冀東三友3000t/d窯系統(tǒng)的技改體會
我公司3000t/d的熟料生產(chǎn)線于2002年4月6日點火試生產(chǎn),2003年4月初步實現(xiàn)達產(chǎn)達標。其后,對窯系統(tǒng)進行了不斷的改進和完善,尤其是窯的燃燒器和冷卻系統(tǒng),使窯的產(chǎn)量基本穩(wěn)定在3300t/d左右。
1、窯燃燒器
投產(chǎn)初期,由于我廠所使用的四風(fēng)道燃燒器受高溫影響,結(jié)構(gòu)嚴重變形,破壞了火焰形狀,使火焰發(fā)飄發(fā)散。分叉和上燎窯皮等,嚴重影響了窯襯的使用壽命和窯的產(chǎn)質(zhì)量。后來,購進丹麥史密斯公司生產(chǎn)的
新型Duoflex燃燒器,由于其結(jié)構(gòu)簡單堅固,調(diào)節(jié)方便,火焰強勁有力,只經(jīng)短期調(diào)試后熟料的產(chǎn)質(zhì)量便有大幅度的提高。在隨后的使用過程中發(fā)現(xiàn),此燃燒器火焰也有小幅度的分叉和變形,導(dǎo)致煤粉不完全燃燒,從而產(chǎn)生黃心料和燒不透的大熟料塊。經(jīng)過從窯頭長期觀察后,發(fā)現(xiàn)燃燒器的頭部有結(jié)焦,人工捅掉后沒多久,火焰便恢復(fù)正常。但以后卻時有結(jié)焦現(xiàn)象,有的位置不易捅掉。
后來,經(jīng)過我們仔細分析認為,很有可能是由于該燃燒器具有較快的一次風(fēng)速(200m/S以上),使煤粉一出燃燒器就強力卷吸高溫二次風(fēng),迅速燃燒后產(chǎn)生結(jié)焦堵塞,而頭部的結(jié)焦是在長期不變的一次風(fēng)速和風(fēng)量的前提下才產(chǎn)生并越結(jié)越多。當(dāng)通過調(diào)節(jié)燃燒器中心可移動部分來達到改變一次風(fēng)風(fēng)速時,發(fā)現(xiàn)不但能控制結(jié)焦的發(fā)展,有時甚至能使其脫落。由于該燃燒器的一次風(fēng)速調(diào)節(jié)方便,只需轉(zhuǎn)動燃燒器后部的手輪,就可向前或向后使中心部分移動(-60--+140),達到大范圍調(diào)節(jié)一次風(fēng)速的目的。實際生產(chǎn)中,一般在+30和-30這2個位置來回調(diào)節(jié)?,F(xiàn)在,該燃燒器火焰順暢,很少有結(jié)焦的情況。
2、冷卻系統(tǒng)
更換窯燃燒器后,熟料的產(chǎn)質(zhì)量雖有提高,但由于冷卻機能力限制,窯系統(tǒng)生產(chǎn)能力沒有完全發(fā)揮;出冷卻機熟料溫度較高,且常有紅料塊,窯頭電除塵器及廢氣排風(fēng)機入口溫常在300度左右,當(dāng)遇到掉窯皮或細料多時溫度會更高。窯頭廢氣排風(fēng)機經(jīng)常由于高溫使葉輪變形,導(dǎo)致風(fēng)機嚴重振動,還幾次損壞風(fēng)機,迫使停產(chǎn)檢修。
后來,在窯頭電除塵入口的管道上開了2個直徑600mm左右的孔,以便讓冷風(fēng)進入,嚴寒降低電除塵及風(fēng)機入口的溫度,但當(dāng)窯頭廢氣排風(fēng)機以最大能力運轉(zhuǎn)時,窯頭還時常呈正壓,所以效果甚微。
......摘自《水泥》2005.NO.5
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