變頻器在水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī)上的應(yīng)用
1 原設(shè)備情況
我公司擁有5臺(tái)Φ3.5m×145m濕法回轉(zhuǎn)窯,采用2.2m×12.6m水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī),減速機(jī)為ZQ750型,速比48.57,采用的Z2-81型直流電動(dòng)機(jī)功率為17kW,電源部分是由北京整流器廠生產(chǎn)的KGSA11-100/230型可控硅整流設(shè)備。由于水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī)的工作特性和生產(chǎn)工藝要求,普遍使用直流調(diào)速系統(tǒng),而且直流電動(dòng)機(jī)起動(dòng)性能和調(diào)速性能都很好,所以保障了生產(chǎn)的正常進(jìn)行。但由于直流電動(dòng)機(jī)日常維護(hù)工作量大,特別是工作在粉塵較大的場合,整流子、碳刷磨損較快,需經(jīng)常停機(jī)檢修、維護(hù),不僅需要投入較多工作量,檢修成本較高,而且由于停機(jī)造成熟料不能快速冷卻,冷卻機(jī)篦床因高溫?fù)p壞。
2 改造方式
1999年3月我們采用高性能的三相交流變頻器對冷卻機(jī)進(jìn)行了改造嘗試??紤]到試驗(yàn)中的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)為了保證試驗(yàn)成功,改造時(shí)保留了直流電動(dòng)機(jī)的安裝底座和可控硅整流設(shè)備。
2.1 電動(dòng)機(jī)的選擇
因直流電動(dòng)機(jī)較三相交流異步電動(dòng)機(jī)起動(dòng)力矩大,特性硬,過載能力強(qiáng),所以電動(dòng)機(jī)的功率應(yīng)加大。
原直流電動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩:
MZN=P/ΩZN=P/(2πnZN/60)
=(60/2π)×(PZN/n)
=9.55×(17×103/1000)
=162.35N·m
式中:MZN———直流電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)矩;
PZN———直流電動(dòng)機(jī)額定功率;
ΩZN———直流電動(dòng)機(jī)額定角速度;
nZN———直流電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速。
應(yīng)選用的交流電動(dòng)機(jī)的功率:
PN=0.83MZNΩ1
=0.83MZN(2πn1/60)
=0.83×162.35×(2π×1500/60)
=21155.83W
式中:PN———交流電動(dòng)機(jī)額定功率;
Ω1———交流電動(dòng)機(jī)額定角速度;
n1———交流電動(dòng)機(jī)同步轉(zhuǎn)速。
所以選用Y180L-4型、22kW交流電動(dòng)機(jī)。
2.2 變頻器的選擇
由于我們已使用了多臺(tái)富士FRENIC變頻器,且使用效果良好,所以我們?nèi)赃x用了富士產(chǎn)品。根據(jù)富士產(chǎn)品說明書,選擇了FRN22G9S4型,并利用公司庫存的1臺(tái)FRN030G7-4(額定容量46kVA、額定輸出電流60A、使用電動(dòng)機(jī)30kW)。
2000年2月又改造了1臺(tái),變頻器使用了ABB公司的ACS60100253型(使用ACS4010253X型即可),改造后一切正常。
2.3 改造步驟
1)22kW交流電動(dòng)機(jī)的軸頭直徑與17kW直流電動(dòng)機(jī)的軸頭直徑不同,需另加工1個(gè)聯(lián)軸器(最好加工1對)。
2)根據(jù)原17kW直流電動(dòng)機(jī)安裝支座和22kW交流電動(dòng)機(jī)底座尺寸,制作1個(gè)夾墊,放在它們之間,用螺絲分別加以固定。
3)如使用富士變頻器,需配1只0~1500r/min(0~10VDC)的轉(zhuǎn)速表、1只75/5的電流互感器和1只0~75A的電流表,但由于電流互感器安裝在一次線路上,這時(shí)的電流只能作為參考;如使用ABB變頻器,需配1只0~1500r/min(0~20mADC)的轉(zhuǎn)速表和1只0~75A(0~20mADC)的電流表,這樣測得的電流比較準(zhǔn)確。
