窯系統(tǒng)投料方式的改進(jìn)
2007-05-10 00:00
改進(jìn)內(nèi)容
我公司燒成為離線型噴騰式窯外分解系統(tǒng),此系統(tǒng)因分解爐所用空氣全部來(lái)自篦冷機(jī),氧濃度高于在線型預(yù)分解窯系統(tǒng)。窯點(diǎn)火時(shí),按最初工藝調(diào)試設(shè)計(jì)投料要求,必須先投預(yù)熱器窯2~3h后,再點(diǎn)分解爐,這樣預(yù)熱器窯運(yùn)行的2~3h內(nèi),熱耗、電耗均較高,窯產(chǎn)量較低。為此我們經(jīng)過(guò)不斷摸索及從理論上論證分析,做出窯爐連投的試驗(yàn),并獲得成功,應(yīng)用后節(jié)能增產(chǎn)效果明顯。
窯爐連投法操作如下:
在窯系統(tǒng)溫度升到可投料的溫度后,用火把點(diǎn)燃分解爐錐部油槍。待分解爐出口溫度升到400℃以上時(shí),啟動(dòng)分解爐喂煤系統(tǒng),隨著分解爐出口溫度的上升逐漸加煤,待分解爐出口溫度達(dá)到900℃時(shí),窯系統(tǒng)拉風(fēng)到C1出口壓力為-3.5kPa,窯速提到1.5r/min,并相應(yīng)調(diào)整其它參數(shù),啟動(dòng)生料喂煤系統(tǒng),投料80t/h,約20min后,即可停止向分解爐噴油。
2 效果
表1為投料方式技改前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比。
此項(xiàng)操作技術(shù)的改進(jìn),不僅節(jié)能增產(chǎn)的效果顯著,而且投入少,約200L(20min×10L/min)柴油,窯系統(tǒng)加料快,易掛窯皮,窯系統(tǒng)熱工制度穩(wěn)定,而且窯投料量由50t/h改為80t/h,超過(guò)了40~60t/h預(yù)熱器易堵料的危險(xiǎn)區(qū)。提高了窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少了工藝故障,且每次窯投料可增加效益約0.8~1.2萬(wàn)元。
我公司燒成為離線型噴騰式窯外分解系統(tǒng),此系統(tǒng)因分解爐所用空氣全部來(lái)自篦冷機(jī),氧濃度高于在線型預(yù)分解窯系統(tǒng)。窯點(diǎn)火時(shí),按最初工藝調(diào)試設(shè)計(jì)投料要求,必須先投預(yù)熱器窯2~3h后,再點(diǎn)分解爐,這樣預(yù)熱器窯運(yùn)行的2~3h內(nèi),熱耗、電耗均較高,窯產(chǎn)量較低。為此我們經(jīng)過(guò)不斷摸索及從理論上論證分析,做出窯爐連投的試驗(yàn),并獲得成功,應(yīng)用后節(jié)能增產(chǎn)效果明顯。
窯爐連投法操作如下:
在窯系統(tǒng)溫度升到可投料的溫度后,用火把點(diǎn)燃分解爐錐部油槍。待分解爐出口溫度升到400℃以上時(shí),啟動(dòng)分解爐喂煤系統(tǒng),隨著分解爐出口溫度的上升逐漸加煤,待分解爐出口溫度達(dá)到900℃時(shí),窯系統(tǒng)拉風(fēng)到C1出口壓力為-3.5kPa,窯速提到1.5r/min,并相應(yīng)調(diào)整其它參數(shù),啟動(dòng)生料喂煤系統(tǒng),投料80t/h,約20min后,即可停止向分解爐噴油。
2 效果
表1為投料方式技改前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比。
時(shí)間 | 投料量/(t/h) | 熟料熱耗/(kJ/kg) | 熟料電耗/(kWh/t) |
---|---|---|---|
改進(jìn)前 | 50 | ≥4 600 | ≥50 |
改進(jìn)后 | 80 | ≤3 345 | ≤40 |
此項(xiàng)操作技術(shù)的改進(jìn),不僅節(jié)能增產(chǎn)的效果顯著,而且投入少,約200L(20min×10L/min)柴油,窯系統(tǒng)加料快,易掛窯皮,窯系統(tǒng)熱工制度穩(wěn)定,而且窯投料量由50t/h改為80t/h,超過(guò)了40~60t/h預(yù)熱器易堵料的危險(xiǎn)區(qū)。提高了窯系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少了工藝故障,且每次窯投料可增加效益約0.8~1.2萬(wàn)元。
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