優(yōu)選配料方案改善熟料性能
1 原燃料化學(xué)成分及工藝條件
1.1 原燃料化學(xué)成分
由于我廠離鋼鐵廠較近,礦渣成本較低,本廠又有一油頁巖礦,所以生產(chǎn)初期使用石灰石、礦渣、油頁巖和鐵粉4組分配料。原燃材料化學(xué)成分見表1~表3。
1.3 燒成生產(chǎn)主要工藝設(shè)備
Φ2.5m×42m帶NH型300t/d五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯1臺,30m2電除塵器1臺,Φ2.3m×28m單筒冷卻機(jī)1臺,Φ1.7m×2.5m風(fēng)掃煤磨1套,Φ6m×14m間歇式均化庫4座,Φ800mm×4500mm氣力提升泵1臺,RE150羅茨風(fēng)機(jī)4臺(煤風(fēng)機(jī)、凈風(fēng)機(jī)各1臺,生料風(fēng)機(jī)2臺),四平1930SIBB24型耐熱風(fēng)機(jī)1臺。
2 工藝存在的問題
生產(chǎn)初期由于經(jīng)驗(yàn)不足,配料率值不合理,熟料的產(chǎn)質(zhì)量均很低,加之油頁巖揮發(fā)分較高,造成五級旋風(fēng)預(yù)熱器1級筒出口溫度過高,風(fēng)速過快,電除塵器入口含塵濃度超過設(shè)計(jì)值,使收塵效果差,污染了環(huán)境,增加了成本壓力。
1)由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,增加了外購石灰石量,造成礦點(diǎn)多,成分波動大,又沒有預(yù)均化設(shè)施,使出磨生料CaO合格率只能達(dá)到40%左右,F(xiàn)e2O3合格率也只能達(dá)到60%,為此專門配置了均化員,負(fù)責(zé)生料的均化和搭配,及時(shí)同化驗(yàn)室聯(lián)系調(diào)整配料方案,提高入窯生料合格率,CaO合格率提高到55%,F(xiàn)e2O3合格率提高到70%,為提高熟料產(chǎn)質(zhì)量打下了基礎(chǔ)。
2)配料方案的問題。由于進(jìn)廠原燃材料波動大,當(dāng)時(shí)習(xí)慣于高熔劑配方,生料Fe2O3控制值較高,大部分控制在2.8%~3.2%,熟料煅燒范圍窄,經(jīng)常發(fā)生結(jié)大球和結(jié)圈現(xiàn)象,看火工不得不采用停料燒圈的辦法,造成預(yù)熱器旋風(fēng)筒中心管、翻板閥燒壞,而且嚴(yán)重影響了熟料的產(chǎn)質(zhì)量。由于使用的油頁巖揮發(fā)性物質(zhì)含量高,造成1級筒風(fēng)速加快,氣、料分離效果差,電除塵器入口含塵濃度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,使電除塵器負(fù)荷加重,粉塵排放超過國家要求。據(jù)德國多特豪森水泥廠資料介紹,生料中加入11.6%的油頁巖,當(dāng)溫度達(dá)到500~600℃時(shí),可燃物燃盡,其對物料分解不起多大作用,反而使預(yù)熱器出口氣溫大幅提高。針對上述問題,選擇了離廠區(qū)較近的煤矸石(化學(xué)成分見表5),配料取消了油頁巖和礦渣。適當(dāng)提高了n值,由過去的2.0~2.2提高到2.2~2.4,F(xiàn)e2O3降低到2.2%~2.4%,飽和比則基本保持不變,控制在0.91±0.02。通過上述調(diào)整,減少了游離SiO2含量(比使用粘土或油頁巖),窯的通風(fēng)有明顯改善,窯內(nèi)物料翻滾活潑,結(jié)粒均齊,窯速能穩(wěn)定在1.5r/min以上,熟料的產(chǎn)質(zhì)量有很大提高,并減小了電除塵器入口風(fēng)速和入口含塵濃度,使粉塵排放達(dá)到國家要求。利用煤矸石配料前后的生、熟料化學(xué)成分和粉塵排放情況見表6~表8。
3 加強(qiáng)工藝參數(shù)的管理
由于操作人員水平低,窯系統(tǒng)熱工參數(shù)控制不穩(wěn)定和不合理,曾造成五級下料翻板閥燒壞和增濕塔入口風(fēng)管吸癟以及電除塵器爆炸的嚴(yán)重事故,熟料產(chǎn)質(zhì)量不穩(wěn)定,電除塵器粉塵排放濃度嚴(yán)重超標(biāo)。經(jīng)過摸索,我們制定了一套工藝控制制度,規(guī)定了工藝參數(shù)控制范圍,并認(rèn)真執(zhí)行嚴(yán)格考核。通過培訓(xùn),改變了看火工過去“小風(fēng)小料慢窯速,大煤量、大凈風(fēng)、頂火燒”的操作習(xí)慣,摸索適應(yīng)“三大一快,薄料快燒”的操作方法,保證了預(yù)熱器各級翻板閥靈活和增濕塔噴槍霧化效果好,加強(qiáng)設(shè)備檢查維護(hù),使電除塵器設(shè)備完好率達(dá)100%,控制電除塵器進(jìn)口溫度在120~140℃之間,各電場二次電壓、二次電流在50~65kV和40~80mA。
4 實(shí)施效果分析
1)提高了熟料的產(chǎn)質(zhì)量,降低了粉塵損失,見表7。
2)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益
從表8可以看出,熟料強(qiáng)度提高了8MPa,臺時(shí)產(chǎn)量提高了2.8t/h。水泥混合材摻加量增加了5%。1999年比1998年水泥綜合電耗降低了4.4kWh/t,水泥標(biāo)煤降低了2.1kg/t,少向環(huán)境排放生料6989t,按全年10萬t水泥計(jì)算:
多摻加混合材增收:5%×100000t×(210元/t-80元/t)=65萬元
節(jié)約電費(fèi)增收:4.4kWh/t×100000t×0.345元/kWh=15.18萬元
熟料成本增收:2.8t/h×7446h(85%運(yùn)轉(zhuǎn)率)×(193.17元/t-190.1元/t)=6.4萬元
節(jié)約煤增收:(2.1/1000×29260/23000)×80元/t×100000t=2.137萬元
節(jié)約生料:6989t×79元/t=7萬元
每年合計(jì)為企業(yè)增收95.75萬元。同時(shí)使用煤矸石配料,每年為社會消耗12500t煤矸石,解決了煤矸石占用土地問題,社會效益十分顯著。
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