4)將原電纜改為VV-1、3×16mm2二芯屏蔽線若干;原按鈕和電位器仍可利用。
3 有關(guān)參數(shù)設(shè)定簡介
1)電動(dòng)機(jī)參數(shù):根據(jù)所選銘牌,輸入變頻器需要的參數(shù)。
2)保護(hù):根據(jù)工作性質(zhì)平均負(fù)荷情況確定,設(shè)定為變頻器額定輸出電流的70%左右。
3)輸出頻率:根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,沖程量經(jīng)減速機(jī)速比折算得出,設(shè)定上限為40Hz,下限為30Hz,設(shè)定完畢后用電位器能調(diào)速的范圍在30~40Hz(900~1200r/min)之間,已能滿足生產(chǎn)要求。
4)加速時(shí)間:根據(jù)起動(dòng)負(fù)荷大小、電動(dòng)機(jī)起動(dòng)力矩大小和變頻器最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù)(百分比)確定起動(dòng)加速時(shí)間,由于變頻器具有良好的保護(hù)性能,所以加速時(shí)間可通過實(shí)踐來確定,我公司設(shè)定為10s。
5)減速時(shí)間:減速時(shí)間理論上可設(shè)為0s,但由于水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī)停機(jī)時(shí)會(huì)出現(xiàn)過壓報(bào)警,所以應(yīng)適當(dāng)延長停機(jī)時(shí)間,我公司設(shè)定為30s。
6)再生回饋控制:電動(dòng)機(jī)在起動(dòng)后,轉(zhuǎn)速自零開始,經(jīng)10s后加速達(dá)到900r/min(30Hz),此時(shí)突然出現(xiàn)跳閘,變頻器無輸出,顯示器顯示電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到900r/min時(shí)出現(xiàn)了過電壓現(xiàn)象。我們試驗(yàn)了幾個(gè)下限頻率(如25Hz、20Hz等),都出現(xiàn)了電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到下限時(shí)因過電壓跳閘,變頻器無輸出情況。經(jīng)分析其原因如下:由于水平推動(dòng)篦式冷卻機(jī)篦床是水平往復(fù)式運(yùn)動(dòng),每個(gè)運(yùn)動(dòng)周期由正向加速-正向減速-停止-反向加速-反向減速-停止循環(huán)組成,如果此時(shí)電動(dòng)機(jī)處在加速狀態(tài)(0~900r/min),電動(dòng)機(jī)的作用力大于篦床等的阻力,電動(dòng)機(jī)正常工作;當(dāng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到900r/min后,篦床由停止-反向加速(或停止-正向加速)過渡時(shí),由于篦床受物料的阻力作用和傳動(dòng)力臂重力作用,會(huì)對電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生一個(gè)反向加速力,使電動(dòng)機(jī)在此時(shí)處在發(fā)電狀態(tài),由此產(chǎn)生回饋再生電動(dòng)勢疊加在電動(dòng)機(jī)定子上,變頻器產(chǎn)生過壓保護(hù)動(dòng)作,所以應(yīng)適當(dāng)調(diào)整該參數(shù)(富士變頻器調(diào)參數(shù)34,ABB變頻器調(diào)參數(shù)20.05)。
在實(shí)際應(yīng)用中我們也發(fā)現(xiàn)變頻器設(shè)定輸出1200r/min(40Hz)時(shí),實(shí)際工作在1140~1260r/min(約38~42Hz)之間變化,這也是以上原因產(chǎn)生的。
4 效果
經(jīng)過24個(gè)月的連續(xù)使用(第2臺(tái)13個(gè)月),證明這樣的改造是成功的,不但保障了冷卻機(jī)的安全運(yùn)行,還減少了日常維護(hù)工作和維修配件等成本,同時(shí)也有節(jié)能效果。
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