的,將鋼棒球規(guī)格適當(dāng)調(diào)小,增加級配,適當(dāng)減少填充量;粉磨條件適中的中硬原料,將鋼棒球規(guī)格適當(dāng)調(diào)大,減少級配,增加填充量,以彌補沖擊能力不足。
  鋼棒球排列趨于規(guī)則、均勻,緩解了粉磨作業(yè)中的“聚集”、“粘附”現(xiàn)象。
  我廠磨制礦渣硅酸鹽水泥,因烘干能力不足,礦渣入磨水分為3~4%,臺時產(chǎn)量下降5~10噸,質(zhì)量也難控制。在磨機一倉雙層隔倉板的支撐板開孔和盲板鑄孔,與磨機二倉采用鋼棒球相配合,控制產(chǎn)、質(zhì)量。同時,熟料入磨溫度在100℃時也能適應(yīng)。

四、鋼捧球材質(zhì)的選擇

  我廠在φ2.6×13米3號水泥磨(開路)二倉,采用鋼棒球材質(zhì)是低鉻鑄鐵。在磨制3萬噸水泥后,清倉時發(fā)現(xiàn),鋼棒球的鑄造缺陷和韌性不足引起的碎裂現(xiàn)象比較嚴(yán)重,這引起了我們對選材上的重視,及時改訂了鉻鋼材質(zhì)球。6月底清倉,對低鉻材質(zhì)球消耗進行了測算,鋼棒球單耗為190克/噸水泥。
  鉻鋼材質(zhì)球的兩端球缺,有較深的車床加工痕跡,與低鉻材質(zhì)球短時間混裝試驗,仍有明顯可辯的特征。清倉后,將兩種不同材質(zhì)球,按相同比例的規(guī)格、級配各填充10噸,進行混裝對比試驗。這種試驗方法,粉磨條件相同,試驗周期短、迅速、直觀。7~9月間,兩種不同材質(zhì)球各補1噸,9月底又進行清倉,低鉻球消耗1.354噸,鉻鋼球消耗0.475噸。
  從混裝試驗,兩種不同材質(zhì)球的磨耗對比1.354:0.475=2.85:1來看,顯然鉻鋼材質(zhì)球要好于低鉻材質(zhì)球。7~9月份共生產(chǎn)水泥15522噸。兩種不同材質(zhì)球雖然磨損速度不同,但也可推算出相當(dāng)于采用一種低鉻材質(zhì)球的球耗178克/噸水泥而相當(dāng)于鉻鋼材質(zhì)球的球耗60克/噸水泥。兩種球價格均為2900元/噸,顯然采用鉻鋼材質(zhì)球合適。
  試驗表明,磨機內(nèi)鋼棒球的沖擊使球缺磨損不均,鋼棒球柱身受力不均,易碎裂。因此,對鋼棒球的耐磨性、韌性都要嚴(yán)格要求(鋼棒球機械性能見表2)。

鋼棒球機械性能表     表2

材質(zhì)
HRC
αk
δbb
熱處理
鉻鋼、碳鋼、鉻鐵
≥50
≥0.4
≥50
油淬,200℃回火

五、試驗前后對比

  我廠在3號水泥磨二倉,將鋼棒球柱徑比采用磨球的當(dāng)量球徑,適當(dāng)加大,便于物料和空氣的流通。采用鋼棒球a=50毫米為最大級柱徑。并以相鄰柱徑差為5毫米的4級配。鋼棒球單位容重大于磨球單位容重、球面偏低,這樣,二倉填充量由18噸改裝為20噸,而三倉鐵段由40噸改裝為33噸,調(diào)整了二、三倉的球(段)面高度。3號水泥磨的有關(guān)工藝參數(shù)見表3。

磨機有關(guān)工藝參數(shù) 表3

 磨機有效直徑(m)
 轉(zhuǎn)速(rpm)
 二倉長度(m)
 襯板型式
?、颉髠}隔倉型式 
 2.5
 19(比1#、2#低0.6rpm)
 2.6
 凸棱、平襯板組合(凸一平二)
 單層隔倉板

研磨體(球)

