Φ3m×9m煤磨結(jié)構(gòu)改進
2007-06-13 00:00
1991年我公司4號Φ4m×150m回轉(zhuǎn)窯技改時配套建成1臺Φ3m×9m煤磨。在實際生產(chǎn)應(yīng)用中,發(fā)現(xiàn)該磨的結(jié)構(gòu)如烘干倉的揚料板、擋風(fēng)板支撐架、雙隔倉板的喇叭口以及主軸承的潤滑裝置等存在一些問題。經(jīng)過近一年的改進,收到良好效果。1996年對6號Φ4m×150m窯技改時,采用了同規(guī)格的煤磨,并依此進行了改進。現(xiàn)將改進措施作如下分析。
1 揚料板的改進
改進前后的揚料板結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 改進前后揚料板結(jié)構(gòu)示意
兩種揚料板仍按圖紙要求進行安裝。安裝時,先將改進后的揚料板支座焊接在筒體內(nèi)的襯板上,然后將槽鋼用螺栓聯(lián)接在支座上,結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 (1/15)πD揚料板分布展開圖
改進前的揚料板使用周期短,一般只能使用兩個月左右,而且檢修更換困難,工人勞動強度大。
改造后的揚料板,檢修更換方便,使用周期相對延長,一般在半年左右。
2 擋風(fēng)板的改進
改擋風(fēng)板軸向支撐為徑向支撐。改進前由于擋風(fēng)板是由軸向螺栓固定,當(dāng)磨機轉(zhuǎn)動時,擋風(fēng)板隨磨機一起作圓周運動,支撐擋風(fēng)板的螺栓在圓周力作用下產(chǎn)生變形,失去調(diào)節(jié)風(fēng)量的作用,造成原煤烘干不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
改進后的擋風(fēng)板為*形支撐結(jié)構(gòu),支撐牢固,受外力作用時不容易破壞,保證原煤在烘干倉內(nèi)均勻受熱,為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造了有利的先決條件,改進后結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 改進后擋風(fēng)板支撐結(jié)構(gòu)
3 雙隔倉板喇叭口的改進
在粉碎倉鋼球正常裝載量的情況下,當(dāng)經(jīng)過烘干的原煤通過雙隔倉板進入粉碎倉的量較大時,由于喇叭口的直徑Φ1000mm太大,造成鋼球進入喇叭口回灌入原煤烘干倉,將烘干倉揚料板砸壞。
改進后的喇叭口是在原喇叭端面上焊接一道圓環(huán)如圖4所示,也是變相減小了喇叭口直徑,即喇叭口直徑變?yōu)棣?00mm。有效地防止了粉碎倉鋼球回灌入烘干倉。
圖4 改進后隔倉板喇叭口
4 主軸承潤滑裝置的改進
主軸承的潤滑是依靠固定在中空軸上的甩油盤在隨磨機一起轉(zhuǎn)動的過程中將軸承座內(nèi)的潤滑油帶入存油盤內(nèi),潤滑油通過存油盤內(nèi)呈斜線分布的3-Φ6mm的噴淋孔進行潤滑。在長期使用過程中,發(fā)現(xiàn)該潤滑裝置的噴淋孔不能對磨機主軸承進行良好的潤滑,遂將存油盤內(nèi)呈斜線分布的噴淋孔改為9孔三排分布的噴淋孔,如圖5所示。
圖5 改進前后主軸承潤滑裝置結(jié)構(gòu)示意
改進后,存油盤內(nèi)的潤滑油可以均勻地噴灑在磨機中空軸上,對磨機主軸承進行良好的潤滑。
5 結(jié)論
經(jīng)過改進,使磨機的結(jié)構(gòu)更趨合理,減少了設(shè)備停機檢修時間,配件消耗大幅度降低,煤磨臺時產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上提高了50%~60%,達到30~32t/h。降低了生產(chǎn)成本,減輕了工人的勞動強度,提高了勞動生產(chǎn)率,取得了較為顯著的經(jīng)濟效益。
1 揚料板的改進
改進前后的揚料板結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 改進前后揚料板結(jié)構(gòu)示意
兩種揚料板仍按圖紙要求進行安裝。安裝時,先將改進后的揚料板支座焊接在筒體內(nèi)的襯板上,然后將槽鋼用螺栓聯(lián)接在支座上,結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 (1/15)πD揚料板分布展開圖
改進前的揚料板使用周期短,一般只能使用兩個月左右,而且檢修更換困難,工人勞動強度大。
改造后的揚料板,檢修更換方便,使用周期相對延長,一般在半年左右。
2 擋風(fēng)板的改進
改擋風(fēng)板軸向支撐為徑向支撐。改進前由于擋風(fēng)板是由軸向螺栓固定,當(dāng)磨機轉(zhuǎn)動時,擋風(fēng)板隨磨機一起作圓周運動,支撐擋風(fēng)板的螺栓在圓周力作用下產(chǎn)生變形,失去調(diào)節(jié)風(fēng)量的作用,造成原煤烘干不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
改進后的擋風(fēng)板為*形支撐結(jié)構(gòu),支撐牢固,受外力作用時不容易破壞,保證原煤在烘干倉內(nèi)均勻受熱,為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造了有利的先決條件,改進后結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 改進后擋風(fēng)板支撐結(jié)構(gòu)
3 雙隔倉板喇叭口的改進
在粉碎倉鋼球正常裝載量的情況下,當(dāng)經(jīng)過烘干的原煤通過雙隔倉板進入粉碎倉的量較大時,由于喇叭口的直徑Φ1000mm太大,造成鋼球進入喇叭口回灌入原煤烘干倉,將烘干倉揚料板砸壞。
改進后的喇叭口是在原喇叭端面上焊接一道圓環(huán)如圖4所示,也是變相減小了喇叭口直徑,即喇叭口直徑變?yōu)棣?00mm。有效地防止了粉碎倉鋼球回灌入烘干倉。
圖4 改進后隔倉板喇叭口
4 主軸承潤滑裝置的改進
主軸承的潤滑是依靠固定在中空軸上的甩油盤在隨磨機一起轉(zhuǎn)動的過程中將軸承座內(nèi)的潤滑油帶入存油盤內(nèi),潤滑油通過存油盤內(nèi)呈斜線分布的3-Φ6mm的噴淋孔進行潤滑。在長期使用過程中,發(fā)現(xiàn)該潤滑裝置的噴淋孔不能對磨機主軸承進行良好的潤滑,遂將存油盤內(nèi)呈斜線分布的噴淋孔改為9孔三排分布的噴淋孔,如圖5所示。
圖5 改進前后主軸承潤滑裝置結(jié)構(gòu)示意
改進后,存油盤內(nèi)的潤滑油可以均勻地噴灑在磨機中空軸上,對磨機主軸承進行良好的潤滑。
5 結(jié)論
經(jīng)過改進,使磨機的結(jié)構(gòu)更趨合理,減少了設(shè)備停機檢修時間,配件消耗大幅度降低,煤磨臺時產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上提高了50%~60%,達到30~32t/h。降低了生產(chǎn)成本,減輕了工人的勞動強度,提高了勞動生產(chǎn)率,取得了較為顯著的經(jīng)濟效益。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。