CXS(II)型高溫袋式除塵器在3000t/d生產(chǎn)線應(yīng)用
1 改造后除塵器技術(shù)參數(shù)及收塵工藝
1.1 改造后除塵器技術(shù)參數(shù)
改造后的高溫袋式除塵器由3臺相同規(guī)格的CXS(Ⅱ)1000—7(F)型袋式除塵器并聯(lián)組成,其技術(shù)性能參數(shù)見表1。
1.2 改造后收塵系統(tǒng)
新增CXSl 000—7(F)袋式除塵器人口與混風(fēng)室連接,出口與尾排風(fēng)機連接;反吹風(fēng)人口與原CXS 1000—2×7(F)除塵器反吹風(fēng)機出口連接。為防止積灰,連接管道都有一定的斜度,其流程見圖1。
由于3臺袋式除塵器進氣支管截面積相同,進口閥門又都處于全開狀態(tài),所以進人3臺除塵器的I風(fēng)量基本相同。只有當3臺除塵器內(nèi)系統(tǒng)阻力發(fā)生變化時,通過3臺除塵器的風(fēng)量才會發(fā)生變化。
2 調(diào)試運行注意事項
1)初始運行時,由于除塵器從冷態(tài)變?yōu)闊釕B(tài),水蒸氣會在濾袋的表面析出,出現(xiàn)短時間的“結(jié)露”現(xiàn) 象,煙囪會冒“白煙”。這是正常的,隨著袋室溫度的升高,這種現(xiàn)象會逐漸消失。
2)為確保濾袋的安全,設(shè)定除塵器人口溫度≤200 c℃,但不得小于75℃,一旦入口溫度>1 85cC,就會自動報警。除塵器的運行阻力應(yīng)≤l 500Pa。
3)初始運行時,阻力上升緩慢,一般情況下待設(shè)備運行幾大后,系統(tǒng)達到滿負荷時,再重新確定清灰}
4)當用控制柜手動控制時,先將清灰反吹風(fēng)機 等選擇開關(guān)置于“手動”位置,卸灰選擇開關(guān)置于“自 動”位置;在清灰、卸灰前必須先啟動卸灰輸送系統(tǒng) 和反吹風(fēng)機,然后對各室依次清灰。清灰、卸灰結(jié)束后,將各個旋鈕、選擇開關(guān)恢復(fù)到原始位置,并將反吹風(fēng)機和卸灰輸送系統(tǒng)按順序停止運行。手動清灰或卸灰時對每個室只能單獨進行,并掌握好時間。為減小漏風(fēng),較好的辦法是:第一室清灰時,第二室卸灰;第二室清灰時,第三室卸灰,依此類推。
5)停機前,為避免內(nèi)部積灰,要先對除塵器進行手動清灰。
3 窯、磨不同運行工況下的操作
3.1 窯磨同時運行時
窯磨同時運行時,3臺除塵器的進風(fēng)量在操作上一般相同,中控員可根據(jù)預(yù)熱器負壓的變化調(diào)整尾排風(fēng)機的進口閥門,調(diào)整系統(tǒng)負壓。
一般情況下,立磨系統(tǒng)操作穩(wěn)定后,除塵器進f I溫度可低于95℃,進出口差壓在1 50()|)a以下。出立磨氣體由循環(huán)風(fēng)機抽出,一部分作為循環(huán)風(fēng)入磨,以調(diào)節(jié)入磨熱風(fēng)溫度和風(fēng)量;一部分與預(yù)熱器出口剩余的廢氣混合后,再進入窯尾袋除傘器。
3.2 生料磨停機而窯系統(tǒng)運轉(zhuǎn)時
一般停磨機后,尾排風(fēng)機的閥門可適當減小,以保持預(yù)熱器系統(tǒng)負壓。但磨機停機后,如操作不當,除塵器人口溫度容易升高,達到?jīng)]定值時,系統(tǒng)會出現(xiàn)直排現(xiàn)象。此時要關(guān)閉立磨進口熱風(fēng)閥門,停止循環(huán)風(fēng)機的運行,傘開余風(fēng)閥門ZTG l O,出預(yù)熱器廢氣經(jīng)增濕噴水后,溫度低于250℃,然后經(jīng)牛料磨系統(tǒng)的余風(fēng)風(fēng)管,直接進人袋除耷器。為保護濾袋,設(shè)有冷風(fēng)閥,以確保人除塵器的溫度不超過200℃。
4自動保溫裝置
