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Φ4m×43m短窯窯尾漏料原因的探討

2007-04-26 00:00

我廠2000t/d熟料生產(chǎn)線于1992年投產(chǎn),1999~2000年Φ4m×43m短窯窯尾漏料始終影響著生產(chǎn)。針對(duì)此問(wèn)題,我廠采取了多種措施,使窯尾漏料現(xiàn)象基本消除。現(xiàn)結(jié)合窯尾的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來(lái)探討漏料的原因。 

1 窯尾部件結(jié)構(gòu)
  
由圖1所示,窯尾主要部件為托磚環(huán)、勺狀環(huán)、彈簧杠桿式密封裝置及窯尾煙室固定環(huán)等。
  

  圖1 窯尾部件結(jié)構(gòu)
  
1.托磚環(huán);2.勺狀環(huán);3.舀料勺;4.彈簧杠桿式密封裝置;5.煙室固定環(huán);6.澆注料;7.托盤;8.耐火磚

1.1 托磚環(huán)、勺狀環(huán)
  
托磚環(huán)與回轉(zhuǎn)窯筒體延伸的錐形部分連接,并用來(lái)支撐回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的最后一行耐火磚(或澆注料),設(shè)計(jì)要求砌磚后的高度為470mm(見(jiàn)圖1)。在勺狀環(huán)與回轉(zhuǎn)窯末端連接的凹部,設(shè)舀料勺,它可將由廢氣流帶入勺狀環(huán)內(nèi)的物料收集起來(lái),通過(guò)回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)動(dòng)把物料重新倒入窯內(nèi)。舀料勺由空氣來(lái)冷卻。

1.2 彈簧杠桿式密封裝置
  
窯尾密封主要由窯尾煙室固定環(huán)上的固定摩擦圈和一周若干塊隨窯回轉(zhuǎn)的扇形活動(dòng)摩擦圈組成來(lái)實(shí)現(xiàn)?;顒?dòng)摩擦圈由鉸鏈支撐于勺狀環(huán)延伸的部分,借助于拉力彈簧和杠桿機(jī)構(gòu),把扇形的活動(dòng)摩擦圈壓向固定摩擦圈上,保持緊密接觸。

1.3 煙室固定環(huán)
  
煙室固定環(huán)為窯尾煙室同回轉(zhuǎn)窯的交界部分,其環(huán)向法蘭上裝有固定摩擦圈,內(nèi)部設(shè)有空氣冷卻的托盤,托盤由耐熱鋼制成,上部澆筑一定斜度的澆注料,由C5下來(lái)的物料由此滑入窯內(nèi)。

2 窯尾漏料的分析
  
2.1 部分窯尾部件損壞
  
舀料勺主要是對(duì)廢氣流帶進(jìn)勺狀環(huán)的物料進(jìn)行收集,它的收集量是非常有限的。如果托盤和托磚環(huán)上的耐火磚發(fā)生損壞,入窯物料就會(huì)大量進(jìn)入勺狀環(huán)內(nèi),當(dāng)物料量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)舀料勺的提升量時(shí),便會(huì)從密封件處溢出形成窯尾漏料。若是托盤發(fā)生損壞,窯尾就會(huì)持續(xù)漏料,必須停窯進(jìn)行處理;若是托磚環(huán)上的耐火磚發(fā)生損壞,窯尾就不一定持續(xù)漏料,但耐火磚損壞程度越嚴(yán)重,窯尾相對(duì)越易漏料。窯尾漏料量也和窯筒體的上下竄動(dòng)有關(guān),通常窯筒體下竄比上竄漏料量要多(上下竄動(dòng)的最大距離為50mm)。例如在2000年8月20日前后,入窯生料量最低減至90t/h時(shí)(設(shè)計(jì)140t/h),窯尾仍連續(xù)漏料,而且當(dāng)窯筒體竄至下部時(shí),漏料更為嚴(yán)重。22日停窯后檢查發(fā)現(xiàn),托磚環(huán)上的耐火磚基本損壞,并且托盤也被局部燒壞,經(jīng)過(guò)處理后,窯系統(tǒng)投料量重新恢復(fù)至140t/h以上。

