解決粘散料的措施
1 粘散料的特點
這種粘散料的特點是:升重低,fCaO低,窯內結粒困難,粒徑分布粗細不均。正常時,80%以上是核桃般大小,但是多次滾動后,立刻又松散開來,形成碎粉;20%是沿窯皮下滑的粉面,前圈長得很快,窯頭“飛砂”增多,煙室內結皮嚴重,窯筒體溫度超高,對窯皮損傷很大。單筒冷卻機出料粉塵大,熟料溫度高,顏色烏黑,有亮點,砸開后有“黃心”,3d強度平均35MPa,7d強度平均45MPa,但后期強度增進率低,28d強度平均僅52MPa。
從巖相上觀察,A礦結晶粗大,且有較多的包裹物,并有熔蝕現(xiàn)象,B礦呈花環(huán)狀和葡萄狀,顯著是慢冷熟料中A礦分解的產(chǎn)物,后者是β-C2S轉化成的γ-C2S。黑色中間相均勻分布,但數(shù)量少,白色中間相極少且不均勻分布。這期間物料的表觀分解率為56%~67.1%,入窯生料和熟料的全分析分別如表1和表2所示。
2 原因分析
1)由于我廠使用4組分配料,且粉煤灰中碳含量為33%,應用基發(fā)熱量8900kJ/kg,當其在預熱器上升煙道和煙室中遇漏風,粉煤灰中的碳粒子開始燃燒并放出熱量,使窯尾氣體熱焓量迅猛升高,極大地提高了窯尾溫度,促使碳酸鹽分解速度加快,分解率大幅度地提高。如果操作不當,將導致入窯分解率與窯的長徑比不相適應,回轉窯內碳酸鹽的分解帶縮短了,而燒成帶受火焰形狀限制,不可能隨意拉長,結果是擴大了過渡帶,物料在900~1280℃之間停留時間過長,而在這個溫度下物料擴散速度很快,但又不能形成阿利特,勢必造成貝利特和fCaO再結晶,形成粗大的結構,降低了物料的表面活性和晶格缺陷的活性。嚴重時我廠三通道噴煤管的高強度火焰使物料相對過燒,熟料中的液相由于可浸潤的表面區(qū)域少,難以將物料粘結成粒,引起礦物結晶粗大,水化活性降低,強度降低。
2)配料上,n2.2偏低,P1.35偏低,液相量30%左右。這使物料的易燒性好,如果分解率過高,就必然導致物料在燒成帶相對過燒,A礦在劇烈的升溫過程中產(chǎn)生裂縫,內藏大量的包裹物開始逸出,同時A礦表面分裂物也脫離原來部分,導致物料表面粉化產(chǎn)生“飛砂”。同時熟料中R2O等有害物質隨物料內界面增大而揮發(fā)量增大,導致有害物質循環(huán),富集加劇,使煙室、下料管及上升煙道結皮嚴重。
3)熟料中MgO含量過大,達4%~4.8%,不僅降低了液相出現(xiàn)的溫度、液相的粘度和表面張力,而且對熟料中的A礦有熔蝕作用,導致熟料早強高,而28d強度偏低。
4)熟料冷卻效果差。我廠單筒冷卻機內揚料板區(qū)長度僅占總長的9.6%,出冷卻機熟料溫度高達200℃以上,并且三通道噴煤管在正常煅燒中往往被全推進窯內,這不僅提高了窯尾溫度,還影響了物料冷卻效果。
3 解決辦法
1)要求看火工改變操作方法,穩(wěn)定窯內熱工制度,提高快轉率。因為影響熟料質量的燒成因素可歸結為升溫速率、最高燒成溫度、在最高燒成溫度下的停留時間和冷卻速率,所以要求看火工在保證入窯物料分解率的前提下,以提高燒成溫度為基礎,盡可能地提高燒成速率,所以在長徑比固定后,提高分解率就必須加快窯速,否則將出現(xiàn)“飛砂”料。具體操作如表3所示,我們把回轉窯轉速從原來0.8~1.2r/min提到1.8~2.2r/min,并保持此轉速在80%以上,主排風機轉速提到了1220~1250r/min,并加大了喂料量2.5t/d,加大風機的風量和壓力,由1.0MPa提到1.3~1.4MPa,煤粉細度由原來的4%~8%改為現(xiàn)在的2%~6%,通過改造單筒冷卻機提高了二次風溫。這些措施加快了煤粉的燃燒速度,并使火焰順暢有力,提高了燒成帶的熱力強度,提高燒成速率,并避免了煤粉的不完全燃燒而造成的黃心料。
2)改變了三率值,提高n為2.35~2.45,P為1.45±0.5,KH為0.88±0.01,降低了鐵含量,生料Fe2O3由原來的2.4%±0.1%降為現(xiàn)在的2.0%±0.1%,這使得物料具有一定的耐火性,并且提高了硅酸鹽礦物合量,特別是C2S含量,使得28d強度有了提高。
3)嚴格控制了進廠原燃料中R2O和MgO含量,保證低堿水泥生產(chǎn)。
4)延長了單筒冷卻機揚料板區(qū)長度,并優(yōu)化了單筒冷卻機內部機構,使其冷卻效果變得更好,并保持噴煤管位置在-5位和+10位之間。通過上述措施,使熟料溫度降低到200℃以下。
5)加強了對看火工技術業(yè)務培訓,樹立“四班保一窯”、“穩(wěn)定”壓到一切的思想觀念。四班都加強了對前圈的控制,保證了回轉窯的快轉率。
經(jīng)過上述改進,我廠熟料質量有了明顯提高,28d抗壓強度連續(xù)3個月都在60MPa以上,如表1、表2所示。
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