φ3m×48m窯技術(shù)改造
1 φ3m×48m窯提產(chǎn)改造的可能性論證
根據(jù)國(guó)內(nèi)外對(duì)旋風(fēng)筒的規(guī)格計(jì)算公式,規(guī)模在1 100t/d時(shí),我廠的五級(jí)旋風(fēng)筒規(guī)格除個(gè)別級(jí)偏小之外,其余基本上能符合要求。
實(shí)際生產(chǎn)中的實(shí)例也可驗(yàn)證。例如:北京興發(fā)、新港、承德建龍等,這些廠都能適應(yīng)1 200t/d的要求。
通過(guò)以上可知,我廠?準(zhǔn)3m×48m回轉(zhuǎn)窯和預(yù)熱器系統(tǒng)完全能適應(yīng)1 100t/d的提產(chǎn)要求。
2 技術(shù)改造的目標(biāo)
熟料日產(chǎn)量:1 100t/d
熟料熱耗:850kcal/kg熟料
熟料質(zhì)量:28天抗壓強(qiáng)度≥55kPa
3 技術(shù)改造的內(nèi)容
3.1 分解爐
將目前的3.3mMFC分解爐進(jìn)行改造是此次技改提產(chǎn)的關(guān)鍵。在分解爐中間加設(shè)一縮口以增大噴騰效應(yīng),同時(shí)保留了原有的N-SF分解爐做為煙道使用,實(shí)踐證明使窯的預(yù)燒能力有大的提高。改造后分解爐的高徑比增大,使煤粉有足夠的燃燒時(shí)間,生料的入窯分解率可以達(dá)到92%以上,這是產(chǎn)量保證的基礎(chǔ)。
3.2 預(yù)熱器
改造系統(tǒng)中的喂料室及上升煙道,改造一級(jí)筒和五級(jí)筒,改造各級(jí)下料管,用新型翻板閥代替原有翻板閥,C1~C4級(jí)采用雙翻板閥,C5級(jí)采用BT-500單翻板閥,增加鎖風(fēng)效果,充分發(fā)揮各級(jí)換熱單元的作用。
徹底改造窯尾喂料室和豎直煙道,因?yàn)楫a(chǎn)量增大以后,喂料室和煙道的風(fēng)速(通風(fēng)面積)都已不合理,將影響到產(chǎn)量的增加。
改造預(yù)熱器C1級(jí)和C5級(jí),將現(xiàn)有的渦殼旋向由180°改造成270°旋向,渦殼和錐體之間加斜坡,使氣體流向更趨合理。C2、C3、C4級(jí)預(yù)熱器此次暫不做改動(dòng)。
3.3 更換窯尾密封
因原有密封漏風(fēng)嚴(yán)重,對(duì)預(yù)熱器和分解爐有較大的影響,影響窯產(chǎn)量的提高,故拆除原有的密封,改為柔性密封。改進(jìn)篦冷機(jī)的密封,更換高溫風(fēng)機(jī),生料入窯系統(tǒng)和三次風(fēng)管進(jìn)行改造。
3.4 篦冷機(jī)改造
對(duì)篦冷機(jī)而言,要求冷卻風(fēng)在整個(gè)篦床上能均勻分布,不能形成孔洞,而造成冷卻風(fēng)短路,原有的篦板對(duì)氣體的阻力很小,料層很小的阻力不均,即可造成冷卻風(fēng)的分布不均,而影響熟料的冷卻效果,高阻尼篦板阻力很大,料層的阻力和篦板的阻力相差很多,所以料層的阻力變化就顯得微乎其微,它的變化不會(huì)引起整個(gè)料面冷卻風(fēng)的變化,而使得整個(gè)料面的冷卻風(fēng)分布很均勻,所有的熟料都能得到的冷卻。
使用充氣梁篦冷機(jī),料層厚度一般控制在600mm左右,這樣靠近篦板的熟料急劇降溫,在篦板上面形成一層“黑料層”,對(duì)保護(hù)篦板極有利,使篦板的壽命可達(dá)2年左右。改善熟料冷卻效果,提高熱回收效率,原二室改為二、三室,原二室內(nèi)改為充氣篦板和高阻尼篦板。此外給活動(dòng)大框架增設(shè)4個(gè)風(fēng)機(jī)。
為保證煤粉和生料的供應(yīng)及煤粉輸送,將2臺(tái)?準(zhǔn)125螺旋泵改為?準(zhǔn)150螺旋泵,同時(shí)增加二臺(tái)φ280的剛性葉輪。
4 技術(shù)改造的效果
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摘自《中國(guó)水泥》2004年 12月號(hào)
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