填充量

φ60mm
φ50mm
φ40mm
合計
5.5t
7t
5.5t
18t

鋼棒球

填充量

a=50mm
a=45mm
a=40mm
a=35mm
合計

5t
5t
5t
5t
20t
改后三倉減量
7t

  磨機二倉改進后情況:
  1.水泥細度控制趨于穩(wěn)定,細度常在1~2%之間波動,出磨水泥細度月平均合格率在90%以上。
  2.改善磨內(nèi)粉磨作業(yè),磨倉內(nèi)通風(fēng)好,對較濕和較高溫度的粉磨條件能夠適應(yīng),緩解了粉磨中“聚集”、“粘附”現(xiàn)象。
  3.填充量減少5噸,電流下降5安培。
  4.二倉磨音比段倉音量還小,噪音下降。
  5.改前1990年1~8月與改后1991年1~8月的各項有關(guān)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對比見表4。

試驗前后有關(guān)指標(biāo)對比  表 4

時間
產(chǎn)量
(t/h)
電耗
(kWh/t)
細度
(%)
比面積
(g/cm2)
抗折強度 (Mpa)
抗壓強度(Mpa)
3天
7天
28天
3天
7天
28天
改前(1990.1~8月)
改后(1991.1~8月)
變化值
25.12
25.75
+0.63
44.50
41.32
-3.18
8.82
7.73
-1.09
3714
3974
+260

5.82
5.80

6.76
7.0

8.49
8.50
+0.01
28.56
30.80

40.10
42.50

55.20
58.50
+3.30

  我廠曾在3號水泥磨與1號水泥磨產(chǎn)量相對穩(wěn)定情況下,經(jīng)半年時間進行過30次抽測水泥28天強度對比,結(jié)果3號水泥磨平均值高于1號水泥磨0.4個標(biāo)號。從表4也可看出,28天強度增長0.33個標(biāo)號。這對磨制礦渣硅酸鹽水泥時,可相應(yīng)增摻10%礦渣量,按我廠礦渣硅酸鹽水泥品種年生產(chǎn)量、單機計算,可多獲利16萬元。此外,電耗下降,其他指標(biāo)也有所改善。
  我廠又在φ2.2×4.4米風(fēng)掃式煤磨上進行了改裝鋼棒球試驗,磨機有關(guān)工藝參數(shù)見表5。

磨機有關(guān)工藝參數(shù) 表5

磨機
襯板型式
單倉磨
波紋襯板
改前
研磨體(球)
填充量
φ60mm
φ50mm
φ40mm
φ30mm
合計
3.5t
5.5t
5.5t
3.5t
18t
改后
鋼棒球
填充量
a=45mm
a=40mm
a=35mm
a=30mm
合計
2t
10.5t
5.5t
1.5t
19.5t

  注:鋼棒球徑與長度比1:1.7。

  我廠進廠原煤粒度小、易磨性好,不經(jīng)破碎直接入磨。改后的突出表現(xiàn)是臺時產(chǎn)量提高和改善磨機內(nèi)的粉磨作業(yè)。
  1.煤粉細度0.080毫米方孔篩篩余要求為15%以下。改前磨制煤粉,磨機運轉(zhuǎn)4小時滿倉,改后磨機運轉(zhuǎn)3.5小時即可滿倉。經(jīng)改進前、后4個月細度平均值與產(chǎn)量折算噸位對比見表6。

改進前后產(chǎn)質(zhì)量比較 表6

項目
改前
改后
變化量
磨機產(chǎn)量(t/h)
細度(%)
10
17.6
11.4
14.8
+1.4
-2.8

  2.我廠進廠原煤水分大,常因烘干能力不足,使粉磨作業(yè)惡化,磨球“粘附”、襯板“聚集”和結(jié)圈現(xiàn)象時有發(fā)生,改后上述現(xiàn)象尚未發(fā)生。
  煤磨的試驗,也因采用低鉻材質(zhì)球,遇到了同水泥磨類似情況,在2號煤磨準(zhǔn)備恢復(fù)雙倉的改造,也改訂鉻鋼材質(zhì)球。

六、體會

  我廠鋼棒球試驗是在洛陽水泥廠試驗基礎(chǔ)上進行的。該廠在φ2.4×12米濕法生料磨一倉進行,石灰石入磨粒度小于20毫米,在改進前后臺時產(chǎn)量不變情況下,細度下降3~4%,效果顯著。我廠在水泥磨二倉和單倉煤磨的試驗,也取得了較好的效果,說明了鋼棒球具有一定應(yīng)用價值。在認真選材基礎(chǔ)上,進一步總結(jié)經(jīng)驗,使這一技術(shù)在工業(yè)應(yīng)用上更成熟。

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2024-11-23 18:56:17