擠壓聯(lián)合粉磨系統(tǒng)的生產(chǎn)實踐
浙江桐星水泥粉磨有限公司水泥粉磨站采用兩套HJ120-45組成聯(lián)合粉磨系統(tǒng),年設(shè)計能力100萬t。于2003年10月一次性帶料試車成功,經(jīng)過一年的生產(chǎn),進行了現(xiàn)場標定:單條生產(chǎn)線水泥產(chǎn)量75t/h,電耗28.8kWh/t,系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,主要指標達到設(shè)計要求。
1 生產(chǎn)流程及主要設(shè)備簡介
由回轉(zhuǎn)窯熟料、爐渣、煤矸石、石膏組成的物料在庫底配料后,經(jīng)膠帶輸送機喂入輥壓機穩(wěn)流稱重倉。膠帶輸送機上方設(shè)有一臺掛式電磁除鐵器,以避免含鐵物件進入輥壓機,穩(wěn)流稱重倉上安裝有稱重傳感器、變送器。其信號送至DCS集散控制系統(tǒng),以確保輥壓機實現(xiàn)不過飽和喂料,經(jīng)輥壓機擠壓后的物料(含料餅)經(jīng)打散分級機分選,小于3mm粒徑的物料送入高細球磨機繼續(xù)粉磨。粗粉返回穩(wěn)流小倉,再次擠壓,其工藝流程見圖1,水泥粉磨系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。
2 現(xiàn)場標定參數(shù)
由于今年夏季電力供應(yīng)特別緊張,我們在夜間電力供應(yīng)正常,生產(chǎn)狀況相對穩(wěn)定的狀態(tài)下對該系統(tǒng)三個方面的參數(shù)進行了標定,即進磨細粉、輥壓機出口混合粉、輥壓機粗粉的顆粒組成。其標定結(jié)果見表2、表3、表4。
3 應(yīng)用分析
3.1 產(chǎn)量高、效益顯著
經(jīng)標定,系統(tǒng)產(chǎn)量比未使用輥壓機的開流水泥磨系統(tǒng)至少高出40%。歸結(jié)原因有兩方面:(1)輥壓機作為預粉磨工藝中的主要設(shè)備,將熟料擠壓成含有大量粉料及帶有數(shù)量很大微裂紋的料餅,為水泥磨粉磨提供了良好的基礎(chǔ)。表2、表3的數(shù)據(jù)表明:該系統(tǒng)中輥壓機、打散分級機的擠壓效果,分級效果完全不亞于同類進口設(shè)備。(2)打散分級機的使用,保證了入磨細度的均勻性,便于水泥配球配段,提高粉磨效率,且回到輥壓機的粗粉又能有效提高輥壓機的擠壓效果。表4的數(shù)據(jù)表明,回輥壓機的粗粉與熟料等混合,其密實程度有足夠的保證。
3.2 易滿足高比表面積的水泥生產(chǎn)要求
經(jīng)標定,水泥成品比表面積穩(wěn)定在380~400m2/kg,易滿足3天,28天的高標號水泥強度要求。同時,高的比表面積,使添加足夠數(shù)量的混合材成為可能,經(jīng)濟效益十分顯著,而且完全滿足水泥新標準的各項參數(shù)指標要求。
3.3 能耗低、節(jié)能效果好
經(jīng)估算,該系統(tǒng)水泥粉磨電耗比使用輥壓機的開流水泥磨系統(tǒng)節(jié)約15%以上,而且生產(chǎn)穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著。
4 研究探索
4.1 系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化余地較大
由表2可知,進磨細粉小于0.08mm占32.5%~39.1%,這意味進磨細粉中至少有同樣比例的料粉為合格品。經(jīng)過φ3.2m×13m三倉水泥磨再粉磨,一方面易形成過粉磨,另一方面在水泥磨內(nèi)起到十分明顯的襯墊作用,降低了粉磨效率。在實踐中,操作工提高磨內(nèi)通風量則出現(xiàn)“跑粗”現(xiàn)象。本人以為可以將入磨細粉用選粉機進行選粉,將其中的成品選出,選粉機選出的粗粉則由水泥磨粉磨??紤]到水泥磨、打散分級機、選粉機、輥壓機的處理能力平衡,適當降低輥壓機壓力,增大輥縫間隙,則其處理能力會有所提高。同樣調(diào)整水泥磨內(nèi)結(jié)構(gòu)及參數(shù),調(diào)整鋼球鋼段級配等,使整個系統(tǒng)生產(chǎn)能力平衡、穩(wěn)定,效益最大化。當然,目前出磨水泥比表面積高可以稍多加些混合材,綜合效益尚可。
4.2 系統(tǒng)易損件難以避免
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摘自《中國水泥》2004年 12月號
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