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五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯后結(jié)圈的原因及處理

2007-01-18 00:00

  我廠日產(chǎn)600噸五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯投產(chǎn)以來,后結(jié)圈頻繁,嚴(yán)重時一個星期就要被迫停窯人工找圈,后經(jīng)多方面分析處理,連續(xù)幾個月都未出現(xiàn)過被迫停窯打圈現(xiàn)象。
   

 1 窯后結(jié)圈現(xiàn)象:火焰短粗,窯前溫度升高,火焰伸不進窯內(nèi);窯尾溫度降低,窯尾負壓明顯上升;窯頭負壓降低,并頻繁出現(xiàn)正壓;窯功率增加,波動大;燒成帶料減少,嚴(yán)重時窯尾密封圈漏料,經(jīng)多次檢查,窯后結(jié)圈料中有許多煤粉,且SO3含量較高。
  

  2 原因分析。 生料中n偏低,使煅燒中液相量增多粘度大而富集在窯尾;入窯生料均勻性差;煅燒過程中生料中有害揮發(fā)性組分在系統(tǒng)中循環(huán)富集,從而使液相出現(xiàn)溫度降低,同時也使液相量增加造成結(jié)圈。煤揮發(fā)分低,灰分高,硫含量高,煤粉燃燒速度慢,低溫長焰煅燒,不完全燃燒嚴(yán)重,煤灰集中沉降到燒成帶末端的物料上,使液相出現(xiàn)溫度大大降低,液相量及液相粘度增加。同時操作不合理,用煤過多,一二次風(fēng)配合不當(dāng),窯快轉(zhuǎn)率低。
  

  3 處理措施。做好原燃材料管理,穩(wěn)定生料成分:確保石灰石中CaO含量在50%~52%;選用揮發(fā)分較高的低硫煤。調(diào)整配料方案,適當(dāng)提高KH值和n值。規(guī)范了窯工藝操作參數(shù),同時密切注意燒成系統(tǒng)及預(yù)熱器系統(tǒng)的溫度和負壓的變化,加強預(yù)熱器的吹掃,防止堵塞而影響窯的通風(fēng);如發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)有后結(jié)圈,減喂料量,降窯速,拉長火焰并將煤管適當(dāng)調(diào)高,并全部伸入窯煅燒,將窯尾高溫風(fēng)機全開并打開冷風(fēng)帽,燒2~3小時后逐步轉(zhuǎn)入正常操作。
 

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