1)在預(yù)熱器出口的大立管上設(shè)置了管道式的增濕噴霧系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)水量控制,使牛料磨運行時進入高溫風(fēng)機的廢氣溫度小于260℃,生料磨停運時小于210cC。如果高溫風(fēng)機進口溫度>240℃或出口溫度>230℃,在持續(xù)5s的情況下(防止誤跳的程序延時),控制系統(tǒng)將自動打開緊急放風(fēng)閥ll2M。
2)袋除塵器進口設(shè)有冷風(fēng)調(diào)節(jié)閥門,可根據(jù)需要適當摻入冷風(fēng),如果進口溫度超過200℃并持續(xù)5s時,緊急放風(fēng)閥112M將自動打開。
3)如尾排風(fēng)機出現(xiàn)故障跳停,控制系統(tǒng)將自動打開緊急放風(fēng)閥門1l2M,將預(yù)熱器排出的高溫廢氣通過煙囪排人大氣,以確保濾袋安全。
4)系統(tǒng)自動打開緊急放風(fēng)閥后,會延時ls將余風(fēng)閥ZTGl0調(diào)至5%。
5常見故障及分析處理
5.1運行阻力大
1)清灰控制器故障
清灰控制器發(fā)生故障時應(yīng)調(diào)整或更換。在生產(chǎn)穩(wěn)定后,要適當延長清灰周期,經(jīng)過多次優(yōu)化,設(shè)定每窄清灰反吹時問90s,停止反吹后延長l 2s卸灰時間,再自動轉(zhuǎn)入下一室進行清灰,效果良好。
2)煙氣結(jié)露,粉塵將濾袋糊住
本系統(tǒng)反吹風(fēng)來自除塵器的排氣管,該氣體與被過濾氣體溫度相同,因此不會產(chǎn)生結(jié)露,同時該氣體已被過濾,不會污染濾袋和袋室。但除塵器在投入使用前,必須作好氣管和箱體的保溫,以防煙氣結(jié)露,含則漏風(fēng)嚴罩,入口煙氣水分較高,容易結(jié)露糊袋。
3)濾袋脫落
如果濾袋上部從懸掛梁上脫落太多,會減小過濾面積,使系統(tǒng)阻力增大。
4)不能有效清灰
檢查反吹風(fēng)機和反吹風(fēng)閥工作是否正常,是否仔在兩室以卜同時進行反吹清灰;檢查汽缸、電磁閥是否存在故障,汽缸上的高壓氣管是否老化或脫落;檢查壓縮卒氣壓力是否在0.2MPa以上。
5.2 運行阻力小
除了考慮主風(fēng)機運行狀況或者測壓裝置故障的因素外,濾袋損壞量大或濾袋下部從袋座上松脫是主要原閃。
處理方法:逐個關(guān)閉進氣室翻板閥門,過一段時間后,煙囪冒厭明顯減少,則可以判斷該室存在泄漏。打開檢修門,等袋室溫度降低并無異味時,兩人一組(不可一人獨人)進入袋室檢查,進行更換或重新扎緊,換袋時可上下兩層同時進行,操作時應(yīng)避免損傷鄰近的濾袋。
正常布袋磨損一般在離袋箍150mm處。某些情況下,粉塵在風(fēng)力的作用下引起布袋底部磨損;如果磨損住袋箍的頂部,通常是由于清灰中極度反吹風(fēng)m t1]I起的袋吸同到袋箍內(nèi)所致;如果磨損在袋中部通常是布袋掛的過松,布袋相巨碰撞摩擦,此時應(yīng)檢查布袋引力情況。
6 體會
該高溫袋除塵器在我公司窯尾的運行效果比較刪想。采用該除塵器后,由于窯系統(tǒng)操作所用的風(fēng)量提高,預(yù)熱器壓力由一4 800Pa提高到一5 600Pa,窯系統(tǒng)喂料量提高15t/h左右,標態(tài)下粉塵排放濃度達到30n,g/n。以下。使用覆膜玻纖濾袋費用占設(shè)備總投資60%以上,普通玻纖濾袋成本僅占30%左右,然而普通玻纖濾袋使用壽命較復(fù)膜濾袋短。如果加強除塵器的維護,注意降低濾袋損耗,減少浪費,保持較低的過濾風(fēng)速,是含町提高收塵系統(tǒng)的運行效益,從而降低總體運行成本,還有待在生產(chǎn)實踐中進行嘗試。
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