2.2 窯尾端物料填充率過(guò)高
  
從這2年的運(yùn)轉(zhuǎn)中也發(fā)現(xiàn),當(dāng)窯尾部件完好時(shí),窯尾也存在漏料。主要現(xiàn)象是:①有時(shí)僅加減10t/h料量,窯尾就可能出現(xiàn)漏料;②當(dāng)清理煙室、分解爐下部結(jié)皮后,窯尾開(kāi)始漏料,但基本上在半小時(shí)之內(nèi)又恢復(fù)正常,多次觀察認(rèn)為,主要是大量清理的結(jié)皮瞬間入窯造成。綜合以上現(xiàn)象及前述托磚環(huán)上耐火磚損壞造成窯尾漏料的分析,很明顯看出窯尾端物料填充率過(guò)高是窯尾漏料的實(shí)質(zhì)原因。

2.2.1 窯尾端設(shè)計(jì)物料最大填充率的計(jì)算
  
由設(shè)計(jì)的托磚環(huán)上耐火磚高度為470mm,計(jì)算窯尾端設(shè)計(jì)物料最大填充率ψ(見(jiàn)圖2):
  

 
因窯內(nèi)耐火磚厚度為200mm,故R=1800mm
  H=R-470=1330mm
  Φ=arccos(H/R)=42.36°
  M=R×sinΦ=1213mm
  ψ=〔(2Φ/360)πR2-(2M×H/2)〕/πR2
  =7.68%
2.2.2 窯尾端物料堆積填充率的計(jì)算
  根據(jù)回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料填充率計(jì)算公式:
  ψ=(0.0376×G×α1/2)/(S××γ×n)
式中:
  G———單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)某帶的物料量,t/h。經(jīng)取樣檢測(cè)C5下料管入窯物料分解率在90%~95%之間時(shí),入窯物料燒失量在4.3%左右(取4.3%),窯尾端G=(生料投料量/生料料耗)×(100/(100-4.3))(生料料耗為1.68);
  α———物料休止角,入窯生料取35°;
  S———回轉(zhuǎn)窯的斜度,為2°;
  Di———回轉(zhuǎn)窯某帶的有效內(nèi)徑,窯尾端為3.6m;
  γ———通過(guò)回轉(zhuǎn)窯某帶物料的容積密度,入窯生料取1.1t/m3;
  n———回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速,r/min。
  那么由上式可以計(jì)算不同窯速、不同窯系統(tǒng)投料量時(shí),物料從C5下料管入窯后,在窯尾端堆積的填充率,結(jié)果見(jiàn)表1。 


2.2.3 窯尾端物料填充率超過(guò)其設(shè)計(jì)最大填充率的分析 
  
通過(guò)以上分析計(jì)算可看出:①當(dāng)窯速≥2.9r/min時(shí),物料從C5下料管入窯后,在窯尾端堆積的填充率均小于窯尾端設(shè)計(jì)最大填充率;②當(dāng)窯系統(tǒng)投料量不變時(shí),窯速越高,窯內(nèi)物料填充率越低,反之則越高;③僅從C5下料管入窯物料的料量來(lái)考慮,窯尾端設(shè)計(jì)最大填充率的取值是合理的。那么為什么窯尾端物料填充率又會(huì)超過(guò)其設(shè)計(jì)最大填充率呢?在窯尾漏料期間,從窯筒體掃描曲線上可以發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)主窯皮長(zhǎng)度基本上都在25~27m,而在1999年前窯內(nèi)主窯皮僅在19~23m。同時(shí)結(jié)合2000年9月25日停窯前后的觀察結(jié)果:回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)投料量低于140t/h時(shí),窯尾沒(méi)有漏料現(xiàn)象,而投料量高于140t/h時(shí),窯尾有漏料現(xiàn)象。26日窯內(nèi)檢查測(cè)量主窯皮在26m處,其最厚處窯皮達(dá)620mm,平均厚度在500mm以上。可以計(jì)算停窯前26m處物料在窯內(nèi)有效內(nèi)徑內(nèi)的填充率為15.5%,AB的高度為556mm,見(jiàn)圖3。 


