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穩(wěn)定回轉窯喂煤系統(tǒng)提高喂煤精度的途徑

2007-05-17 00:00

穩(wěn)定和提高回轉窯喂煤系統(tǒng)精度一直是水泥工作者努力追求的目標,特別是新型干法窯,由于窯比較短,長徑比一般在15左右,分解爐的容積也十分有限,物料在窯及分解爐內的停留時間都很短,一旦喂煤量發(fā)生波動將直接影響入窯生料的分解率及熟料產質量。 

1 我國水泥工業(yè)回轉窯喂煤系統(tǒng)的現(xiàn)狀及存在問題 

   
1.1 用離心風機輸送煤粉的喂煤系統(tǒng) 
  
60年代以前建成的生產線一般為干法中空窯或濕法長窯,這些窯的燃燒器多為單通道,喂煤系統(tǒng)比較簡單,一般由煤粉倉、葉輪式喂煤機或螺旋式喂煤機組成,煤粉由離心風機輸送,見圖1。 
   




  圖1 用離心風機輸送煤粉的喂煤系統(tǒng) 

  這種喂煤系統(tǒng)存在的主要問題是沒有穩(wěn)流設備,煤粉倉下煤不穩(wěn)定;沒有計量設備,煤粉倉喂煤波動較大。喂煤量要通過喂煤機的轉速進行折算,喂煤精度一般情況下在5%左右,當遇到空倉或塌倉時喂煤精度將達到10%或更低。 
1.2 用羅茨風機輸送煤粉的喂煤系統(tǒng) 
  
70年代末到80年代中期,喂料設備及粉狀物料的計量設備都有了較大的發(fā)展,給喂煤系統(tǒng)提供了新的裝備。這期間建成的水泥廠其喂煤系統(tǒng)大都采用了不同形式的穩(wěn)流設備,如大循環(huán)、稱重倉或在煤粉倉上加高低位指示及報警裝置,使煤粉倉的倉壓始終保持在一定范圍內,此時喂煤精度取決于喂煤設備的精度,如仍采用一般葉輪式喂煤機或螺旋式喂煤機,喂煤精度只有5%左右,如采用精度高一點喂煤設備,再配上計量設備,喂煤精度可以達到3%左右。 
  
另外,這期間建成的水泥廠由于采用的燃燒器不同,煤粉輸送方式也有所不同。當使用單通道燃燒器時,煤粉輸送仍用離心風機,因返風不太嚴重又采用了穩(wěn)流設備,使喂煤精度較以前有所提高。而使用三通道燃燒器時,由于煤粉輸送采用的是羅茨風機,風壓高,一般在30~50kPa左右,見圖2。進入輸送設備(螺旋泵、噴射泵等)的氣體大部分用來輸送煤粉,但仍有很小一部分氣體經計量和喂煤設備從煤粉倉放出,當煤粉倉中煤粉較多,倉壓較高時氣體不易排出,就會在下煤溜子或煤粉倉中形成氣栓即我們常說的另一種起拱現(xiàn)象,這時喂料機轉動很快而煤粉下不來,當氣栓內的氣體壓力大到一定程度時將會沖破料層阻力迅速排出,或受到外界作用(如振動、敲擊等)使氣體迅速排出,氣體排出后煤粉迅速進入輸送設備中形成跑煤。短時間后跑煤結束恢復正常,經過一段時間的運轉,氣栓再度形成,這樣循環(huán)反復給喂煤量造成很大的波動,嚴重時會造成輸送管道堵塞,輸送設備跳閘。因此對于采用羅茨風機送煤的喂煤系統(tǒng)解決返風問題就顯得非常重要。 
   




  圖2 用羅茨風機輸送煤粉的喂煤系統(tǒng) 

  從80年代末開始,我國在自行設計的同時,還引進了一些新型干法生產線,引進的生產線其喂煤系統(tǒng)比較完善,運行也比較好。自行設計的生產線上,也消化吸收了一些國外技術,但在設計和建設中一些細節(jié)的重要作用有時被忽略,如對放氣箱的作用就認識不足,通常認為可有可無,有的設計中雖然有,但在施工時又忽略了,或不能正確安裝,見圖3。 
   

圖3 放氣箱安裝 

  若在喂煤系統(tǒng)中不設放氣箱或放氣箱放出的氣體處理不好導致放氣管堵死,使返風無法排出形成氣栓,會給喂煤量造成很大的波動。如圖3中b、c兩種情況返風與煤粉流沒有很好的分開,返風中含有大量的煤粉,使入窯煤粉計量不準。同時放氣箱排出的廢氣難于處理,直接排放會造成環(huán)境污染,雖然有的廠在排氣管上掛一布袋過濾廢氣,但兩三天就被煤粉堵死,返風仍無法排出,有的廠將排氣管接在煤磨進風管上,當煤磨停機時放氣箱即失去作用,仍會形成氣栓使喂煤量波動。因此充分認識放氣箱的作用,作好放氣箱排氣的處理工作也是穩(wěn)定喂煤系統(tǒng)提高喂煤精度的一個重要內容。 

2 穩(wěn)定回轉窯喂煤系統(tǒng)的措施 

   
2.1 保持煤粉有良好的流動性 
  
為了達到這個目的,在煤粉制備過程中應加強管理,努力降低入磨原煤水分、提高入磨風溫、加強煤磨后面設備(如粗、細粉分離器、煤粉倉、管道等)的保溫,防止結露和煤粉吸潮等,使煤粉水分始終保持在1.0%以下。 

