我廠地處德州市西郊,臨近華能德州電廠,粉煤灰資源非常豐富,但由于當?shù)貨]有石灰石資源,所需石灰石均由濟南長清、黃山店等地運入,因而進廠石灰石品種較多,質量控制非常困難。原料雖然經(jīng)過了預均化堆場、均化庫的均化,但是生料化學成分波動還是較大,對生產(chǎn)帶來了一定的影響,主要表現(xiàn)在預熱器系統(tǒng)頻繁堵料,窯尾煙室結皮堵塞,下料溜管結皮嚴重等,造成窯系統(tǒng)開停頻繁,窯內溫度變化起伏很大,窯皮跌落,有害成分(氯、鎂)高,易長副窯皮和肥窯皮,有時發(fā)展成熟料圈,嚴重影響正常的生產(chǎn)。我廠石灰石含MgO高達3.8%,熟料中C1一達0.032%。2003年11月
生產(chǎn)中,燃燒器端部澆注料磨損嚴重(一般3個月),時常造成燃燒器端口變形,引起火焰形狀變形,火焰碰撞窯皮而損壞窯皮及內襯。2004年底,操作人員發(fā)現(xiàn)燒成帶前端窯皮跌落嚴重,簡體表面溫度直線上升,為防止大的事故發(fā)生,停窯檢查,發(fā)現(xiàn)燃燒器端口變形嚴重,外風道上、下差值達5 mm.。
過好的煤質在經(jīng)濟上是一種浪費,對工藝來說卻體現(xiàn)不出它的優(yōu)越性。由于它的揮發(fā)分和固定碳含量均較高,在高溫下燃燒激烈,火色發(fā)白,高溫集中,物料很容易起塊發(fā)粘而損傷窯皮,又容易造成放“過頭火”而打大慢車,冒黑煙,出黃料,破壞熱工制度的穩(wěn)定,造成大窯結圈。我廠使用原煤工業(yè)分析見下表1。
根據(jù)有關資料介紹,在同一條件下,投料量越大,窯內主窯皮則越短,浮窯皮越少,即燒成帶也越短?!覐S為了追求效益,大幅度地提高產(chǎn)量(有時達到2 900T/D ),造成窯內窯皮縮短(2004年底熱工標定測定燒成帶窯皮只有16 m,而正常燒成帶窯皮長度在23
4控制各方面因素,穩(wěn)定窯皮
4.1穩(wěn)定生料成分,控制熟料率值
針對石灰石品種較多,我廠采取交叉上料法上料(不同產(chǎn)地石灰石分開堆放,上料時交叉上料即上一車這個產(chǎn)地石灰石,再上一車另一個產(chǎn)地石灰石),同時加強均化堆場、均化庫的均化效果?;炇乙布訌娫线M廠化驗,對有害成分含量過高的采取退回措施。同時對熟料率值作適當調整,使之更適合我廠原、燃料的特點,控制KH=0.90±0.02,SM=2.60±0.10,IM=1.6±O.10。
4.2加強工藝操作,穩(wěn)定產(chǎn)量
(1)加強對操作人員的技能培訓,統(tǒng)一各班組操作方法,消除人為因素對系統(tǒng)熱工制度的影響。
(2)監(jiān)控窯主傳動負荷,出現(xiàn)變化及時分析及時解決。在正常喂料量下,窯主傳動負荷是衡量窯運行正常與否的主要參數(shù),正常的窯功率曲線應粗細均勻、無尖峰與毛刺,隨窯速度變化而改變。在穩(wěn)定的煅燒條件下,如投料量和窯速未變而窯負荷曲線變細、變粗,出現(xiàn)尖峰或下滑,均表明窯工況有變化,需及時調整喂煤量或系統(tǒng)風量;如曲線持續(xù)下滑,則需高度監(jiān)視窯內來料,必要時需減料減窯速,防止跑生料。
(3)時刻注意分解爐出口溫度及C,旋風筒溫度。正常操作中,分解爐出口溫度一般在870±20℃左右,C,旋風筒溫度為850~870℃,這兩個過程變量反映了人窯物料分解率高低和分解爐內煤粉燃燒和ICaCO:分解反應的平衡程度。用控制分解爐出口溫度、C漩風筒溫度來實現(xiàn)預熱器分解爐系統(tǒng)的穩(wěn)定。
(4)C1旋風筒出口溫度和氧含量。正常操作中出預熱器系統(tǒng)的溫度應為320~350℃,氧含量一般在2%~3%左右,這兩個參數(shù)直接反映了系統(tǒng)的拉風量的適宜程度,操作時應多加注意。
(5)窯頭罩負壓。正常條件下窯頭呈微負壓,一般在一60~一20 Pa,如其增大或減小,則需調整窯頭除塵風機閥門開度,如其波動增大,曲線變寬,則需綜合窯功率及窯頭煤情況加以調整。實際上,在窯正常操作條件下,諸參數(shù)均已基本穩(wěn)定在一定范圍內,操作人員要多看參數(shù)記錄曲線,看其發(fā)展趨勢和波動范圍,只有這樣才能提前發(fā)現(xiàn)故障隱患。一般條件下應優(yōu)先考慮調整喂煤量和用風量,每次調整在l%~2%之間,以保持熱工制度的動平衡。
(6)人爐三次風溫與冷卻機一室篦下壓力。我廠正常條件下入分解爐三次風溫≥850℃,篦冷機(富勒型厚料層冷卻機)一室壓力一般在4.5~5.4 kPa。一般通過調整篦床速度來穩(wěn)定冷卻機料層厚度,提高人窯二次風溫和人爐三次風溫。
4.3調整燃燒器,控制火焰形狀
我廠采用的是丹麥史密斯多通道燃燒器。生產(chǎn)中通過調整燃燒器內外風比例、位置來改變火焰形狀,保護窯皮。具體如下:
(1)風量控制:一次風量控制在燃燒用理論空氣量的12%左右。
(2)風速控制:在水平管道內的煤風速度≥25~30 m/s,外風出口風速在70~100 m/s,內風風速在80~120 m/s。生產(chǎn)中遇有特殊情況,可及時調整。
(3)內、外風比例的控制:為了保護窯皮,須合理控制內、外風比例。加大內風,火焰粗而短,易損傷窯皮;加大外風,火焰細而長,有利于保護窯皮。生產(chǎn)中,考慮到窯內溫度、燒成帶長度等因素,控制內風與外風的比例為3:7,這樣既能有效地保護窯皮,又可以滿足窯內溫度、熱力強度的要求。
(4)調整煤質,穩(wěn)定產(chǎn)量。針對我廠使用的煤粉揮發(fā)分較高的特點,考慮選用揮發(fā)分控制在5%~l 7%的煤粉,并嚴格控制進廠原煤水分不大于8%。同時為穩(wěn)定窯況,保護窯皮,嚴格控制熟料產(chǎn)量,力爭穩(wěn)定在2 750T/D
5結束語
窯皮是回轉窯的重要組成部分,它在熟料的煅燒中起著重要的作用。只要我們在生產(chǎn)中認真觀察,勤于總結,就能掌握本廠窯皮的變化規(guī)律,及時調整操作方法,穩(wěn)定窯內狀況,使之處于動態(tài)平衡中,就能保證回轉窯處于“高效、優(yōu)質、低消耗”的最佳運行狀態(tài)。目前,窯皮保護在我廠已得到重視,而窯內襯的使用周期也隨之延長,從最初的6個月延長到目前的13個月。