  為便于分析問(wèn)題同時(shí)又不影響問(wèn)題分析的結(jié)果,假設(shè)圖3中的料面DE呈水平狀態(tài)。于是再進(jìn)行以下分析:在窯內(nèi)某一長(zhǎng)度距離內(nèi),物料的填充率未發(fā)生變化時(shí),從窯尾到窯頭方向每前移1m,窯內(nèi)料面高度(料面高度指料面相對(duì)于基準(zhǔn)水平面的高度)大約會(huì)下降3.5cm(因窯筒體有3.5%的斜度)。所以窯運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),26m處料面高度應(yīng)為回轉(zhuǎn)窯0~26m內(nèi)料面的最高點(diǎn)。26m之后,窯內(nèi)料面高度就可能存在以下3種情況(如圖4):①當(dāng)AC<DE時(shí),在窯尾端堆積形成的料面高度為窯內(nèi)最高料面點(diǎn),這時(shí)不會(huì)造成窯尾漏料;②當(dāng)AC≥MN時(shí),由于C點(diǎn)料面過(guò)高,雖然窯本身轉(zhuǎn)動(dòng)和斜度的存在,但還會(huì)使其后面的物料水平堆積至窯尾端造成窯尾漏料;③當(dāng)DE<AC<MN時(shí),雖從C點(diǎn)開(kāi)始物料水平堆積至窯尾端,但不會(huì)造成窯尾漏料。經(jīng)計(jì)算,停窯前26m處料面高度AC為1256mm,而MN為1249mm,AC>MN,易造成窯尾漏料。可見(jiàn)窯內(nèi)窯皮過(guò)長(zhǎng)過(guò)厚是造成窯尾端物料填充率超過(guò)其設(shè)計(jì)最大填充率的原因。同時(shí)可以發(fā)現(xiàn)上述3種情況中,AM越大,窯尾漏料的可能性就越小。也就是說(shuō)長(zhǎng)徑比小的預(yù)分解窯要比長(zhǎng)徑比大的窯尾容易出現(xiàn)漏料。 


  
1)石灰石的變化對(duì)窯皮長(zhǎng)度和厚度的影響 
  
1999年4月在窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)中,窯筒體前4~7m始終窯皮較薄,筒體溫度在300℃以上,而正常為230~280℃,主窯皮長(zhǎng)度在25~27m之間波動(dòng),而且較厚。物料易燒性好,fCaO低(4月平均0.44%),窯頭用煤量相對(duì)較少,窯臺(tái)產(chǎn)易于提高,但提高后窯尾漏料嚴(yán)重??墒腔剞D(zhuǎn)窯噴煤管的工藝狀況、入窯煤粉質(zhì)量、煅燒操作及生料的配料均未發(fā)生變化(1997年前粘土質(zhì)原料大多數(shù)時(shí)間僅用砂頁(yè)巖配料,1997年后粘土質(zhì)原料用砂頁(yè)巖∶燒粘土=1∶1搭配配料,生料易燒性有較大改善,窯皮長(zhǎng)度略有延長(zhǎng)。熟料率值控制為KH 0.89~0.91,n 2.5±0.1,P1.6±0.1比較合適)。后來(lái)在進(jìn)廠艾礦石灰石中發(fā)現(xiàn)螢石,使熟料最低共熔溫度降低,液相提前出現(xiàn),造成窯皮變長(zhǎng)增厚。針對(duì)這種情況采取適當(dāng)提高熟料KH值,降低Fe2O3含量,控制窯尾溫度等措施,窯系統(tǒng)投料量提高后,窯尾漏料量稍有減少,但仍然存在。1999年10月后開(kāi)始使用低成本的柳礦石灰石代替部分艾礦石灰石配料,到2001年代替量已增至18%。對(duì)減少石灰石含螢石造成的窯尾漏料有明顯的緩解作用。 
  