2.2 改進煤粉倉結構以減少煤粉在倉內粘壁和棚料現(xiàn)象 
  
1)煤粉倉的排料口不宜太小,圓形口直徑不小于500mm,長方口短邊不小于500mm。 
  
2)煤粉倉錐體與水平的傾角一般應大于60°,最好作成偏心倉,如圖4中a、b兩種形式。 
   




  圖4 建議煤粉倉采用的幾種形式 

  
3)在煤粉倉錐體加裝攪拌器,如圖4c。 
  各廠還可根據(jù)本廠實際情況加以解決。 

2.3 采用合適的技術穩(wěn)定煤粉倉倉壓 
  
1)喂煤系統(tǒng)采用大循環(huán)方式對于穩(wěn)定喂煤是一種簡單有效的方法。 
  
2)可在煤粉倉上加裝高低位指示及報警裝置,使煤粉倉內的倉壓保持在一定范圍內,對緩解煤粉倉下煤波動有一定的作用。 
  
3)采用稱重倉,并使煤粉倉上的荷重傳感器與煤倉的進料設備組成自動調節(jié)回路,使煤粉倉重量始終保持不變。 

3 提高喂煤系統(tǒng)喂煤精度的途徑 

   
3.1 選用可靠的計量設備 
  
在煤粉倉下煤穩(wěn)定的基礎上,安裝運行可靠的計量設備,如在消化吸收引進技術基礎上我國開發(fā)的環(huán)狀天平計量秤、申克秤等,可使喂煤系統(tǒng)的喂煤精度提高至1%~1.5%左右。 

3.2 解決返風問題 
 
 采用三通道燃燒器的窯,三通道燃燒器的阻力也比較大,因此解決喂煤系統(tǒng)的返風問題對于穩(wěn)定喂煤系統(tǒng)提高喂煤精度具有重要的作用。 
  
從圖5中可以看出煤粉輸送設備(螺旋泵、噴射泵等)不管內部結構如何其外殼都是一個三通器。進入輸送設備中的風量等于輸送煤粉的風量及返風的風量之和,即 
  Q=Q1+Q2 (1) 
  進入輸送設備中的風壓與輸送煤粉的氣體及返風的風壓相等,即: 
  P=P1=P2 (2) 
   




  圖5 返風影響煤粉輸送的原理 

  為了使返風不影響喂煤系統(tǒng)的精度,一般在計量設備和輸送設備之間都設有鎖風設備,由于鎖風設備都有活動部件,這股風是不可能完全鎖住的,因此必須減少這股風對喂煤系統(tǒng)的影響。 
  
1)從(1)式可知為了減少返風量,選擇羅茨風機時在滿足煤粉輸送量的前提下應盡量減小風機的風量。 
  
2)從(2)式可知,返風的壓力等于輸送風的壓力,而輸送風的壓力就等于燃燒器的阻力和輸送管道阻力之和。由于燃燒器的阻力是一定的,因此為了減小返風的壓力就應減小輸送管道的阻力,在保證煤粉可以正常輸送的情況下盡量減小輸送風的風速。例如PZH水泥廠從窯頭向分解爐輸送煤粉的管道最初為Φ89×4.5的無縫鋼管,阻力很大,螺旋泵內的煤粉被返風頂住無法輸送走,造成螺旋泵的電動機經常跳閘無法正常運轉。1天后換成Φ108×4無縫鋼管阻力減小,螺旋泵跳閘的現(xiàn)象有所緩和,煤粉勉強可以送走,但不能滿足分解爐需要。3天后換成Φ133×4的無縫鋼管,返風現(xiàn)象大大減小,煤粉輸送基本正常,回轉窯大修時又換成Φ146×4的無縫鋼管,返風基本上控制到最小程度,但仍不能完全杜絕,喂煤精度仍受到一定程度的影響。 
  
3)既然不能杜絕返風現(xiàn)象,對這股風就必須進行有效的疏導,建議在喂煤系統(tǒng)中增設放氣箱。要使放氣箱真正發(fā)揮作用,處理放氣箱排出的氣體也是十分關鍵的,這股風雖然風量不大但含有少量的煤粉,直接排放會造成環(huán)境污染,處理這股風時既不能污染環(huán)境又要保證放氣箱內有0.3~0.4kPa的微負壓存在,因此在喂煤系統(tǒng)中單獨設一個小除塵器是一種比較徹底的解決辦法。對于已建成的分解爐窯,由于三次風管內有0.3~0.4kPa的微負壓存在,可將放氣箱的放風引入三次風管內,其中的煤粉被三次風帶入分解爐內燒掉不會造成環(huán)境污染,改造時采用這種方法也是可取的??傊诮鉀Q了喂煤系統(tǒng)中的返風問題后,喂煤系統(tǒng)的喂煤精度就可以大大提高,如廣東某廠在返風問題沒有解決之前,環(huán)狀天平計量秤的設定值與實測值偏差一般在10%~20%,當返風問題解決之后設定值與實測值瞬時偏差在1.5%左右,長時間的平均偏差只有1%接近國外先進水平,因此解決喂煤系統(tǒng)中的返風問題值得高度重視。 

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