提高Φ2.4×13m水泥磨達(dá)產(chǎn)的方法
1 降低入磨物料水分,穩(wěn)定喂料量。
2 加強(qiáng)磨機(jī)通風(fēng)。將四倉(cāng)改為三倉(cāng),把三四倉(cāng)之間的隔倉(cāng)板割去,改成擋料圈,以減小磨內(nèi)的通風(fēng)阻力。原進(jìn)料口直徑只有300mm,正常喂料時(shí),進(jìn)風(fēng)斷面積只有約236cm2,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;將錐形螺旋改為直筒螺旋,將進(jìn)料口直徑增大到Φ680mm。
3 延長(zhǎng)物料在磨內(nèi)的停留時(shí)間。將隔倉(cāng)板的縫隙由10mm改為6mm,縮短一倉(cāng)長(zhǎng)度,適當(dāng)增加二、三倉(cāng)研磨體填充率,并原雙層篦板反向安裝以使小口成為進(jìn)料端,這樣有效地增加了物料停留時(shí)間。
4 調(diào)整研磨體級(jí)配。
通過以上改造,使磨機(jī)產(chǎn)量由18t/h提高到22t/h,比表面積穩(wěn)定在300±10cm2/kg,粉磨電耗由原來的47kWh/t下降到40kWh/t,每年可節(jié)電175萬kWh。
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