擴大鐵粉定量給料機的量程
2007-04-28 00:00
我公司生料配料鐵粉下料使用帶預給料機的DEL型定量給料機,量程為4t/h。由于生料磨產(chǎn)量的提高,再加上原料成分的變化,使得鐵粉給料機給料能力顯得不足,造成出磨生料Fe2O3合格率達不到控制指標。并且由于原定量給料機下料皮帶速度低,造成對預給料機的控制很不穩(wěn)定,下料量始終波動,下料精度得不到保證。因此,只有增大鐵粉給料機的下料能力,才能在保證生料質(zhì)量的前提下提高產(chǎn)量。
1 改造方法
為了減少改造投資和不影響生產(chǎn),我們選擇了不改動原來定量給料機的秤體結(jié)構(gòu),只改變皮帶運轉(zhuǎn)速度的方法。
因為該電動機為直流調(diào)速電動機,轉(zhuǎn)速提高有限,因此采取減少減速機減速比的方法。
由于定量給料機的測速傳感器是測量直流電動機的輸出軸的轉(zhuǎn)速,減速機改變后,定量給料機原來的控制參數(shù)(速度計量部分)不適合了,控制參數(shù)必需調(diào)整才能保證定量給料機計量的準確性。
鐵粉定量給料機原使用減速機型號:KA86 R63/A,減速比是:3692。同時我們有1臺舊的同型號減速機,減速比是:1756。如果使用它,聯(lián)接形式不需改變,易于操作。
現(xiàn)鐵粉定量給料機的直流調(diào)速電動機功率為0.53kW。由于該種型號功率的直流調(diào)速電動機還應(yīng)用于1臺40t/h的定量給料機,所以該電動機功率完全可以滿足需要。
根據(jù)改造前后2臺減速機的減速比,我們計算控制參數(shù),并在更換減速機后,作相應(yīng)調(diào)整。
1)計算量程:
原減速機和現(xiàn)減速機的減速比相比為:3692/1756=2.103倍。那么提速后量程應(yīng)該到4×2.103=8.406t/h。加上原定量給料機設(shè)計時要求的125%富余量,則最大量程達10.507t/h。
那么定量給料機的量程可以定為10t/h。控制參數(shù)P14由4000改到10000。
2)計算定量給料機皮帶額定速度:
原值為0.0084。
改造后的值=0.0084×10/4=0.021。
控制參數(shù)P20由0.0084改到0.021。
3)計算速度傳感器輸出脈沖數(shù):
原值為905.5。
改造后的值=905.5×10×1756/(4×3692)
=1076.7。
控制參數(shù)P21由905.5改到1076.7。
4)計算皮帶轉(zhuǎn)1圈時間:
原值為593.8。
改造后的值=593.8×4/10=237.5。
控制參數(shù)P22由593.8改到237.5。
更換減速機后,控制參數(shù)按上面計算的值相應(yīng)更改。該定量給料機量程已由4t/h改到10t/h。
2 改造前后比較
1)改造后由于皮帶速度的提高,給料機調(diào)整的余量增加了,下料量曲線變得平穩(wěn)了,解決了下料振蕩狀態(tài)。
2)改造前下料量一般在2.5~4t/h,改造后下料量一般在2.5~6t/h運行。生料的鐵粉改造前合格率為85%,改造后合格率為90%以上。
3)由于改前直流電動機始終處于高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),直流電動機溫度比較高;而改后直流電動機處于中低速運轉(zhuǎn),直流電動機的溫度降低了。
4)改造后量程的擴大對鐵粉質(zhì)量的要求大大降低,可以選擇一些低品位的原料。
1 改造方法
為了減少改造投資和不影響生產(chǎn),我們選擇了不改動原來定量給料機的秤體結(jié)構(gòu),只改變皮帶運轉(zhuǎn)速度的方法。
因為該電動機為直流調(diào)速電動機,轉(zhuǎn)速提高有限,因此采取減少減速機減速比的方法。
由于定量給料機的測速傳感器是測量直流電動機的輸出軸的轉(zhuǎn)速,減速機改變后,定量給料機原來的控制參數(shù)(速度計量部分)不適合了,控制參數(shù)必需調(diào)整才能保證定量給料機計量的準確性。
鐵粉定量給料機原使用減速機型號:KA86 R63/A,減速比是:3692。同時我們有1臺舊的同型號減速機,減速比是:1756。如果使用它,聯(lián)接形式不需改變,易于操作。
現(xiàn)鐵粉定量給料機的直流調(diào)速電動機功率為0.53kW。由于該種型號功率的直流調(diào)速電動機還應(yīng)用于1臺40t/h的定量給料機,所以該電動機功率完全可以滿足需要。
根據(jù)改造前后2臺減速機的減速比,我們計算控制參數(shù),并在更換減速機后,作相應(yīng)調(diào)整。
1)計算量程:
原減速機和現(xiàn)減速機的減速比相比為:3692/1756=2.103倍。那么提速后量程應(yīng)該到4×2.103=8.406t/h。加上原定量給料機設(shè)計時要求的125%富余量,則最大量程達10.507t/h。
那么定量給料機的量程可以定為10t/h。控制參數(shù)P14由4000改到10000。
2)計算定量給料機皮帶額定速度:
原值為0.0084。
改造后的值=0.0084×10/4=0.021。
控制參數(shù)P20由0.0084改到0.021。
3)計算速度傳感器輸出脈沖數(shù):
原值為905.5。
改造后的值=905.5×10×1756/(4×3692)
=1076.7。
控制參數(shù)P21由905.5改到1076.7。
4)計算皮帶轉(zhuǎn)1圈時間:
原值為593.8。
改造后的值=593.8×4/10=237.5。
控制參數(shù)P22由593.8改到237.5。
更換減速機后,控制參數(shù)按上面計算的值相應(yīng)更改。該定量給料機量程已由4t/h改到10t/h。
2 改造前后比較
1)改造后由于皮帶速度的提高,給料機調(diào)整的余量增加了,下料量曲線變得平穩(wěn)了,解決了下料振蕩狀態(tài)。
2)改造前下料量一般在2.5~4t/h,改造后下料量一般在2.5~6t/h運行。生料的鐵粉改造前合格率為85%,改造后合格率為90%以上。
3)由于改前直流電動機始終處于高速運轉(zhuǎn)狀態(tài),直流電動機溫度比較高;而改后直流電動機處于中低速運轉(zhuǎn),直流電動機的溫度降低了。
4)改造后量程的擴大對鐵粉質(zhì)量的要求大大降低,可以選擇一些低品位的原料。
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