2)電石渣的使用對(duì)窯皮長(zhǎng)度和厚度的影響 
  
1999年6月我廠用電石渣代替部分艾礦石灰石配料煅燒熟料,從電石渣的化學(xué)成分來(lái)看(見(jiàn)表2),其有害成分較少,但水分較大(20%以上)而且60%以上為10~50μm顆粒組成的細(xì)粉,流動(dòng)性能差,化學(xué)活性較好。起初代替量為3%,又未連續(xù)使用,窯系統(tǒng)煅燒基本上沒(méi)有多大反映。8~9月開(kāi)始連續(xù)使用,代替量提高到6%~10%,配料率值未做調(diào)整,電石渣雖然和石灰石搭配入碎石庫(kù),但出碎石庫(kù)入調(diào)配庫(kù)前的搭配比例不容易控制,造成入窯生料成分波動(dòng)較大,但易燒性仍較好,fCaO較低,窯內(nèi)窯皮又被拉長(zhǎng),并且窯內(nèi)大球較多,窯尾漏料嚴(yán)重。如1999年9月7日,電石渣代替石灰石達(dá)10%時(shí),投料量?jī)H為130t/h,窯尾還長(zhǎng)時(shí)間出現(xiàn)漏料現(xiàn)象。2001年6~9月用電石渣(電石渣僅能在每年5~10月使用)代替部分艾礦石灰石配料時(shí),保證電石渣5%的穩(wěn)定摻量,適當(dāng)提高熟料KH值后(KH=0.90~0.93),窯尾基本上無(wú)漏料現(xiàn)象。  

3)過(guò)渡帶耐火材料對(duì)窯皮長(zhǎng)度和厚度的影響 
  
1996~1998年窯過(guò)渡帶主要使用鎂鋁尖晶石磚,使用周期為6~8個(gè)月,1999年至今主要使用AZM耐磨磚,使用周期12個(gè)月以上。起初AZM耐磨磚鑲砌位置距窯口最近距離為24.2m,1999年1月距窯口23m處出大球,致使該處的鎂鋁尖晶石磚被磨薄造成紅窯,后把AZM耐磨磚鑲砌距窯口21.2m處,明顯發(fā)現(xiàn)該磚的掛窯皮性能優(yōu)于鎂鋁尖晶石磚,給窯皮的增長(zhǎng)變厚創(chuàng)造了條件。后經(jīng)生產(chǎn)廠家對(duì)該磚的化學(xué)成分進(jìn)行了調(diào)整,2000年11月在22.2~27.0m段更換后,取得了較明顯的效果。 
  
4)煅燒操作對(duì)窯皮長(zhǎng)度和厚度的影響 
  
在窯系統(tǒng)操作時(shí),窯頭喂煤量不宜過(guò)多,否則煤粉在燒成帶末端不完全燃燒沉積后,易造成窯皮厚度的增加。2000年為鼓勵(lì)操作員盡量控制窯頭喂煤量,制定了煤耗考核辦法,有利于窯皮厚度的降低。 
  
從前述分析可知回轉(zhuǎn)窯窯速越高,窯內(nèi)物料填充率相應(yīng)越低,窯尾不易漏料。同時(shí)窯速提高后,減少了物料在窯皮上的再粘附,降低了窯皮厚度。我廠在投料量不變的情況的下,窯速降低了0.2~0.3r/min后,2~3個(gè)班后窯皮明顯增厚,所以回轉(zhuǎn)窯的快轉(zhuǎn)對(duì)減少窯尾漏料非常重要。 

3 結(jié)論 

  
1)短窯窯內(nèi)窯皮過(guò)長(zhǎng)過(guò)厚,使物料產(chǎn)生堆積,導(dǎo)致了窯尾端物料填充率的升高,而窯尾端物料填充率過(guò)高又是窯尾漏料的實(shí)質(zhì)原因。 
  
2)長(zhǎng)徑比小的預(yù)分解短窯,由于窯內(nèi)物料的堆積,比長(zhǎng)徑比大的預(yù)分解窯易出現(xiàn)窯尾漏料問(wèn)題。因此短窯窯尾的工藝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮這一問(wèn)題。 

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2024-11-27 05:31:39